寺河矿副斜井提升机电控及液压系统的改造设计

2019-02-14 00:51
山东煤炭科技 2019年11期
关键词:提升机电控井口

王 凯

(山西省晋煤集团寺河煤矿,山西 晋城 048205)

1 工程概况

寺河煤矿副斜井井口安装1台2KJ-2.5/20A型双滚筒单绳缠绕式提升机,承担着全矿井下的矸石、设备、人员以及辅助材料的运输工作。该提升机的电控系统使用串电阻式调速方式,故障频繁发生,因此必须对电控及液压系统进行改造。

2 电控及液压系统的改造思路分析

在改造方案中提出采用变频调速控制电控方式,更换原有电机和电控装置,保留原设备的机械部分,不但能解决提升机电控经常出现故障的问题,还能收回更换整机增加的成本。

3 电控及液压系统的改造设备的选型研究

3.1 电机的选型

本次电控系统改造后的控制方式由串电阻式改造为变频式,结合矿井提升机现有电源现状,选中煤矿供电电压等级660V为电机电压等级,考虑到变频控制增加的电机功率富裕系数,确定电机功率为250kW较为合适。

3.2 变频调速系统选型

目前工业使用较为成熟的变频调速系统,结合矿井提升机配套电机的选择,使用交直交型变频调速较为合适,作为煤矿提升设备其必须具备提升重物、下发重物、空载运行等各种运行模式,故变频调速需具备四象限工作模式,并且具备较好的节能效果。本方案调速系统选择AB公司ACS800系列的全数字交直交DTC控制变频器。柜体式安装的ACS800配置有源供电单元,适用于能源可再生的传动场合。

3.3 网络化操作和监控系统设计与选型

在改造设计中,选用2套西门子S7-300系列PLC,1套形成主控PLC,1套作为从属保护,利用PROFIBUS总线形成主从控制模式。在设计时各PLC分站均采用PROFFIBUS总线连接方式,有效地降低故障点,提高电控系统的安全可靠性。本套提升机电控系统采用现场总线控制系统,使用两套可编程控制器、操作台远程I/O,上位工控机通过现场总线构成整个提升系统的网络控制系统。

3.4 传感器配置

速度和位置传感器采用德国进口的高精度轴编码器,进行速度反馈和位置测量。整个系统共安装3只轴编码器,其中主轴安装2只,进行两套PLC位置测量并相互监测,方便对提升机进行全行程的速度、位置检测和保护;高速轴安装1只,进行速度反馈。

井筒开关传感器安装在井筒内,过卷开关是结构简单、动作可靠的无工作电源的开关。

3.5 信号系统

本系统中,KXT7矿用多功能提升信号装置采用PLC控制,主信号、备用信号相互独立,备用信号满足应急开车条件。信号系统与提升机主控系统的安全闭锁关系如下:

(1)井底与井口闭锁功能:井底不发信号,井口发不出信号。

(2)井口与车房闭锁功能:井口不发信号,车房收不到信号。

(3)水平之间的闭锁功能:一个水平发出信号后,其他水平不能发出。

(4)信号指令之间闭锁功能:某一信号指令发出后,其他信号指令不能发出,急停信号、停止信号除外。

(5)信号与开车回路的闭锁功能:信号不发到车房,绞车不能启动。

(6)急停信号与绞车安全回路闭锁功能:按下急停按钮,断开绞车安全回路。

(7)水平安全设施与信号的闭锁功能:跑车防护装置等井口安全设施不到位,信号不能发出。

3.6 电源系统选型

高压电源配置:副斜井配置4台高压柜,单母线接线,负责整个提升系统的双回路高压供电及保护(型号:KGS1型)。数量:进线柜2台,测量保护柜1台,出线柜1台。高压配电系统为10kV双回路进线,一路工作,一路备用,故障后手动切换。其二次回路的联锁和控制接点输入到电控PLC控制系统进行操作控制。高压配电柜选用直流操作,配38AH直流屏一套。开关柜具有微机综保装置,兼备控制、计量、数据采集、通信及继电保护功能。

低压电源配置:副斜井提升辅助设AC380/220V、50Hz低压电源,采用二回路供电,二回路互为备用,当一回路电源故障时另一回路能进行切换。低压配电系统采用单母线不分段结线形式,为全系统提供控制、操作电源。进线柜内设双电源投切装置。低压电源设计一台低压配电柜。低压电源柜含双回路进线开关,多路空开为液压站、润滑站、信号系统、PLC、井筒开关、风机、机房照明、其他机房设备供电,设有设备检修时的检修用电源回路,含直流电源为PLC模板供电,含2kV·A进口品牌UPS为PLC及工控机供电,设有电源电压显示仪表。

3.7 液压制动系统

原液压站运行中故障率过高,本方案为电控系统配置一套先进的型号为TH112A1低压液压站,更换现有的液压站。主要参数如下:最大工作油压6.3MPa,最大供油量9~14L/min,工作油温≤70℃,油箱储油量残压≤1MP,二级制动延时时间比例0~10s,阀允许最大输入电流800mA,进口原装比例阀信号0~10VDC。

4 改造后系统的安装调试

本次电控改造包含提升机电机的更换,故机械设备的拆除、安装与电气及电控设备的安装应同时进行。设备安装完成后,在提升低速(小于0.5m/s)空罐的情况下试车,实时关注电流速度曲线趋势图,配合施工单位检查罐道安装情况,然后逐步提速1m/s、2m/s到3m/s。期间重点检查等速段、减速段保护等速度保护功能可靠性。最后在闸控系统的配合下,加载运行,主要完成半载全速、全载全速的紧急制动试验。根据要求分别就提物半载的下放与提升、提物全载的下放与提升进行了试验,整体运行效果良好,速度保护功能可靠。

5 结束语

寺河煤矿副斜井提升机经电控系统的改造设计后,运行效果良好,连续运行三个月内,电控系统没有出现任何故障。提升机在改造后,采用了变频调速,节电率在25%~40%,且控制质量有了很大的提升,实现了无级变速,提升机实现了软停、软启,消除了对电网的冲击。

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