HP型磨煤机着火事故原因分析

2018-04-16 08:35蒋理想
装备机械 2018年1期
关键词:中速煤种煤质

□ 蒋理想

上海电气上重碾磨特装设备有限公司 上海 200245

1 事故背景

由于HP型磨煤机借助具有一定温度的干燥介质将原煤研磨为合格的煤粉,而所碾磨的煤粉本身又具有燃烧特性,因此HP型磨煤机的着火和灭火问题特别为用户所关心[1-2]。在实际运行过程中,由于操作人员不当操作[3]、煤粉管道堵煤、系统在不稳定工况下连续运行等原因,常常造成HP型磨煤机着火。可见,及时发现HP型磨煤机着火,采取正确的灭火措施,并分析HP型磨煤机着火的原因就显得非常重要。受现场环境、燃用煤种、工况等诸多因素影响,HP型磨煤机着火的原因不尽相同,笔者以国外某电厂1×600 MW燃煤电站工程试运行期间HP型磨煤机的一次着火为案例,归纳HP型磨煤机着火原因的分析思路,以及预防着火的措施。

2 HP型磨煤机着火的原因

HP型磨煤机的主要结构如图1所示。综合HP型磨煤机的运行环境条件及现场经验[4-10],总结出HP型磨煤机着火一般都是由现场操作不当引起的,具体主要有以下几类原因。

(1)煤的溢出量过多。因过载、风煤比不匹配、局部间隙调整不到位等原因造成煤溢出,煤的过多溢出会阻碍石子煤排出,并在侧机体内堆积起来,成为HP型磨煤机着火的原因。

图1 HP型磨煤机结构

(2)磨煤机在出口温度低于或高于规定值时持续运行。HP型磨煤机在不同工况下都有一个推荐的出口温度,只有运行在推荐的出口温度附近,才最为安全,同时也最为经济。在出口温度偏低或者偏高工况下持续运行,都容易造成磨煤机着火。出口温度偏低,煤粉不能得到充分干燥,以至于吸附在磨煤机内部或煤粉管中,极易将煤粉管堵塞,从而导致磨煤机煤粉管着火。出口温度偏高,会使更多的易挥发可燃成分从煤中挥发出来,从而增大了煤粉着火的可能性。尤其是对于高挥发分、高水分的印尼煤而言,如果出口温度过高,很容易造成磨煤机着火。因此,HP型磨煤机出口温度需根据不同煤种而定:高热值烟煤<82℃,低热值烟煤<77℃,次烟煤、褐煤<65℃,常规为77℃。对于高挥发分的印尼煤,出口温度可稍低些,但是最低不宜低于60℃。

(3)原煤的挥发分偏高。由于煤种自身的特性,一些煤种的挥发分偏高,含有高挥发分的煤种在混合一次风的作用下,在磨煤机的密闭机体内反复碾磨分离,一旦温度控制不好,就极易引起磨煤机局部着火。这类着火的特点是温度升高快,如不能及时采取措施,可能会引起爆燃等后果。

(4)磨煤机在通风量偏低的条件下运行。常规且比较经济的风煤比值是1.5~2.5,较低的风煤比可能造成混合一次风的携带能力不足,使煤粉管中的输送速度过慢,从而使煤粉沉积,进而导致煤粉管道堵塞着火。

(5)磨煤机在投煤之前暖磨不当。磨煤机投煤之前,尤其是新磨煤机第一次投煤之前,应严格按照使用说明书的要求暖磨,推荐时间为15~30 min。在我国北方,冬季可以适当延长暖磨时间,推荐为1~2 h。暖磨不充分,会造成煤粉吸附在磨煤机内部或煤粉管道,从而使制粉系统存在着火的潜在危险。

(6)磨煤机在停机前冷却不当。磨煤机无论是起磨还是停磨,都要严格按照使用说明书进行。如果停磨前冷却不当,残煤的温度可能高于安全极限,会增大磨煤机或煤粉管道着火的可能性。

(7)磨煤机中进入外来易燃杂物。诸如纸片、破布、稻草、木块和木屑等不易磨碎的易燃杂物,如果堆积在磨煤机内锥体内或磨煤机的其它部位,会引起着火。

3 灭火措施

由于HP型磨煤机设备自身的特殊性,其在着火前也有一些特殊迹象。通过观察发现如下特殊现象,可以提前采取相应措施,以避免磨煤机着火:①磨煤机出口温度无故迅速升高;②磨煤机或煤粉管道油漆剥落。

应对磨煤机着火,最好的方法就是防患于未然,在其刚有着火迹象时就控制住。当HP型磨煤机出现上述两种迹象时,基本可以确定磨煤机内部已经着火。无论是在什么部位着火,HP型磨煤机都不能停机,在所有着火迹象清除和磨煤机冷却到环境温度之前,决不能打开磨煤机的检修门。正确的处理措施为:一旦有着火迹象,关闭热风门挡板,全开冷风门档板,通入惰性气体或消防蒸汽,并继续以与着火时相同的给煤量向磨煤机给煤,并须小心不能使磨煤机超载。一旦出现超载现象,可适当减小给煤量。关闭热风挡板通常可以灭火,如果磨煤机出口温度继续升高,则需要注水冷磨。在磨煤机出口温度降低及所有着火迹象消除之前,继续给煤和注水。待灭火后,使磨煤机停机,由人工清理残煤,检查设备。

4 案例分析

印尼某电厂,机组容量为1×660 MW,每台锅炉配六台HP1163型中速磨煤机,五台运行,一台备用,设计出力为99.6 t/h,煤种为典型印尼煤。煤质资料见表1,其中1 kcal=4 185.85 J。

表1 煤质资料

2010年底,该机组建成试运行期间,投煤约十几分钟后磨煤机着火。灭火后打开磨煤机清理残煤,再次投煤,十几分钟后磨煤机再次着火。在现场,先到煤场检查原煤,然后进入磨煤机内部查看,未发现异常。查看现场试运行期间的煤质报告(表2),发现实际燃用煤质相比设计煤种,水分和挥发分明显偏高。最后至集控室调看试运行期间数据,见表3。

以下对试运行数据进行分析。

(1)正式投煤运行后,冷风门挡板一直没有打开,即使是着火后也没有打开。

(2)正式投煤运行后,热风门挡板一直处于打开状态,开度在65%左右,即使是风粉混合物温度升到89.66℃,热风门挡板也仍然没有变化。

表2 试运行煤质报告

(3)从数据4到数据5短短的5 min,风粉混合物温度从66.12℃上升到89.66℃,而冷、热风门挡板在此时没有做任何调整,磨煤机入口一次风温还在继续升高。

(4)磨煤机入口一次风温一直没有得到有效控制,从数据2到数据5一直都在上升,最后上升到着火前的222.66℃。经热平衡计算,该工况热平衡状态下磨煤机入口一次风温理论值在195℃左右,实际运行时的温度已远远高于这一理论值。

表3 试运行数据

综上所述,该HP型磨煤机着火的主要原因有两点。

(1)操作控制不当。这是本次磨煤机着火的主要原因,造成磨煤机入口一次风温偏高。投煤试运行前期,冷风门挡板一直处于关闭状态,后期有明显着火迹象时,没有采取任何措施,致使磨煤机风粉混合物温度在短时间内快速升高,直至着火。

(2)煤质原因。由表2可见,实际燃用煤的水分在36%左右,挥发分在57%左右。这种高水分、高挥发分的印尼煤,本身就比较容易着火。如果在实际运行过程中经验不足,就更易引起磨煤机着火了。

确认本起HP型磨煤机着火的主要原因后,可以采取对应的预防措施。经过与运行、控制等部门的深入沟通,结合具体煤质报告,基于试运行前期投煤量30 t/h,制订如下措施:将风粉混合物温度控制在60~65℃,将磨煤机入口一次风温控制在180℃,冷热风门挡板的操作严格按照使用说明书进行。按照以上措施投煤运行2 h后,磨煤机各项运行数据均正常。此外又启动了另一台磨煤机,两台磨煤机各运行4~5 h,累计投煤量达260 t,各项运行参数均正常,部分数据见表4。后续将以上措施推广至该电厂的正式运行中,截至2012年6月,HP型磨煤机没有出现着火事故。

表4 采取预防措施后试运行数据

5 结束语

HP型磨煤机着火的原因除煤质因素外,还有操作控制不当。受制于种种因素,HP型磨煤机着火不能从根本上避免。在磨煤机设计阶段,设计人员已经考虑到了这一问题,因此一旦着火,如果能及时灭火,是不会对设备本身造成损坏的。但尽管如此,还是应当通过采取必要措施最大程度减少磨煤机着火次数,降低磨煤机着火的危害。第一,设备运行及维护人员要熟练掌握HP型磨煤机的结构和使用说明书,并能进行正确的控制操作和恰当的维护。第二,电厂相关人员要掌握常规煤种特性,最好能结合实际情况建立煤种在常规状况下的运行参数,并将这些参数列入操作规程中来指导运行操作。第三,可以在磨煤机设备上安装必要的监测装置,比如一氧化碳监测系统、惰性气体监测装置等,这样能实时监测磨煤机火情,一旦着火就可以在短时间内投入灭火,避免造成不必要的损失。

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