长冲程抽油机节能技术探讨

2022-03-30 02:56王正伟大庆油田有限责任公司第八采油厂
石油石化节能 2022年2期
关键词:盘根油杆冲程

王正伟(大庆油田有限责任公司第八采油厂)

某外围油田举升方式以游梁抽油机为主,占比95%,单井能耗高,平均日耗电150kWh以上,为该油田节能主要挖潜点。同时供采关系不平衡,低产井举升矛盾突出,近年来,某外围油田加大了举升新工艺的试验力度,积极应用节能效果好、性能可靠、操作维护方便的高效举升工艺的新技术,2016年在该油田试验长冲程抽油机,节能效果显著。

1 长冲程抽油机工作与节能原理

1.1 工作原理

长冲程抽油机系统是由地面部分和井下部分构成。地面部分,由电动机、配电箱、天轮、引导架、柔性绳、卷扬机等几部分组成,柔性光杆以下采用组合式抽油杆。井下1000m往上,每隔40m安装一个φ58mm刮蜡器。采用长冲程抽油泵:多级管式泵,全长50m,柱塞1.2m,等级1级,下泵深度1400m。

长冲程抽油机是由电动机正转和反转,驱动滚筒正转和反转,带动柔性光杆完成上下往复运动,柔性光杆带动井下抽油杆、抽油泵完成往复运动,完成整个抽汲工作过程[1]。长冲程抽油机既可以实现连续采油,又可以实现间歇采油。

1.2 节能原理

长冲程抽油机使用三相异步电动机,且应用变频控制系统,额定功率为30kWh,与常规游梁式抽油机所用电动机型号和功率基本相同。其节能原理主要是抽油机电动机在上冲程的时候做正功[2],耗电约占比98%,而下冲程和等待时间电动机做负功或者不做功,耗电量约占2%,与间歇式采油方式节电类似,长冲程长冲程采油试验井耗电数据对比见表1。

表1 长冲程采油试验井耗电数据对比

2 现场应用情况

为降低外围低渗透油田低产井能耗,缓解供排不平衡矛盾,2016年开始,长冲程抽油机举升技术在外围油田逐步开展攻关试验,长冲程抽油机由滚筒带动柔性绳完成往复运动[3],冲程可达50m、冲次最低1次/h,实现了超长冲程、低冲次的举升目标。6口长冲程抽油机井连续运行十个月后,节电效果明显,平均单井日耗电由原来的152kWh,下降到68.5kWh,日节电83.5kWh,平均单井泵效由23.6%提高到62.3%,平均系统效率由9.5%提高到18.9%,试验井前后平均数据对比见表2。

表2 试验井前后平均数据对比

在日产液和沉没度基本不变的情况下,长冲程抽油机泵效远高于游梁式抽油机,这意味这长冲程抽油机理论排量更接近油井的日实际产液量[4]。6口试验井试验前为全出水井,试验后变成平均日产油0.18t,含水由100%下降到91%,从而证明当人工举升采油速度与油层供液能力实现供采平衡后[5],油层开采状况明显好转。

在前期应用6口试验井取得较好的节能效果的基础上,继续在外围油田开展长冲程高效举升扩大改造试验,目前已应用241口井,平均冲程48m、冲次3.8次/h,平均日产液4.1t、日产油0.9t。平均泵效64.5%、系统效率19.4%,平均单井节电84.8kWh,节电率56.9%,长冲程抽油机井运行情况统计见表3。

表3 长冲程抽油机井运行情况统计

3 配套技术完善与应用

经过5年来不断摸索和实践,开展了长冲程高效举升技术研究,形成了6项长冲程抽油机采油配套技术,取得了较好的效果。

1)设计了专用井口盘根盒,实现了1年内不更换盘根;研制了长冲程抽油机专用井口密封盘根盒,改进抽油机井调对中方式,井口密封性能显著提高,与柔性光杆摩擦力变小,有效减小更换盘根频率[6]。

2)应用了专用机械刮蜡器,延长加药热洗周期3倍以上;泵上1000m每间隔40m抽油杆安装1个扶正式刮蜡器,随抽油杆往复运动对生产管柱进行清蜡。

3)在泵筒内加泵筒扶正装置;采用φ28mm专用连杆,起到防偏磨及加重作用;优化采用φ19+φ16+φ19mm三级杆组合,并合理优化使用扶正器,延长杆管寿命,保证下行通畅。

4)合理优化了杆柱泵匹配,延长了管杆泵使用寿命;在泵筒内加泵筒扶正装置,采用φ28mm专用连杆,起到防偏磨及加重作用;新井采用(φ22+φ19+φ28)抽油杆+φ57二级泵组合,老井采用(φ19+φ16+φ19+φ28)抽油杆+φ44一级泵组合,扶正采用每40m优化刮蜡器和扶正器数量,并合理优化使用扶正器,延长杆管寿命,保证下行通畅。

5)配套了基础安装标准,实现了与抽油机基础通用;老井技改设计了基础垫接工具,保证长冲程抽油机底座能与原基础配套;新井设计了长冲程抽油机专用基础,使用安全性得到保障[7]。

6)研究了远传数据系统,逐步向数字化、智能化迈进[8];利用WIA-PA/FA网络传输技术,实现拉力、位置、上行速度、下行速度、电压、电流、功率、示功图等数据远传,结合功图量油和泵况诊断算法,实现数据分析自动化。

4 结论

1)通过参数优化和合理工作制度的建立,能够最大程度挖掘长冲程抽油机运行潜力,即油井产能最优同时电网输出最省电[9]。

2)长冲程智能抽油机的冲程、冲次可在不停机的情况下实现无级调整,使油井达到最佳的产能状态,该型抽油机能够较好地适应外围“三低”油田人工举升采油的需要。

3)采用长冲程抽油机,冲程最大50m,冲次与常规机相比冲次由200~300次/h,下降到10次/h以内,冲次大幅度降低,能够有效改善油井杆管偏磨情况,有效延长了检泵周期。

4)长冲程抽油机连续采油,其能耗接近游梁式抽油机。故使用长冲程抽油机抽油泵间歇采油,方能发挥其节能功效[10]。

猜你喜欢
盘根油杆冲程
抽油杆故障分析及治理措施
AISI3130抽油杆用钢的炼钢工艺控制
细说汽油机
30CrMoA HL 级抽油杆断裂失效原因分析*
抽油杆疲劳性能实验分析
水泵盘根加工装置的制作和应用
提高稠油井盘根盒可靠性
冲程团队介绍
电控柴油机排气冲程喷水实验台的设计及NO减排效果
崖畔青松