露天煤矿水孔爆破施工技术分析

2024-04-24 19:48李东田
工程机械与维修 2024年1期
关键词:水孔露天煤矿

李东田

摘要:露天煤矿开采过程中,钻孔很容易受到雨水等因素影响而出现水孔问题,对煤矿开采工作开展造成较大干扰。为了降低水孔对煤矿开采的干扰,必须要采取科学、合理的水孔爆破方案。基于此,首先介绍了水孔对爆破的影响,之后以此为基础,以某露天煤矿开采项目作为研究对象,通过对煤矿、传统爆破现状的分析,在传统水孔爆破方法基础上,通过应用炮孔排水车、胺油混装车及爆破工艺的优化,以此得到一种更加良好的水孔爆破方法。最后,对优化后的水孔爆破方法的应用效果进行验证,通过验证可以发现,该方法经济性更高,可将其大规模推广。

关键词:露天煤矿;水孔;爆破施工技术;炮孔排水车;胺油混装车

0   引言

水孔是影响露天煤矿爆破工作的主要原因之一,对爆破施工技术具有更高的要求。若依然采用传统爆破施工技术,不仅会影响爆破效率,降低煤矿开采的经济效益,而且还会对现场作业人员的生命安全造成更大威胁。为了保证露天煤矿开采工作顺利进行,应设计出最佳的水孔爆破施工技术方案。本文以“露天煤矿水孔爆破施工技术分析”为题进行了研究,提出一种更加良好的水孔爆破方案,可为露天煤矿开采工作更好地开展打下良好基础。

1   水孔对爆破的影响

通过大量实践表明,露天煤矿开采过程中经常会出现一些水孔,且随着开采深度的不断增加,出现水孔的数量也会越来越多,从而对爆破施工工作的开展带来一定影响。具体来说,主要体现在下述几个方面:

1.1   降低钻孔质量

煤矿现场地质条件较差,裂隙、成立发育较好,水系较为发达,受到岩层性质与结构的影响,会导致孔内出现碎石掉落等问题,从而增大钻孔难度。受到水分的长期浸泡后,孔壁进一步疏松,更多岩渣掉落到钻孔内,容易导致孔洞堵塞,从而影响钻孔质量[1]。

1.2   降低钻孔装药质量

钻孔内部水分较多时,不仅影响装药速度,而且炸药还可能漂浮在水面上,使得药柱高度快速提升,降低了装药密度。装药施工时,若出现岩渣掉落情况,炮孔被完全堵塞,则会导致装药无法进入到孔底,或影响装药的连贯性,进而引发拒爆、盲炮等问题,不利于后续施工的进行[2]。

1.3   使爆破效果变差

装药填塞时,在药柱的挤压下,水会挤入到填塞区域。其与钻孔内掉落的岩渣混合后,会形成黏稠的泥浆,影响填塞的长度,导致爆破过程中发生冲天炮、爆破漏斗等问题,不利于煤矿设备的铲装施工[3]。

2   项目概述

2.1   露天煤矿概述

本次研究当中,选择了某露天煤矿作为研究对象。该煤矿位于陕西与内蒙古交界处,是一种河床型低凹露天矿。该煤矿已经开采了10余年时间,开采深度较深,岩石台阶较低,深孔爆破位置接近或低于地下水位。

在岩石类型方面,以砂页岩为主,具有较强的渗水性。在渗透的作用下,地下水进入到钻孔内,从而形成了大量水炮孔,不仅增加了穿爆作业施工增加了难度,同时还会降低爆破施工质量,提高爆破施工成本,不利于煤矿的长期发展。

2.2   传统爆破现状分析

通过上述对某露天煤矿的简单介绍可以发现,该煤矿的煤层属于近水平煤层,岩石台阶高度在6~12m范围内,煤台阶高度在6~6.5m范围内。由于与地下水位非常接近,导致出现严重的水孔问题。通过对某露天煤矿现场的勘察后,可掌握各钻孔的具体情况,具体如表1所示。

通过对表1的观察可以发现,在某露天煤矿当中,水孔问题非常严重,分布在整个矿场内,不利于爆破施工的进行,导致原有爆破施工技术出现明显的滞后性。若依然对其进行应用,将会增加爆破工作量,降低爆破质量,而且会出现大量体积较大的块根,对铲装施工的开展造成干扰。

3   传统水孔爆破方法的不足

3.1   胺沥蜡联合2#岩石炸药+电雷管引爆技术

该露天煤矿运行过程中,相关管理者对水孔问题重视程度较高,并制定出了水孔爆破施工方案。最初的水孔爆破方案当中,在炸药方面,采用的是胺沥蜡联合2#岩石炸药。在引爆工艺方面,采用的是电雷管引爆技术。

炸药比重明显低于水分,在装药时,需要以炮杆为主要工具,缓慢将炸药压入到钻孔底部。此时如果操作人员用力过大,造成炸药表面的防水层破损,会导致炸药与水分混合到一起。

这一方面会影响炸药的性能,另一方面受到水浮力的影响,还会降低装药的连续性,频繁出现拒爆现象,降低爆破效果,并对铲装施工造成一定干扰。据调查统计发现,采用该方案进行水孔爆破时,出现瞎爆与半爆问题的几率超过30%。此外,采用该方案还会导致爆破工作投入成本增大,增加人员的作业强度,降低钻孔效率。

3.2   乳化炸药+导爆管微差引爆技术

由于上述方法依然存在较多缺陷,某露天煤矿后续进一步对水孔爆破技术进行了改进。在炸药方面,由过去的胺沥蜡联合2#岩石炸药,替换成了乳化炸药。在引爆方式方面,由电雷管引爆技术改变成了导爆管微差引爆技术,在一定程度上提升了水孔爆破效果[4]。

通过大量实践表明,该爆破方法依然存在一些缺陷,具体如下:炸药密度低,下沉难度较大,容易出现装药不连贯的问题,且还会出现堵孔现象;装药时,对周边水体施加一定的挤压力,使得水分进入到填塞区域,水分岩渣混合后会形成泥浆而堵塞钻孔,导致冲天炮等问题频发,不利于台阶上岩体的破碎。针对这一问题,某煤矿通过过药包轰水的方式对水孔进行了处理,但处理效果并不是很理想,甚至还增加了现场作业的安全隐患。

通过上述分析可以发现,原有两种爆破技术应用效果均不是很理想,不利于露天煤矿的开采。所以,某露天煤矿想要更好地運行,必须要采用更加良好的水孔爆破施工技术。

4   水孔爆破方法的優化

4.1   应用炮孔排水车与胺油混装车

针对水孔问题,某露天煤矿再次对爆破施工技术进行了优化,即在水孔爆破施工过程中,应用了炮孔排水车与胺油混装车,以此提升爆破效果,控制爆破成本,降低人员作业强度,为煤矿开采工作的开展打下良好基础。

4.1.1   设备选型与参数设置

其中,在炮孔排水车型号为PPC150,将排水率设置成45s/孔。胺油混装车型号为BC-4,将装药速率设置成30s/孔。

4.1.2   爆破作业要点

通过该方案进行爆破时,先以排水车为主要工具,将钻孔内的水分排出,并计算出涌水量,检测孔内残水量。然后以此为基础,向孔底放入适量的乳化炸药,通过反向防水药包的方式,将放入的炸药引爆。

之后,根据爆炸情况,结合相关规定的要求,向孔内放入塑料袋,并缓慢装入适量的铵油炸药。铵油炸药内插入相应的水胶炸药,用于整个药包引爆。

最后,在药包的上方,铺设一层50cm的铵油炸药,并填入相应的填充物,用于对炸药的密封处理。优化后水孔爆破方案的装药结构如图1所示[5]。

4.1.3   具体作业流程

具体作业流程如下:对爆破区域的钻孔进行测量;根据钻孔情况,确定乳化炸药用量,选择适当的导爆管等工具;在爆破现场做好相关准备工作,制作引爆药包;将钻孔内水分的排出;填入乳化炸药,并装反向起爆药包;继续填装乳化炸药,直到上部不能观察到水分为止;放入塑料袋,并添加铵油炸药;放入水胶炸药引爆药包;填入50cm铵油炸药,并放入填充物[6]。

应用该爆破方案后,装药速率显著提升,最快可以达到2min/孔,且能够得到更加良好的爆破效果。

4.2   爆破工艺优化

4.2.1   设置出最佳混装药方案

针对各个水孔的具体情况,设置出最佳的混装药方案,以此完成不同水孔的爆破工作。这样灵活地进行爆破,炸药的应用更加科学,可有效提升爆破质量。具体来说,不同类型水孔装药情况如表2所示。

在水孔装药结构方面,通过连续装药的方式,将胺油乳化炸药放入到钻孔内,并通过正反向引爆药包的方式,将爆破炸药引爆,以控制拉底的出现,提升装药效果,为保证爆破效果打下良好基础。

4.2.2   合理设置煤岩孔网参数

为了提升爆破效果,还应针对煤层或岩层的具体情况,设置出合理的孔网参数,具体如表3所示。

5   水孔爆破的应用效果分析

为了进一步验证优化方案的实际应用效果,分别以1年为一个周期,对某露天煤矿应用该方案前后的经济效益进行了统计分析。优化后爆破方案的应用效果分析如表4所示。

通过统计分析可以发现,不论是煤岩开采量,还是在净增值方面,优化方案应用后均明显提高。由此表明,该优化方案具有良好的应用效果。

6   结束语

综上所述,对水孔爆破时,传统爆破方式存在明显的缺陷,影响爆破速率,降低爆破效果,不利于整个露天煤矿开采工作的开展。而采用炮孔排水车与胺油混装车,并根据水孔具体情况设置炸药量、网孔参数后,则可有效转变这一情况,大大提升露天煤矿爆破效果,为煤矿的开采提供重要帮助。

参考文献

[1] 张岗涛,邱德如,郑钦源,等.袋装条状铵油炸药在水孔爆

破的试验探讨分析[J].有色金属:矿山部分,2019,71(5):

71-75.

[2] 郭连军,董二虎.露天矿炮孔水量水温对爆破效果影响试

验研究[J].爆破,2020,37(1):153-159.

[3] 傅英坤,王丛杰.恶劣施工条件下深水钻孔爆破研究与应

用[J].中国水运(上半月),2022,4(8):52-53.

[4] 钱旭林,张毕书,张进涛,等.某露天矿山不同粒径岩屑对

爆破水孔填塞效果实践[J].世界有色金属,2022,5(22):111-

114.

[5] 李振.露天矿水孔PVC管爆破中静电参数的统计分析[J].

煤矿爆破,2020,38(6):9-12.

[6] 高启栋,卢文波,杨招伟.垂直孔爆破诱发地震波的成分构

成及演化规律[J].水利水电快报,2019,40(1):25-33.

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