机组瓦温信号误动引起跳机的原因分析与处理

2017-01-17 07:33候录江谷振富潘雪石温佩佩
水电站机电技术 2016年12期
关键词:跳机测点机组

候录江,谷振富,潘雪石,温佩佩

(1.河北易县抽水蓄能有限公司筹建处,河北 保定 074200;2.河北张河湾蓄能发电有限责任公司,河北 石家庄 050300)

机组瓦温信号误动引起跳机的原因分析与处理

候录江1,谷振富2,潘雪石2,温佩佩2

(1.河北易县抽水蓄能有限公司筹建处,河北 保定 074200;2.河北张河湾蓄能发电有限责任公司,河北 石家庄 050300)

针对2016年3月.张河湾电站3号机组出现推力瓦温高引起跳机事件,本文对该故障进行了具体分析,确认是由一次信号波动引起的,并对此提出了整改措施,为避免再次出现类似事故提出了建议,以供其他单位借鉴。

跳机;误动;PLC;信号回路

1 概述

1.1 导轴承优化的起因

2015年01月13日,3号机组发电机由于推力瓦温超高导致机组机械跳机,当机组跳机时,4个推力瓦温测点仅第3个RTD处理模块显示温度达到92°,其他3个RTD处理模块显示均35°左右。为进一步查找原因,进入风洞内对RTD传感器回路进行检查,未见接线端子松动,回路检查正常,对传感器本体测得电阻值正常,恢复接线后温度显示正常。初步判断该温度传感器RTD工作不稳定,为防止再次出现温度异常导致机组跳机,并按照新源公司“关于机组机械保护自动化元件动作逻辑指导意见”,拟对推力、上导、下导及水导轴承瓦温的所有温度保护的跳机逻辑进行优化。

1.2 以推力瓦温的分析及优化为例,推力瓦温传感器配置

图1 推力瓦温度传感器布置

每台机组共有9块推力瓦,单号瓦各1个RTD,双号瓦各2个RTD,共设置了21个RTD温度传感器(RT1~RT21),具体设置位置如图1所示,其中13个传感器使用中,8个作为备用。13个使用中的传感器中分为两个部分:

1)其中9个(为CT441~CT449)直接以RTD三线电阻值送至监控输入模块,作为温度监视信号,仅用于报警;

2)剩余4个(为CT450~CT453)送至发电机辅机控制盘经温度处理模块后作为瓦温保护跳机出口,其跳机控制回路如图2所示。

图2 推力瓦温度RTD跳机回路单线图

由此可见,其一跳机逻辑设计不合理。发电机辅机控制柜内4个测点分别为推力温度1(CT450)、推力温度2(CT451)、推力温度3(CT452)、推力温度4(CT453),4个测点设定80°显示温度高报警,90°显示温度高高跳机,只要4个测点有任意一个达到90°以上机组就会跳机,即CT450~CT453信号为单一RTD经处理模块直接出口动作跳机。其二机组经过约6年时间运行,机组的自动化元件逐渐老化,以及中间转接端子较多容易受到厂房振动及环境影响,而导致其运行可靠性降低,误动几率增加。

2 跳机逻辑优化方案

按照新源公司“关于机组机械保护自动化元件动作逻辑指导意见”,针对我厂实际情况,提出以下推力瓦温跳机优化方案。

2.1 优化方案一

优化控制回路如图3所示:

图3 张河湾推力瓦温(13支RTD)跳机逻辑优化方案一

如图3,将传感器CT450~CT453经过发电机辅机控制柜内的RTD温度处理模块处理后,取“或”后送至监控DI板卡,形成第①路信号;

原监控系统内已有的9路RTD信号,对其进行9取1,形成第②路信号;

将第①路信号和第②路信号取“与”,并延时30 s动作出口启动机械跳机程序。程序大致修改范围如图4所示:

图4 程序修改范围截图

该方案的优点:

1)每一块推力瓦都保证至少有一路RTD传感器用来监视其温度。

2)既考虑到了保留原设计的思路,同时又避免了RTD测温值突变导致的误动作。

3)跳机设定值来源于不同设备。4个(CT450~CT453)设定值设置在发电机辅机控制柜GA12内的RTD温度处理模块内;9个(CT441~CT449)直接设置在监控系统PLC程序内。

4)监控系统的采集点处于不同板卡。4路(CT450~CT453)经开关量板卡采集,9路(CT441~CT449)经RTD模拟量板卡采集,当出现其中一块采集板卡故障时仍可以对部分推力瓦温进行监视。

以上4个优点,在满足新源公司“关于机组机械保护自动化元件动作逻辑指导意见”要求的基础上,更能够兼顾到推力瓦本身的安全,从而进一步提高了机组的安全运行。

2.2 优化方案二

优化控制回路如图5所示:

图5 张河湾推力瓦温(9个RTD)跳机逻辑优化方案二

如图5,需要有2处进行修改:

1)首先将4路(CT450~CT453)RTD信号在发电机辅机控制柜内的RTD温度处理模上拆除其跳机出口端子接线,但保留其报警出口;

2)原监控系统内已有的9路(CT441~CT449)RTD信号对其进行9取2,即9路RTD传感器中任意2个发出瓦温高高信号,就动作出口启动机械跳机程序。

该方案相对于优化方案一的优点:

1)不用再增设电缆,节省了敷设电缆的费用及时间。

2)对于监控系统而言,需要修改程序的工作量相应减少。

该方案最大缺点是部分推力瓦(6号和8号)失去了跳机以及温度高高报警功能,对推力瓦的安全运行过程有一定的隐患。

综合以上分析,建议采取优化方案一。

3 结束语

按照方案一的要求,对相应设备和系统进行了改造,机组运行至今,未再出现由于某一个推力瓦温度测点突变而引起的跳机,可见问题得到了彻底的解决。

TV734.2

B

1672-5387(2016)12-0072-02

10.13599/j.cnki.11-5130.2016.12.026

2016-11-03

候录江(1978-),男,工程师,从事抽水蓄能电站自动化工作。

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