EBZ160掘进机液压系统的改进设计

2013-11-12 04:20闫福明
山西焦煤科技 2013年11期
关键词:截止阀履带掘进机

闫福明

(山西焦煤西山煤电集团公司机电厂山西 太原 030053)

EBZ160掘进机作为中型掘进机,能实现连续截割、装载、运输作业,整机机身矮、截割能力强,掘进稳定,广泛适用于较大倾角的煤巷、半煤岩巷以及软岩巷道的掘进,但在该机使用过程中发现其液压系统存在设计缺陷,严重影响该机性能的发挥。针对其存在的问题,在该机大修时对其进行了改进设计。

1 EBZ160掘进机液压系统存在的问题

1.1 伸缩油缸液压回路缺闭锁元件

EBZ160掘进机液压系统原理示意图见图1。

图1 EBZ160掘进机液压系统原理示意图

伸缩油缸液压回路的动作是由七联阀中的第四联动作完成;推进为伸出,拉收为缩回,中位为Y型机能闭锁,Y型机能的功用是,泵不卸荷,油缸成浮动状态,当受到外力情况时,油缸将前后移动,长期处于这种情况将给安全生产带来安全隐患。如果只靠阀的功能,不仅损坏伸缩油缸,甚至七联阀的使用寿命也将缩短。其二是换向不平稳,动作缓慢,效率低,与生产进度不协调,严重阻碍正常连续生产。

1.2 履带涨紧油缸保压效果不佳,喷雾泵闲置

在履带涨紧时,油缸有垫片定位,手柄可以拉到中位,但涨紧油缸因阀的因素和自身因素缓慢卸荷,此时涨紧油缸已不起作用,只靠垫片定位履带的涨紧,而履带在生产过程中受的是变载荷,在长时间变载荷的作用下,履带会变形拉长,而垫片又不能及时补充加上,结果会导致履带松弛,行走链轮加剧磨损,履带的寿命也相应缩短,不到一个检修周期就必须进行各部件检修,增加了检修成本。

因井下有独立的供水设备,一般喷雾泵闲置不用。

1.3 装运能力与截割生产能力不匹配

在额定18 MPa压力下,装载和一运能力与截割生产能力不匹配,表现在截割生产的煤岩装运能力跟不上,时有堵转卡链的现象发生,并且必须投入人工进行清理,与机械化综采工作面非常不匹配。

2 EBZ160掘进机液压系统改进设计方案

2.1 伸缩油缸液压系统中增加一个闭锁元件

因伸缩油缸液压系统在调定压力下,工作不稳定,因此,在伸缩油缸回路中增加一个闭锁元件,如平衡阀。EBZ160掘进机改进液压原理示意图见图2。

图2 EBZ160掘进机改进液压原理示意图

平衡阀的工作原理如下:利用其反向截止作用来实现两路的封闭,保证执行元件在双向负载作用下都能停在所需位置,不致发生缓慢移动,这样解决了因外载的突变使得伸缩油缸回路压力不稳,缓慢移动的缺陷,起到保护伸缩油缸和稳压的作用。

2.2 履带涨紧油缸、喷雾泵回路各加设高压截止阀

在履带涨紧油缸液压回路应加设一个高压截止阀的原因:

1)在履带涨紧后,关闭高压截止阀,操纵手柄可以拉出或推进或在中位,避免了阀中内泄造成履带缓慢松驰。

2)在履带涨紧后,关闭高压截止阀,若操纵履带涨紧的手柄不在涨紧的位置时,由于负载敏感变量泵仍有负载信号,油液会从履带涨紧回路回到主系统回路,无形中增加了一运、星轮的流量,使得一运的运行速度提高,星轮的转速提高,达到重新分配系统流量的目的。

3)关闭高压截止阀后,履带涨紧缸的内泄也会减少,再加上垫片的定位作用,使履带涨紧效果更好。

由于井下有独立的供水系统,一般喷雾泵闲置不用。若在喷雾回路中加设一个高压截止阀的好处:

1)可以使喷雾泵闲置,若想启用喷雾泵可以打开高压截止阀。

2)操纵喷雾泵的手柄在喷雾的一侧时,关闭高压截止阀,系统又会同履带涨紧油缸效果相同,使得一运的运行速度提高,星轮的转速提高,达到重新分配系统流量的目的。

3)检修喷雾泵更加方便。

2.3 改变液压回路流量使装运、截割生产能力匹配

在额定压力下,一运、星轮、喷雾(或履带涨紧油缸)同时工作时,一运的流量为48 L/min,刮板链的运行速度为45 m/min,星轮为48×2=96 L/min,星轮的转速为30 r/min,喷雾的流量也为48 L/min。由于四联阀的结构相同,在喷雾工作位(或履带涨紧操纵位时)关闭高压截止阀,负载变量泵仍有信号,使得系统流量会重新分配,一运流量增加,星轮的流量增加,从而使一运刮板链速度提高,星轮的转速提高,提高多少将以实测为准,最终达到装运能力与截割生产能力相匹配。

3 EBZ160掘进机液压系统改进设计操作步骤方法

3.1 伸缩油缸液压回路加平衡阀的步骤方法

选一个用在该机型后支承油缸回路一样的平衡阀,使用压力为18 MPa,放在操纵台内侧,打开伸缩油缸的进、回油管,把配好相应接头的平衡阀与伸缩油缸的进、回油管相连,注意平衡阀的进、回油口,不要接反,在整机空载试验时,操纵七联阀的伸缩油缸定位手柄时,伸缩油缸就稳在相应的位置。

3.2 加设高压截止阀的步骤方法

选两个额定压力在25 MPa,DN25的高压截止阀,在履带涨紧油缸液压回路、喷雾液压回路各加设一个高压截止阀进,进、出口变成G3/8,便于连接管路,位置放在操纵台适当的位置。

当接好各管路整机试验时,操纵履带涨紧定位手柄使履带涨紧,关闭高压截止阀,就改变系统流量,喷雾操纵同理。

3.3 重新调整分配液压回路流量的步骤方法

如前所述,不论操纵履带涨紧油缸控制手柄,还是喷雾液压控制手柄,都能使一运和星轮液压回路的流量增加。具体方法是:当掘进机工作时,在履带涨紧油缸液压回路中,先把高压截止阀打开,待操纵履带涨紧油缸控制手柄使履带涨紧后,关闭高压截止阀,控制手柄仍处于履带涨紧位置时,负载敏感变量泵仍有压力反馈,因高压截止阀是关闭的,去履带涨紧回路的油液返回主系统,使一运和星轮液压回路的流量比原来增加近1/3,实测一下,一运刮板链的速度为52 m/min,星轮的转速为42 r/min,操纵喷雾定位手柄后的效果与履带涨紧油缸定位手柄的效果相同。

4 改进后的使用效果分析

4.1 伸缩油缸使用效果分析

伸缩油缸液压回路在改进后,由原来的负载变化时,伸缩油缸稳不住压,到现在能随时停在某个需要的工作位置,给生产和检修带来极大的方便,伸出时间是原来的近4倍,缩回的时间为原来的近3倍,效率明显提高,也为安全生产打下坚实的基础,受到用户的一致认可。

4.2 履带涨紧油缸涨紧效果分析

通过对履带涨紧油缸系统的改进,不仅不用频繁使用四联阀操作定位手柄涨紧履带,而且即保护了四联阀,又不用适时更换定位垫片,降低了劳动强度。若涨紧油缸经过长期使用后,履带有松动的痕象,可以再次打开高压截止阀,使涨紧油缸涨紧,提高了效率,改善了涨紧效果,得到了用户的好评,若在期间履带涨紧油缸有泄漏或履带不能涨紧,就应该考虑检修更换涨紧油缸。

4.3 装运在改进后使用效果分析

在液压系统改进后,装载星轮表现在转速的变化上,改进前,星轮的转速为:32~34 r/min,改进后,星轮的转速为:40~44 r/min。

星轮的装载能力提高了近23%,有效地满足了生产的需要。以前在生产中常有堵转现象,经大修液压系统改进后,此现象不再发生,减少了井下职工清堵的劳动强度。

一运在液压系统改进后,刮板链链速由原来的38~42 m/min,提高至49~52 m/min,运行速度提高了近23%,与装载星轮共同配合,满足运输与截割生产能力相匹配,有效地提升了掘进机整体掘进性能,满足了生产的需要。

5 结论

通过改进后的掘进机液压系统性能稳定可靠,故障率低、工作效率高,受到用户的一致好评,经过液压系统的改进,使原系统总体布局更合理,整机部件运行更协调,为掘进机在半煤岩巷的快速掘进提供了有力的保障,也为同类机型液压系统的改进设计提供参考依据。

[1]高 飞.掘进机液压系统设计[J].煤矿机械,2006(8):27-28.

[2]宋会挺.EBZ132SH型掘进机液压系统改进设计[J].煤矿机电,2011(6):5-8.

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