沈星华
摘 要:超大跨度的管桁架吊装一般难以采用整体吊装,只能进行分段或者散拼的方法,分体式安装相对与散装来说有着施工周期短,质量容易保证等优点,因此如何安全可靠的进行分体式安装成为施工的关键。
关键词:钢桁架;大跨度;大型起重机械;超重构件;周期紧
1 引言
随着建筑业的发展,越来越多的建筑形式被广泛的采用。在酒店、会议厅、游泳馆、展览馆等有大空间需求的结构中,钢结构凭借其重量轻,截面面积小,施工周期短等优点,逐渐成为了大跨度设计的首选结构。大跨度的钢结构在安装过程中受场地以及施工工期等因素的影响,传统的散装方法耗工、耗时又耗材,已被逐步淘汰。因此如何解决分体式安装过程中的技术难题是关键之处。
2 工程概况
昆山花桥国际博览中心新展馆位于江苏省昆山市花桥镇,总建筑面积为58782.9㎡,本工程由四个结构类似的单独展厅及中间展厅、连廊等构成。门头桁架共两个,单榀总长度105米,最大跨度为71.4米,分别位于4号、6号展厅和5号、7号展厅之间,单榀重量约110t,考虑现场实际情况拟将一榀门头桁架分为六段,跨中设置临时支撑。
3 工程难点
3.1 难点分析
1、门头桁架跨度为71.4m,重量约为74吨,总体高度在20米,桁架的截面尺寸为宽7.4米高3.3米,公路运输无法实现;
2、门头桁架位于结构的南侧和北侧,场地狭小,只有一条10米的施工便道,无法进驻大型的吊装设备进行吊装。
3、钢结构施工周期为45天,门头桁架施工周期为7天,如何在7天内完成两榀大跨度桁架的吊装是一个难点。
3.2 技术措施
1、公路运输限制,无法运输大构件,工期限制无法进行现场散拼,在加工过程中将桁架分成6段,其中71.4米跨分成4段,每一段的桁架再分成两个单元,其中一个为高3.3米,宽4米,另一个单元为散装,在施工现场的胎架上进行拼装。
1、现场的施工道路为10米,且离安装建筑物距离过小,没有拼装场地,只能占据临时道路作为拼装场地,因此吊装只能采用从构件的两端用双机抬吊的方法。经过计算后选用2台75吨汽车吊。
2、现场安装周期短,经过详细的施工安排,将整榀桁架分6段(A、B、C、D、E、F)后,首先吊装混凝土结构上的一段固定端A,然后在拼装场地上将跨中段的B、C连接成一个整体,用双机抬吊法一端与A连接,一端搁置在胎架上,再将D、E段连接成整体一端与胎架上的C连接,一端搁置在混凝土柱上,最后将F段一端与E连接一端与混凝土柱的预埋件连接。
4 钢桁架吊装前技术准备工作
4.1 预埋件精度符合
在安装前,将混凝土柱顶的埋件进行复核,由于跨度较大,钢尺复核的误差大,因此采用全站仪,将每个柱顶的埋件进行复测,得出偏差值,在加工过程中进行纠偏处理。
4.2 胎架搭设
门头桁架的最大跨度部分的重量约为74吨,两端与混凝土柱连接,中间搁置在胎架上,计算支撑胎架时按其受压37t计。共设1组临时支架,包括两个支撑胎架和中间的拉结系杆和水平支撑,每个支架受力约18.5t。在胎架的底部设置规格为2.5米x2.5米的路基箱,路基箱下方的地面进行硬化处理,以满足承载力需要。
支撑胎架做法:临时支撑竖直杆件拟采用Φ89*4的圆钢构成,其余杆件均采用Φ48*3的圆管。
5 钢桁架安装措施
5.1胎架安装
安装前将胎架安装到位,控制的幾个关键点分别为胎架地基处理、胎架标高、胎架顶端可调千斤顶的安放位置、胎架垂直度控制、四周缆风绳的拉设。
5.2 A段的安装
桁架的A段(约33吨)搁置在混凝土柱子上,采用整体吊装与散件吊装相结合的方法,立面的构件采用单片桁架进行散装,顶部的大桁架采用整体吊装。分段形式见下图:
5.3 中间跨安装
首先在现场将B、C段拼装到位,将桁架边上的散件也在场地上拼装到位,整体拼装到位后,用两台吊车停在两端,进行吊装。
将拼装成整体的桁架一端与混凝土柱上的A段连接,一端搁置在胎架顶部的横梁上,横梁的下方设置有可调50吨千斤顶,用于调节拼装点的标高以及控制起拱高度。安装到位后用8根缆风绳将桁架两端进行临时拉结。
采用同样的安装方法将D、E段安装到位。
5.3 F段安装
F段安装方法同A段的安装方法,用一台汽车吊进行吊装,一端与E连接,另外一端与混凝土柱进行连接,安装过程中控制两段桁架的弦杆接头的准确性,以及与混凝土柱埋件的安装精度。
5.4 焊接保证措施
桁架安装到位后马上进行的焊接作业是另外一个重要节点,在支座位置处最多的现场焊接杆件数量为10根,在用Tekla软件建模的过程中,对主次管的安装顺序进行了重新定义,在安装过程中严格按照模型中的主次管顺序进行安装,保证相贯口的准确度。
焊接过程中采用操作人员站在吊篮里,周围用防火布进行围挡的方式进行焊接作业,保证焊接不出现气孔、夹渣等缺陷。
6 工程体会
1)昆山花桥国际商务城博览中心钢桁架工程单榀桁架重量重、桁架跨度大、施工进度紧张、现场条件困难,所以对施工方法的选择尤为重要。经过对安全、经济、施工工期等因素的对比分析,最终选择采用两台75吨汽车吊进行双机抬吊。
2)在方案确定后,参与各方进行了多次查看现场,并通过细致的讨论,对现场承载力进行反复验算,对拼装场地进行硬化处理,确保了吊装过程中吊车的安全、稳定。
3)通过努力,在工期只有7天的情况下,钢结构在预期的时间内完成所有的安装工作,质量达到优质工程,同时为其他工序创造了施工条件,获得了业主和监理的高度好评!
参考文献
[1]《GB50017-2003 钢结构设计规范》中华人民共和国建设部——中国计划出版社,2003
[2]《钢结构》钟善桐——北京:中国建筑工业出版社,1988.
[3]《钢结构原理与设计》王国周——北京:清华大学出版社,1993.
[4]《钢结构》魏明钟——武汉:武汉理工大学出版社,2002.
[5]《实用建筑钢结构技术》熊大远————北京:化学工业出版社,2011
[6]《钢结构施工便携手册》王景文————北京:中国计划出版社,2006
(作者单位:苏州第一建筑集团有限公司)