分瓣捞矛打捞器研制与应用

2018-09-29 08:38周松华
魅力中国 2018年27期
关键词:拉杆偏心套管

周松华

一 、研制背景

河南油田是采用偏心分注工艺技术开采的油田,偏心分注井占全部注水井(注聚井)的70%,同时又是一个多级细分注水的油田,每年水井测试调配工作量都在2600多井次、8000个层段。偏心分注工艺技术它主要是由油管、KPX偏心配水器、Y341压缩式(K344扩张式)封隔器、洗井凡尔、筛管、丝堵等组成。

偏心配水器偏孔内堵塞器压盖母扣脱扣、堵塞器压送装置母扣脱扣工艺问题一直未解决,脱扣后由于没有合适的打捞工具,操作工人无法用钢丝试井车打捞,目前只有上修井机检管作业解决,增加了分注井维护费用的支出。油田统计了近三年来工艺问题井数,每年偏孔脱扣工艺问题井为6-7井次,每年增加分注井维护费用支出40多万元。同时也影响采油队注水时率。所以说偏孔脱扣落物是分注井测试调配的一个“瓶颈”问题,需要研制配套打捞工具,才能解决目前实际问题。

二、分瓣捞矛打捞器的研制

经过对三套可行性方案的分析,最终确定研制分瓣捞矛打捞器,解决偏心配水器偏孔内堵塞器压盖母扣脱扣、堵塞器压送装置母扣脱扣工艺问题。

(一)分瓣捞矛打捞器的结构:

根据金属膨胀螺栓的设计思路,分瓣捞矛打捞器主要由背帽、拉杆、膨胀套管、压缩弹簧等组成。

压缩弹簧:它的作用是保證膨胀套管回位,保证拉杆与膨胀套管配合,根据投捞器长槽结构计算,膨胀套管重量小于200克,所以弹簧丝径最大为∮1-1.2毫米,弹簧中径∮12毫米左右,即可满足拉杆与膨胀套管配合需要,这种圆柱压缩弹簧是常用的配件,因此我们采用外购。

背帽材质:背帽的作用是连接膨胀套管阻挡压缩弹簧外跑。它几乎不承受外力作用,可以在大队现有的材料中选取,现有钢材两种: 一是Q235钢,规格∮25毫米;二是45#钢,规格∮30毫米;同比价格Q235钢比45#钢价格低,因此选用Q235钢作为背帽加工的材质。

其它配件组成技术树图如下:

分瓣捞矛打捞器膨胀套管、拉杆结构尺寸:

膨胀套管打捞丝扣长度、丝扣确定:堵塞器鱼顶内腔长度17毫米,压送装置鱼顶内腔长度20毫米,丝扣为M18×1,因此确定膨胀管打捞丝扣部分长度为20毫米,丝扣M18×1。

膨胀套管打捞部分锥度孔大径为9毫米,按照锥度角5°计算,小径为6毫米。

拉杆与膨胀套管打捞配合部分锥度角按照4°计算,大径为8毫米、小径5毫米。

拉杆强度校核:拉杆材质为35CrMo合金钢调质处理,屈服极限σs=835兆帕,拉杆最小径为5毫米,承受试井钢丝(或打捞车钢丝绳)的静载荷,(在静载荷下,塑性材料取ns=1.2~2.5),安全系数 ns=2.5。

拉杆主体许用拉应力 [σ]=σs/ns=835÷2.5=334 兆帕;

拉杆最小截面积Amin=π×R2=3.14×2.52=19.625平方米,

拉杆承受最大负荷Nmax=2940牛顿,

则拉杆承受的最大应力σmax=Nmax/Amin=2940÷19.625=149.81

(二)拉力试验及效果:

2017年8月1日将分瓣捞矛打捞器与堵塞器送到井下工具实验中心进行拉力试验,拉力负荷达到10千牛时,打捞器未脱开,拉力负荷大于目标值。

(三)测试现场试验及效果:

2017年9月27日,魏新164井在测试调配中出现堵塞器压盖脱扣工艺问题,我们QC小组把组装好的分瓣捞矛打捞器,在魏新164井进行了现场试验。

通过拉力试验,拉力负荷达到10千牛,打捞器与落物鱼顶未脱开,大于对策目标值,同时应用打捞器进行现场试验,成功将井下偏孔脱扣落物打捞出来,对策目标实现了。

三、分瓣捞矛打捞器应用效果

2017年3月-12月期间,先后出现3井次的堵塞器压盖脱扣,2井次压送装置脱扣工艺问题,应用分瓣捞矛打捞器先后打捞成功4井次,打捞成功率为100%,降低了报作业检管打捞井次,减少分注井维护作业费用支出实现了预定目标。

(一) 经济效益

1.投入:

(1)打捞器加工成本:加工2个分瓣捞矛打捞器,每个单价1080元,总计:2160元。

A1=1080×2=2160(元)

(2)单井打捞费用:单井打捞费用1300元总计:6500元。

A2=1300×5=6500(元)

2.产出:

1.减少作业维护费用支出:成功打捞出井下落物总计4井次,减少分注井作业维护费用支出4井次,单井作业维护性费用6万元计算,总计24万元。

B1=60000×4=240000(元)

2.增注:打捞失败后,需要上作业,作业安排周期平均需要10天(最长达到60天),作业期间需要2天才能完井,测试需要4天,平均每天影响注水按照60立方米/天计算,增加注水3840立方米。经济效益按照37元/立方米计算,经济效益为142080元。

B2=增注×单价=3840×37=142080元

3.综合经济效益=(B1+B2)-(A1+A2)

=(240000+142080)-(2160+6500)=373420(元)

(二)社会效益:

1.分瓣捞矛打捞器的研制成功,解决了测试调配中堵塞器压盖、压送装置脱扣后,无法用钢丝试井车打捞的瓶颈问题,降低了分注井检管作业频次,减少了分注井维护性作业费用的支出,提高了注水时效。

2.丰富了测试工艺测试打捞工具种类,提升了测试人员在偏心分注井测试调配上的技术实力。

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