炼油厂减压塔底泵故障分析与改造

2017-09-06 11:44赵美玲
科学与财富 2017年24期
关键词:炼油厂故障分析改造

赵美玲

摘 要:本文以某石化公司炼油厂常减压装置在运行中,减压塔减底泵振动故障为例进行分析,对该故障出现的原因以及改造措施进行探讨。

关键词:炼油厂;减底泵;故障分析;改造

概况

某石化公司炼油厂常减压装置减压塔底泵,为双级双支承BB2型离心泵,转速2950r/min,功率184kW。共配置两台油泵,运行中一台运行,一台备用。装置运行过程中,机泵长期振值超标(见表1)振值处于D区,多次找正情况仍不理想。该泵在装置中属于重要设备,如果长期超振不处理将对装置的稳定、安全运行带来一定隐患。

1、泵的结构与参数

双级双支承BB2型减底泵,属于半开式卧式双级悬臂离心泵,主要包含泵轴、本体、前泵盖、双吸叶轮、前托架部件、后泵盖、后托架部件等构成。泵结构为垂直吸入垂直排出,叶轮采用闭式设计,为两端支承式离心泵,采用水平中心线支承方式对泵壳径向部分进行安装,对径向力利用双蜗室进行平衡。该泵设计扬程为240m,额定流量设计为245m3/h,汽蚀性能6.2m,泵吸入口压力设计为-0.0002 MPa。

2、故障原因分析

转动设备中,振动现象比较常见。对于双级双支承BB2型离心泵而言,导致振动产生的原因有很多,主要有机泵中心线不对中、泵垫铁或地脚螺栓松动、泵轴弯曲、轴承间隙过大、转子不平衡、临界转速、泵内构件松动、水力不平衡及泵抽空等因素。针对以上原因分析,从制造环节中,对该流程泵进行试验与校对,未发现装配、制造及使用中存在不当的问题,并且配置的两台泵均出现同样振值超标的问题。所以,采用排除法,导致针对的原因可能是泵抽空或水力不平衡引起。通過现场实测,实际工艺介质运行流量为110m3/h,低于设计流量,存在运行中流量过小的问题,造成水力不平衡。同时,泵在额定流量为140m3/h时,汽蚀性能为5.1m,在温度影响下,介质会产生汽化压力,汽蚀余量仅为5.3-6.2m,与相关标准要求不符,在低液位或大流量情况下,装置的汽蚀性能会进一步下降,表现为随着流量的增大,设备的振动幅度增加,并且持续恶化。

2.1故障表现

以减底泵110t/h的处理量进行研究,显示处于不合格运行状态下。通过频谱分析,显示与工频及其它谐频相比,四倍频的叶片通过频率幅值最大。

2.2原因分析

该泵原设计参数扬程240m,额定流量设计为245m3/h,但是实际运行流量仅为110m3/h。通过频谱监测,在此参数下,四倍频叶片通过频率的振动频率时,机组振幅最大。在200Hz振幅时,该泵叶轮叶片数为4片,即4倍频,这就证实了泵振动的原因是由于泵的水力不平衡引起。按照水泵原理,如果泵的实际运行工况处于设计工况以外范围,其径向力不平衡,与设计工况点越大,径向不平衡力就越大。如果实际运行中流量比设计流量小,类似于扩散管内流体动压力缓慢增大。此外,流入压水室叶轮出口的绝对速度,实际流量越小,该绝对速度越大,并且方向也发生改变。压水室内的液流与次液流相遇时,因为方向与速度的不同,会产生撞击损失。同时在撞击时,叶轮内流出液体的速度降低,动能转换为压力能,导致压水室内液体压力增大。在撞击过程中同时消耗掉一部分动能。在径向力产生的原因中,叶轮流出液体的动反力对叶轮的作用也是主要原因。因为该泵实际运行中,并不处于设计流量点,所以在叶轮轴上,压力并不是对称分布的。所以,压水室压力、流出叶轮液体的速度均不对称,出现压力小的地方流速大,压力大的地方流速小的情况,并且方向相反。通常认为径向力是上述两个力的合力,所以水力不平衡是导致该泵出现振动的根本原因。对于泵体为双蜗壳结构的泵来说,其径向平衡力理论上是可平衡的,但是由于制造过程中存在影响因素,通常不平衡径向力都会有残余。通过相关研究显示,双蜗壳结构泵在设计流量的50%左右时,比单蜗壳泵径向力小2/3至3/4。

3、改造方案与结果

为了对该泵存在的振动问题进行解决,对叶轮重新设计,叶轮安装尺寸不变,保证该泵的扬程为240m,额定流量为110m3/h,确保该泵运行时,处于设计范围内,可有效降低径向力。考虑到流量减少以后,叶片通过频率、脱硫减少及叶轮流道的变化等需求,设计改造新叶轮时,应用两段变曲率的大出口角叶轮,包含五个叶片,通过对新叶轮进行测试,显示泵的振动幅度大幅下降,完全满足生产需求,并且在流量为110m3/h时,垂直方向、水平方向泵的振动幅度均大幅降低,符合相关标准要求。

4、结论

该泵由于径向力不平衡导致振动发生,一般情况下,在扬程较高、转速较低的离心泵中,如果与设计工况偏离过大,运行中就会出现噪声、振动超标的情况。对此类问题进行解决中,可对泵的型号重新选择,确保运行参数匹配;也可以改造叶轮,对振动问题进行解决。本文针对双支承BB2型减底泵振动问题,通过叶轮改造,有效的解决了振动幅度过大的问题,取得了较好的经济效益。经过运行检测,机泵运行的稳定性、可靠性均得到提升,降低了后期维修养护费用,并且在恶劣工作条件下也能较好的运行。

参考文献:

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