马56井区开发效果评价

2015-04-13 08:12李彩红
江汉石油职工大学学报 2015年6期
关键词:增油江汉井区

李彩红,李 华

(中国石化江汉油田分公司江汉采油厂,湖北 潜江433123)

1 概况

马56井区位于潜江凹陷岳口低凸起彭市河鼻状断裂带上,以构造油藏为主,为一近南北向逆断层和一条北东向正断层所夹持的断块构造,区内再被两条北东向小断层分割成三个不同油水系统的构造单元。区块含油面积为0.34km2,石油地质储量88.73×104t,可采储量为15.03×104t,主力油层为新。

该井区储层物性较好,孔隙度25.4%,渗透率291×10-3μm2。原油性质较好,原油密度0.835 8g/cm3,属于中孔、中高渗透油藏。

马56井区共建成油水井30口,其中油井19口 ,水井11口。2015年8月,油井开井数10口,井口日产油14 t/d,采油速度0.61% ,日产水83t/d,综合含水85.74% ;注水井开井10口,日注水153m3/d,月注采比1.52。截至2015年8月底,核实累产油15×104t,采出程度16.88% ,累注水102.07×104m3,累注采比1.39。

2 开发中存在的主要问题

2.1 层间矛盾突出,非主力层动用状况差

油水井生产情况表明:马56井区层间矛盾十分突出,尤其在逆断层下盘,水井普遍吸水层位除马56斜-1外均集中在,吸水较差(表1)。

表1 历年吸水剖面统计表

2.2 油水井井况差,制约细分层开发

马56目前共有6口井况不良井(表2),占油水井总数的25% 。部分井况问题较为严重,制约了分层系开采。

如马56斜3-1井,2010年3月下入Φ117mm铅模查套,深度1 673.27m,发现铅模变形为最大外径118.6 mm,最小外径116.4mm,导致无法分注,注入水无法到达目的层,这对于分层挖潜极为不利。对应油井主力层均已高含水,因无能量补充,措施改造风险较大。

2.3 下2油组油井见效率低

2008年底,马56井区下2是5采4注,5口生产油井均无见效,见效率为0。分析其原因,一是断块小而复杂,造成油井连通性差或主力层断失而不见效。二是下2油组储层物性差,平均孔隙度仅16.6%,而马56井区平均孔隙度为25.4%。

如马56斜-3井,通过地层对比,该井主力层下25(2),对应水井马52斜-1井该层断失,造成油井长期无能量补充,低产低液。

2.4 注采井网有待于进一步完善

目前马56井区层数注采对应率仅52.6%,厚度的注采对应率仅51.7%(表3),尚有一半的井层无注水井对应,有待于进一步提高。

表2 井况不良井统计表

表3 马56井区2008年注采对应率统计表

3 主要开发调整工作及效果

3.1 狠抓新井的抢投抢建工作

2009年以来,马56井区共投新井4口,截至2015年4月累计增油2 244t。其中老井侧钻1口、扩边1口,老区调整井2口,完善了马56井区的注采井网。

3.2 加强低渗透层的措施改造

2009年以来,共实施油井措施改造4井次,有效2井次,有效率仅50% ,截至2015年4月,累计增油822t。措施均为压裂改造,措施效果较差,其原因主要是储层物性差,断块复杂,油水井连通性差,油井地层能量低。

3.3 强化注水调整,改善水驱效果

3.3.1 完善注采井网,夯实稳产基础

马56斜-4于2009年12月转注,注水3个月后(累计注水2 510m3),马56-2见效,液量由2.3t/d上升到6.0t/d,油量由2.2t/d上升到6.0t/d,含水由3.2%下降到0.3% ,当年累计增油772t。

马56斜-1于2009年4月大修后,下32地层发生堵塞,马斜56产量下降较快。由于马56斜-1井内落物1 650.49 m,无法对进行措施,2010年7月对该井实施侧钻,侧钻后的马56斜-1CZ注水1个月后(累计注水971m3),油井明显见效,液量、油量均大幅度上升,含水下降,高峰期日增油2.0t/d,当年累计增油177t。

3.3.2 加强动态调水,稳油控水

2009年以来,马56井区在10口注水井上进行了59井次动态调水,先后有6口油井不同程度见效,截止2015年8月累积增油2 833t。为稳油控水,一是加强非主力层注水,促使油井见效,如马56斜3-31CZ井组、马56斜1-1井组。二是在油井见效后,根据油井动态变化及时调整对应水井注水量,减缓油井含水上升速度,如马56斜-1CZ井组、马56斜-4井组。

4 开发效果评价

4.1 油藏水驱效果评价

从马56井区甲型水驱特征曲线(图1)可以看出,马56井区水驱曲线逐渐变平,综合含水下降,水驱开发效果变好。

图1 马56井区甲型水驱特征曲线

4.2 井网适应性评价

2009年以来,马56井区针对部分井组完善注采井网,效果明显,井区注采对应率由51.67% 上升到66.34%,上升了14.67%(表4)。

表4 注采对应率统计表

4.3 能量状况评价

图2 马56井区地层压力变化柱状图

5 认识与建议

1)鉴于强化注水调整的效果远好于新井及措施井的改造,建议马56井区下步工作重点仍放在完善注采井网和注水井的调整上:马56斜3-3侧钻,完善东南部注采井网;马56斜-4、马56斜1-1、马56斜-1CZ、马56斜3-31CZ等井组根据油井动态变化及时调整注水量。

[1]李渝生,杜修宜,康欣荣.江汉油田开发论文集[C].北京:石油工业出版社,2003.

[2]李 华.特低渗透油藏注水开发实践及认识[J].江汉石油职工大学学报,2014,27(5):42-45.

[3]李彩红,李 华.提高马25井区开发效果的主要做法及效果[J].江汉石油职工大学学报,2014,27(5):46-49.

[4]许宝安,王场油田78-2井区改善注水效果及对策探讨[J].江汉石油职工大学学报,2013,26(1):44-49.

[5]李彩红.马王庙油田稳产潜力对策研究[J].江汉石油职工大学学报,2015,28(1):42-45.

猜你喜欢
增油江汉井区
江汉英美术作品
江汉英美术作品
望江汉
子长老草湾区7247井组调剖驱油技术研究
高含水油井自转向酸酸化技术研究与应用
压裂作业效果多元线性回归模型及措施技术经济界限
基于三维地质建模的定录导一体化技术在J 58 井区中的应用
艺术百家 江汉英
黄257井区叠前纵波方位各向异性裂缝分布预测
石南21井区水淹解释方法对比及应用