插板给煤机计量装置技改应用研究

2021-06-10 01:37骆丁玲
中国设备工程 2021年10期
关键词:芯板给煤机煤量

骆丁玲

(山西平朔煤矸石发电有限责任公司,山西 朔州 036800)

给煤机是一种用于火电厂领域,保证向锅炉机组的炉膛连续、均匀提供燃煤的重要辅机设备。给煤机故障会对机组的安全、经济、长周期运行不利。插板门是给煤机的重要部件,插板的插入深度不同,通过皮带输送至给煤口的煤量不同,起到调节煤量的作用。

给煤机下煤插板门长时间运行后,容易出现手轮转动但芯板门开度不变、标识指针失效不能准确指示闸门开、闭状态,煤量计量不准确,致使入炉煤量不均匀、不连续、计量性不准确,引起锅炉燃烧不稳定、调整不及时、效率下降等问题,给运行人员调整机组运行带来了不便。

基于此,为了找到一种能够准确地指示芯板的开度、便于显示煤量大小且不易损坏的计量装置,本文在某300MWCFB锅炉的给煤系统上进行了焊装计量装置的技改应用,通过对机组运行负荷、给煤量、风量等参数的监测,定量分析了技改效果,为CFB锅炉的给煤系统插板门的设计及运行应用提供了参考。

1 给煤机的插板门

某300MWCFB锅炉机组由一级称重式给煤机和二级刮板式给煤机。在煤仓和一级皮带之间设置电动插板门,是为了一级皮带检修时阻断煤仓来煤;在一、二级皮带之间设置的气动插板门是为了在运行期间,将二级给煤机烟气隔离,不会倒返至一级给煤机,如一级给煤机出现皮带压死、损坏等缺陷,关闭插板门有利于缺陷处理,避免检修工作人员出现窒息、CO中毒等人身伤害。在二级给煤机和落煤口之间设置电动插板门,是为了调整炉前给煤点的入炉煤量。

本文改造的是二级给煤机和落煤口之间的插板门。技术性能参数为:管道规格800×800×10;设计温度≤150℃;设计压力≤350kPa。芯板采用滚轮支撑。传动轴在驱动装置的作用下正转和反转,驱动传动装置的开和闭。装在传动轴上的指针可视芯板的开和闭的状态。

2 插板门出现的问题及对运行的影响

长时间运行后,插板门容易出现如下问题:(1)在大颗粒煤的打击下,标识指针容易被损毁,失去指示作用; (2)芯板容易上翘,导致支撑滚轮与芯板下方卡齿啮合不住,出现滚轮空转,阀门开度不变。

文中的300MWCFB锅炉机组炉前布置4台称重式给煤机,燃料通过4台刮板给煤机送至布置在回料腿上的8只给煤口。运行过程中,通过调整炉前落煤口的插板门开度,来保证炉前和炉后的给煤均匀性。

2.1 导致局部高温、结焦、爆管等

炉前落煤量增大、炉后落煤量下降,会导致炉温偏差大,当受热面管壁温度超过设计温度时,虽然超温幅度不大,但长时间会导致管子的蠕变速度变快,在管子薄弱环节出现超温爆管现象。

炉前炉后给煤不均会导致结焦现象的发生,局部氧量快速下降,产生还原性气氛,降低了灰的熔点,加速了受热面表面的积灰和结渣,为受热面腐蚀和结焦提供了条件。尤其在水冷壁底部位置,容易因燃烧调整不当出现结焦而爆管。

2.2 导致飞灰含碳量增加,锅炉效率下降

炉前炉后给煤不均会导致飞灰磨损增大,受热面管更换频繁,影响检修费用。炉前煤量大会导致部分燃料没有完全燃尽就排出炉膛,燃烧不完全导致飞灰含碳量增大,致使锅炉不完全燃烧热损失增大,锅炉效率下降。就300MW机组而言,飞灰每上升1%,煤耗增大1.23g/kWh;同时,一次风机及引风机电耗增大,影响机组运行经济性。

飞灰含碳量升高,飞灰中未燃尽的碳在尾部烟道沉积,容易引起再燃烧事故损害设备;同时,增大了除尘器的电耗,影响经济性。

2.3 导致环保指标超限

给煤不均会导致配风不均,进而过剩空气系数增大,而过剩空气系数与床温属于SO2排出量的最要影响因素,随着床温的升高,SO2的排出量会升高,区域氧浓度增大,会排出大量的SO2。另一方面,给煤不均导致床温不均,床温升高与脱硫剂的反应速度与孔隙特征有很大关系,会对脱硫效率产生相应影响。而且,温度过高也会影响氮氧化物的生成及排放。

3 给煤机落煤口插板门优化改造方案

(1)优化改造时在芯板上焊接计量棒,长度约1米,计量棒可随芯板移动,计量棒上的刻度,能够准确地指示芯板的开度,视出观察插板门的开度间接的显示煤粒的流量大小,同时不易损坏,提高了插板门的使用寿命。在阀体外侧壁上固定计量套管,是一种裂缝圆管; 其直径稍大于计量棒,起到保护计量棒的作用。阀体为整体耐磨铸钢,密封面精加工制造。

(2)优化改造时,在阀体上表面的下部焊接卡钉,使其位于芯板的上方,可以有效防止芯板变形翘起,避免出现芯板下方的卡齿与支撑滚轮出现啮合问题。

4 插板门改造效果分析

(1)通过优化改造,运行时,工作人员根据计量棒的伸出长度观察插板门的开度情况,根据炉温的要求,适当调整炉前和炉后闸板门开度,保证燃料不会在炉前给煤口大量落入炉膛,使得给煤均匀。给煤均匀后,超温、结焦等事故率大大降低;同时,飞灰含碳量有所下降,锅炉效率恢复正常值;SO2及氮氧化物等环保指标也稳定在正常水平。

图1 计量套管图示

图2 计量棒图示

图3 卡钉图示

(2)铜过在阀体上焊接卡钉,有效防止了插板门开度不变现象的发生,提高了给煤机的利用率。

(3)开度调整好后,随负荷变动不大,当负荷相差较大时,一般需要调整闸板门的开度,以保证炉后的温度正常。

改造后,闸板门开度及煤量、床温的数据情况如表1所示。

表1 闸板门开度及煤量、床温的数据情况表

5 结语

给煤机插板门长期运行后,容易出现标识指针失效,不能准确指示闸门开、闭状态,煤量计量不准确及芯板上翘等故障,通过在芯板上安装计量棒、阀体上安装计量套管、阀体与芯板之间安装卡钉,有效地解决了闸板阀开度不明确的问题,运行人员可以很直观地调整开度,保证炉前炉后落煤的均匀性,提高了给煤机的运行可靠性,在一定程度上降低了超温、结焦现象,提高了锅炉效率,保证了环保指标的稳定性。

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