优化补孔井设备匹配降低机采能耗研究

2018-02-14 05:40翟茜茜大庆油田有限责任公司第五采油厂
石油石化节能 2018年12期
关键词:抽油机机型利用率

翟茜茜(大庆油田有限责任公司第五采油厂)

油田获得稳定产量的渠道是开源节流,即利用增产措施控制产量递减速度,利用技术手段和科学管理减少能耗损失,两者结合,才能取得最大的经济效益和确保油田可持续发展。作为低渗透油田代表,某油田在经过50多年开发后,可采储量动用程度较大,补孔、压裂等增产措施实施力度逐年加大,随之而来的能耗增长矛盾也日益突出。如何在保证产量的前提下实现节能降耗,追求效益最大化,是油田管理者与技术人员迫切需要解决的问题[1]。为此,某矿对2017年某一补孔计划井A井进行产量合理预估,遵循地下地上整体考虑原则,科学选用抽汲设备,优化拖动设备匹配,对措施井的能耗控制进行摸索实践。

1 A井基本概况

A井是2001年6月投产的1口二次加密调整井,位于某区纯油区东部。全井射开萨Ⅲ组油层15个小层,全井射开砂岩厚度14.1 m,有效厚度2.4 m。2014年5月,对该井的葡423、葡Ⅰ422、葡Ⅰ421,葡Ⅰ111、112、113及葡Ⅱ组、萨Ⅱ组油层进行补孔,共补开砂岩厚度32.5 m,有效厚度8.7 m。补后日产液30.1 t,日产油4.2 t,综合含水率86%,流压4.63 MPa。A井补孔前后效果对比见表1。

表1 A井补孔前后效果对比

2 补孔后抽汲设备的选型与参数匹配

2.1 抽汲设备的能力预测与机型选择

A井补孔后产量预测为40 t,按补孔前参数匹配,泵效将达到227%,补孔前的工作参数已不能满足补孔后油井生产的要求。如果补孔后注水受效需要放产,为使地面参数还有放产余地,所以补孔的同时决定将泵径换到70 mm生产。由于补孔时为6型机,匹配70 mm泵径,最大载荷59.56 kN,最小载荷14.84 kN,抽油机载荷利用率已达99.3%。抽油机负荷极大,扭矩利用率为75.1%,电动机负荷较大,而大冲速不论对设备还是管柱都不利。为了解决这一矛盾,2014年8月决定对该井更换大机型。

为了避免抽汲设备能力过剩造成能耗过高,首先要对不同机型的悬点最大、最小载荷进行预测[2]。

1)计算抽油杆截面积、杆重、液柱重。抽油杆截面积为0.000 49 m2;杆在空气中重力为31 317 N;杆在液中重力为27405N;液柱重力为26223 N。

2)不同机型设定下的最大载荷、最小载荷计算。10型抽油机的最大载荷为56 311 N;最小载荷为26 309 N。14型抽油机的最大载荷为55 184 N;最小载荷为26 603 N。

3)预测不同机型的载荷利用率(表2)。

表2 A井不同机型载荷利用率预测

从表2可以看出,预装14型抽油机的载荷利用率较低,且电动机的装机功率需求较大;10型抽油机相比14型更能充分发挥设备潜力,更节能,因此确定更换10型抽油机。

2.2 优选抽汲参数

根据预测产液,为了使该井在合理区生产,泵效要保证在40%~70%。据此,从表3的9种参数组合里选定4个满足泵效合理区间的组合(A、B、D、G组)。根据在满足油井产量的前提下,选择能耗较低的参数匹配,尽量采用长冲程、低冲速进行生产的原则,最终确定冲程3 m、冲速6 min-1为最佳优选方案(表4)。

表3 A井不同机型载荷利用率预测

3 拖动设备的选择与匹配

A井补孔前采用双速电动机,装机功率为37 kW,已使用5年;配电箱采用CJK普通配电箱,已使用15年,节电率较安装初期有所降低。该井日耗电量高于所在矿同机型的同产液级别抽油机,能耗较大。补孔后,随着连通水井提水措施,产液量增加,必将增加日耗电量,因此,决定结合换机型时匹配合适的拖动设备(表5)。

3.1 电动机类型选择

抽油机拖动装置节能技术分为两类:一类是节能电动机,主要有永磁电动机、高转矩电动机、变频调速电动机和一体化拖动装置[3];另一类是节电箱,主要是控制电动机定子绕组Y-Δ转换调压和采用功率因数控制器调压以及无功功率补偿[4]。对该井而言,抽油机受其机械特性的影响,启动转矩较大,需要很大的启动电流,要满足该井的启动电流要求,若选用常规电动机则额定功率必须达到37 kW。因此,应选用能在瞬时达到启动电流要求的电动机,降低耗电量,最适合的就是高启动转矩电动机系统,该系统具有以下优点[5]:

◇电动机启动转矩高;

◇电动机有两种输出转速,每种速度均可带动抽油机一次平稳启动并长期运行;

◇电动机所带配电箱具有短路保护和过载、断相保护作用。

表4 A井换大机型效果对比

表5 A井换机型前与同产液级别能耗对比

结合某矿当年的节能设备更换计划,选用了某厂家的高启动转矩电动机系统(机箱一体式电动机),更换拖动设备后,启动电流平稳。在生产参数放大后,运行电流上升幅度不大,降低了电动机额定功率,提高了功率利用率,减少了电动机空耗,改变了低效运行状态,日耗电降低1.68 kWh,单耗降低1.44 kWh/t,节能效果明显(表6)。

表6 A井更换电动机效果对比

4 结论

1)在保证产能的条件下,通过对不同型号抽油机安装后的载荷计算,可以确定与补孔措施井产能最匹配的抽汲设备,配合参数调整措施,避免造成能耗过高的情况。

2)合理选择补孔井拖动设备的节能方式,提前制定设备更换计划,可以实现增产和降耗的双赢。

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