6FA燃气轮机进气加热系统跳机故障分析处理

2018-11-09 06:23金向阳梁华锋俞立凡丁智华
浙江电力 2018年10期
关键词:燃机控制阀压气机

金向阳,梁华锋,俞立凡,丁智华

(杭州华电下沙热电有限公司,杭州 310018)

0 引言

燃气轮机的IBH(进气加热系统)通常用于防止冬季压气机进口结冰[1],具有扩限制压比超限的作用,在压气机进口可转导叶的配合下,可以有效解决干式低NOX燃烧室预混燃烧工作范围狭窄的问题[2]。

通常GE燃机具有10%的通流余量,通过IBH可使6F机组的压气机喘振余量达到12%。在实际运行中,IBH不仅会影响燃机的功率和热效率;而且在IBH故障时,还可能影响机组的安全运行。因此,下面就6FA燃机IBH的一次故障跳机原因进行分析探讨,提出了提高燃机机组可靠性的管理及技术建议,为燃气轮机机组的安全运行提供参考。

1 概况

1.1 IBH的原理

6FA燃机IBH的原理如图1所示,该系统通过将少量压气机排气抽出,回送到压气机进口,实现对压气机进气加热[3]。即:IBH是压气机进口—出口间的再循环,利用它可以将出口大于300℃的排气引到进口,以提高进口温度(防冰);在燃烧初期,虽然IGV(压气机进口导叶)开度已经在最小,但可以作为减少燃烧空气量的手段;另外,也是在低负荷阶段控制燃烧排放的手段[4]。

图1 燃气轮机进气加热系统原理

IBH控制阀是由仪用气压力调节阀和具有I/P(电流-气动压力)转换的气动执行机构驱动组成的系统,气源来自机组的仪用空气系统。当控制系统输出不同的电流时,经I/P转换后,控制阀在不同的气压作用下开度不同[5-6]。根据GE资料,IBH动作特性见表1。

表1 6FA型燃机IBH动作特性

1.2 IBH的主要保护

IBH设置了进气加热系统故障报警和进气加热控制阀保护开启[7],其中:燃气轮机全速后在以下3种情况下,将发出进气加热系统故障信号(IBH指令反馈不跟踪报警):

(1)控制阀反馈未能跟踪命令值,偏差大于15%,且持续15 s以上。

(2)IBH手动控制阀未开。

(3)进气加热系统控制阀后压力变送器故障。

以下3种情况会使进气加热控制阀保护开启(IBH故障,自动保持全开状态):

(1)大气压力变送器指示在高限值,即变送器指示达到 822.96 mmHg。

(2)机组全速情况下,控制阀反馈未能跟踪命令值,偏差大于15%,且持续15 s以上。

(3)压气机压比超过最大允许极限持续超过规定时间。

2 IBH故障引起跳机事件分析与处理

正常情况下,IBH控制阀跟踪控制命令输出。如果一段时间内,阀门的实际位置偏离阀门命令设定点Ⅰ值(一般为10%)时将报警;偏离设定点Ⅱ值(一般为15%)15 s后进气加热保护动作(IBH全开)。IBH系统用来监控压气机入口空气流的温升,温度的升高作为排气流量的指示值。如果在一个设定的时间内没有检测到一个足够的温升,那IBH也会保护动作全开[8-10]。

2.1 跳机事件经过

2017-03-03 T 07:14:50 机组并网后负荷为18 MW,07:24:59 IBH 控制阀反馈偏差大于10%、偏差大于15%报警,IBH控制阀电磁阀跳指令触发, 07:25:00 3 号、 4 号火焰探测信号丢失, 07:25:01发电机逆功率动作跳闸,燃机全速空载,07:25:10燃机燃烧分散度高跳机(燃机报警界面首次出现)。

2.2 事件后检查

查阅历史记录,IBH进气加热控制阀反馈与指令偏差大于15%且开度大于50%,IBH控制阀电磁阀动作指令触发,仪用气控制阀失电,IBH阀全开,L83GVMN(IBH故障IGV最小允许)信号动作,IGV开度43.5%升至55%。在IBH、IGV开启过程中,燃烧出现异常,燃机分散度开始上升、负荷不断波动并骤降(18 MW降到0 MW)至燃机全速空载,发电机解列动作。随后,排气分散度升至跳机值,最终触发燃机主保护动作。

检查IBH进气加热控制阀,指令-1%,反馈-7.8%。现场检查IBH进气控制阀反馈指示位置偏离,模拟给定IBH进气加热控制阀指令20%,盘面显示反馈为2.7%,模拟给定指令开度40%,盘面显示反馈为17.8%,模拟给定指令开度90%,盘面显示反馈为64.8%;检查就地IBH阀门传动杆下部固定螺栓松动,如图2所示,造成位置反馈电位器受传动杆被压,反馈上限约70%,连杆受归位弹簧作用,会跟着阀门的变化,但存在较大偏差。

图2 IBH阀阀位传动、反馈机构照片

2.3 原因分析

检查发现事件是传动杆固定螺栓松动,造成位置反馈电位器与阀位传动杆脱离,导致阀位指令与阀位反馈偏差较大,当偏差大于10%时报警;大于15%且持续15 s后IBH全开。位置反馈电位器与阀位传动杆脱开情况可以分成以下两种可能:

(1)脱开时位于传动杆的上部,由于位置反馈电位器上有归位弹簧,所以,位置反馈应一直显示100%。

(2)脱开在传动杆的下部,位置反馈电位器受传动杆压着,开到约70%就上不去了,又受归位弹簧作用,会跟着阀门的变化,但会存在偏差。此外,由于阀门反馈跟不上(偏小),会造成IBH实际开度过大,一则再循环降低压气机出口空气量;二则再循环提高压气机空气温度,降低压气机效率,还将降低压气机出口空气量,即燃机燃烧的空气量不够,引起排气温度会偏高。

2.4 结论

根据上述分析,跳机原因为IBH进气控制阀传动杆反馈固定螺母松动,引起反馈偏差大于15%,触发IBH控制阀开度故障报警并全开,同时IBH故障信号致IGV开度瞬间从43.5%开大到55%,导致燃烧不稳定,3号、4号火焰探测器探测到火焰丢失,燃机负荷同时快速下降至0 MW后,发电机逆功率保护动作,跳发电机断路器,随后,燃机在全速空载过程中,因分散度高导致跳机。

事件后,紧固IBH控制阀传动部件松动的螺母,采取防松动措施,校对控制阀指令与反馈在标准范围内,机组运行正常。

3 提高燃机机组可靠性措施

随着国内燃机发电机组数量不断增加,控制系统运行维护的可靠性对机组的安全运行已日趋重要[11-12],如上述事件仅仅是IBH进气控制阀传动杆反馈固定螺母松动引起,如果检修维护到位本应可以避免。为减少类似事件的发生,提出以下防范措施供参考。

(1)IBH在燃机系统中虽然属于辅助系统,但安全可靠性也影响机组的安全。因此,通过跳机案例的分析,引起机组运维人员的重视。今后启动试验增加IBH阀位试验;每周维护增加IBH现场阀位反馈机构的检查。

(2)热控原因导致燃机机组跳闸事件时有发生,虽然因素很多,但主要还是与各类人员自身安全意识淡薄、安装调试把关不严、工作不严谨、检修维护不到位等有关[13-14]。因此,应通过收集热控系统典型故障分析处理案例,统计、总结和提炼经验与教训,再有针对性的对热控人员进行培训,以提高专业人员的安全意识、故障分析处理能力和操作技能。

(3)为贯彻落实“坚持预防为主,落实安全措施,确保安全生产”的方针,提高热控系统的可靠性和机组运行的安全稳定性,应收集并针对燃机电厂热控系统曾经发生故障的原因,事故的教训和运行检修维护管理工作中的问题,专题研究后,提出燃机电厂热控系统可靠性优化要求与事故预控技术措施,指导现场人员查找设备缺陷和潜在隐患,制定有效措施加以预控[15]。

(4)迄今为止,我国尚无适合燃机机组热控系统与设备检修运行维护的规程,一直以来以参考DL/T 774进行,但该规程中相当部份内容不满足燃机机组热工设备运行检修的需要,且一些重要设备与系统的检修运行维护规程中没有给出。因此应在消化吸收国外技术管理经验的基础上,收集、总结、提炼国内燃机机组自动化设备运行检修和管理经验和事故教训,制定一部燃气轮机热工设备检修运行维护相关的规程,可为规范燃机控制系统的检修维护工作提供标准指导,以提高燃机机组检修运行维护质量。

4 结语

燃气轮机自动化程度高,机组的启动、运行、停机过程全程按逻辑自动执行,除了对控制系统的稳定性有很高的要求外,现场设备的任一环节出现异常都可能导致运行中断,出现类似非停事故。技术人员在注重现场设备巡查、检修外,还需慎重的审查保护逻辑,加强管理,提高对设备状态的把握能力,确保机组的安全、稳定运行。

当然,加强与设备厂家的沟通也非常必要,如设备制造商若能对控制逻辑(在IGV开度小于55%工况下,因IBH故障,将导致IGV迅速开大造成的燃烧脉动,并由此触发保护动作)进行优化,则更合理。

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