突出煤层回采面CO2 致裂二次强化增透瓦斯抽采技术研究

2023-09-20 04:36李明LIMing甘路军GANLujun徐金国XUJinguo刘丽凯LIULikai倪学宁NIXuening郭帅房GUOShuaifang
价值工程 2023年26期
关键词:纯量封孔裂孔

李明LI Ming;甘路军GAN Lu-jun;徐金国XU Jin-guo;刘丽凯LIU Li-kai;倪学宁NI Xue-ning;郭帅房GUO Shuai-fang

(①山西和顺天池能源有限责任公司,晋中 032700;②河南理工大学资源环境学院,焦作 454000)

0 引言

我国高瓦斯突出矿井广泛分布,其瓦斯治理面临巨大的挑战[1-2]。近年来国内外开发出密集钻孔、多项水力化措施、驱替抽采、深孔爆破等技术[3-7],在一定程度上解决了煤矿瓦斯治理技术难题,但不同技术适用于不同的瓦斯地质条件。CO2作为一种新型破煤岩手段,具有安全性能高、操作简便、威力巨大等特点域[8]。该技术引入中国后,经多次研究与试验[9-11],其具有的造缝、卸压、增渗的特点在煤矿采掘工程中取得了显著效果[12-14]。

经研究发现,采用液态CO2致裂技术,可以降低瓦斯突出风险,提高瓦斯抽采效率,提高矿井的可持续开采能力。但在低渗难抽煤层密集钻孔区域实施CO2致裂技术,在国内外鲜有研究,本文对天池煤矿已抽采两年的15604工作面进行了二次强化增透瓦斯抽采试验,对比分析抽采钻孔参数,探究在煤矿安全生产中CO2致裂二次强化技术所起到的增渗、卸压、提高抽采速度的重要意义。

1 研究区概况

山西和顺天池公司主采15 号煤层,位于太原组下段中下部,采掘生产主要集中在六采区,全区划分为煤与瓦斯突出危险区。煤层埋深在83.78~602.96m,平均330.92m,厚度在0.45~5.71m 之间,平均4.18m。

15 号煤层在靠近顶板处煤层松软,瓦斯含量较高,下部煤层较为坚硬,瓦斯含量稍低,煤层中间分布的薄层夹矸阻碍了抽采过程中的瓦斯渗流。604 工作面实施了顺层密集钻孔预抽回采区域煤层瓦斯(抽采钻孔分别在运输顺槽和回风顺槽垂直巷壁平行布置,钻孔间距为1.5m,孔径94mm,钻孔长度110m)。但是,15 号煤层瓦斯含量高(瓦斯含量最大为16.64m3/t)、低渗透(0.02mD)、难抽采,抽采两年后,在回采割煤时,瓦斯仍异常涌出,安全状况严峻。并且随着采区向深部延伸,煤层瓦斯含量越来越大,在常规瓦斯抽采方法情况下需要抽采的时间越来越多。

现需在15604 回采面进行CO2致裂二次强化增透瓦斯抽采技术研究,在已经抽采两年的密集钻孔区域内中形成更加复杂的裂缝卸压圈,消除局部应力集中,降低瓦斯压力,提高瓦斯抽采效率,进而保障回采工作面的安全生产。

2 CO2 致裂试验方案

2.1 CO2 致裂工艺

CO2致裂装置由充气阀、储液管、喷气阀、加热器、剪切片、密封垫等组成,作为一种煤层致裂增渗防突技术;图1 为CO2致裂结构示意图。

图1 气相压裂装置结构示意图

①高压管,采用热处理的空心高强度钢管构成,管道的两端设有注液孔和排放孔。高压管坚固耐用,可重复使用超过15 年。

②充气阀,包括六角定位锥形螺钉阀门和两个连接引燃导线的电极等,该部分有充气、放气和接通电源功能。

③喷气阀,安装在高压管前端,上有8-16 个孔,用于高压气体喷出。

④剪切片,爆破片在气相压裂装置中主要用于控制爆破压力,一旦高压管内气相压力超过爆破片的强度,爆破片就发生破坏,气体从而得到释放。一般采用的是剪切型爆破片,这种爆破片结构简单、安装方便。爆破片使用前要进行标定,根据不同的爆破压力选用合适的爆破片。为保证密封效果,在爆破片和爆破筒主体之间加入起密封作用的铜垫片。

⑤加热器,内装化学物质,用于高压管内液态气体加热增压引爆;当电极接通电流时,增压器内化学物质发生快速反应放热增压,即刻引爆高压管,使气体喷出。

⑥启爆器,用于引爆增压器和高压管内气体。

采用煤矿井下钻孔施工钻机,配套工装,完成CO2致裂瓦斯治理设备的推进和退出工作,提高施工效率。

目前用于煤矿瓦斯治理的致裂器主要有以下几种设备,其中C-74 型主要用于煤矿井下瓦斯治理,主要参数见表1。

表1 CO2 致裂装置技术参数

2.2 试验方案

15604 工作面进风顺槽停采线往工作面方向100m 范围内的密集钻孔抽采区进行致裂强化增透工业试验。施工16 个气相致裂钻孔,孔间距为6m,孔深110~120m,钻孔布置图见图2。

图2 CO2 致裂技术方案

①试验地点:15604 工作面进风顺槽停采线往工作面方向100m 范围内。

②按照顺序依次施工气相致裂钻孔,施工完成后及时封孔并联网抽采,进行数据监测。

③施工致裂钻孔,施工深度为120m,倾角+4°,开孔高度距顶板1.8m,钻孔位于604 进风顺槽右帮,垂直于巷道。压裂过程中使用压裂杆30 根,通缆钻杆深度40m,钻孔成孔后,及时将致裂管、封孔器、推杆等推进钻孔,固定致裂设备,拉信号线到安全区域,撤人设警戒,启动致裂,30min 后检查工作面情况,确认无异常进入工作面,将设备退出钻孔。

④致裂后封孔严格按照“两堵一注”的方式进行,深度范围为10~18m,钻孔全程下Ф50mm 的筛管(特殊情况时,确保下管长度不小于钻孔长度的60%),Ф50mm 的封孔器,在8-18m 孔深进行囊袋封孔器封孔,管件采用Ф50mmPVC 材质胶管、与封孔管采用密封圈密封。Ф50mmPVC 阀门、连通管之间采用Ф50mm 螺旋管连接、确保无漏气现象后进行联网抽采。

⑤完毕后及时封孔并联网抽采,封孔使用“囊袋封孔”的方式进行封孔。

⑥加强抽采钻孔管理,对低浓度抽采钻孔进行堵漏处理,处理后浓度较低的抽采钻孔进行关闭处理或者水泥注浆封堵。

3 试验效果分析

3.1 钻孔瓦斯浓度

在天池煤矿15604 工作面进风巷道实施CO2致裂试验16 个钻孔,钻孔具体实施如图2,试验共使用CO2致裂器480 根次。

图3可以看出,原始钻孔经2 年抽采,瓦斯浓度相对稳定,原始钻孔的平均瓦斯抽采浓度为11.76%;11 月7 日开始瓦斯抽采浓度检测,其瓦斯抽采浓度随抽采时间的增加呈波动下降趋势,其致裂孔的瓦斯抽采浓度平均为51.36%,经CO2致裂后,煤层瓦斯浓度有大幅度提升,平均提升4.36 倍。

图3 瓦斯抽采浓度

从抽采数据来看,对现有的密集钻孔段而言,已抽采超过2 年的煤层在压裂过后仍具有较高的瓦斯抽采浓度,说明,该工作面瓦斯含量较大,抽采效果不明显。而从致裂前后的抽采数据来看,CO2致裂技术具有明显改善煤层内部裂隙结构的特性,致裂后平均瓦斯抽采浓度最大可达71.26%,且浓度较为稳定。煤层经过CO2致裂二次强化增透后,煤层内部裂隙更为发育,瓦斯经过CO2致裂产生的裂缝涌出煤层,增加了瓦斯抽采量及瓦斯浓度。

3.2 管道瓦斯抽采纯量效果考察

图4中反映了总抽采纯量、原抽采量计算值及致裂钻孔数量随时间的变化趋势。在致裂后的抽采过程中,总抽采量的变化趋势与气相致裂孔个数相一致。瓦斯抽采总纯量随着致裂孔数量的增加而增加,随着数量的减少而呈现下降趋势。这是由于原始煤层已进行了两年抽采,原始抽采孔对总抽采量贡献不大,随着CO2致裂技术的实施,总抽采量出现了波动上升,说明CO2致裂二次增透技术不仅能直接改善煤层抽采能力,还能对原始钻孔进行改造,促使并改造原始钻孔的抽采能力,进一步降低煤层瓦斯含量,极力避免了煤层回采过程的瓦斯超限问题。

图4 管道瓦斯抽采纯量及压裂孔数量曲线图

值得注意的是,CO2致裂后,11 月17 日至11 月22日,即第7 个至第10 个致裂孔致裂后瓦斯抽采纯量达到峰值,最大可达471.79m3/h,平均抽采纯量为274.93m3/h,相比于原始密集钻孔的瓦斯抽采纯量191.32m3/h,提高了44%。随着回采的进行,抽采钻孔数量逐渐减少,但总瓦斯抽采纯量有逐渐增大的趋势。这进一步证明了致裂技术具有明显的造缝能力,进一步改善了煤层内部裂隙结构及原始孔的抽采能力。

4 结论

①原始钻孔的平均瓦斯抽采浓度为11.76%,致裂孔的瓦斯抽采浓度平均为51.36%,经CO2致裂后,煤层瓦斯浓度有大幅度提升,平均提升4.36 倍。

②CO2致裂后,随着致裂孔数量的增加,瓦斯抽采总纯量也会随之增加,反之则会下降。致裂后的最大瓦斯抽采纯量为471.79m3/h。

③CO2致裂二次技术会在煤层中形成复杂的裂缝卸压圈,均化瓦斯涌出,进而提高瓦斯抽采效率。

猜你喜欢
纯量封孔裂孔
煤层顶板深孔预裂爆破高效封孔材料及工艺研究
麦地掌煤矿2#煤层顺层瓦斯抽采钻孔合理封孔深度确定
单一低渗煤层顺层钻孔水力化措施应用
11426工作面瓦斯综合治理效果分析
裂孔在黄斑
CO2致裂增透技术的抽采半径考察研究
腹腔镜联合胃镜引导下治疗食管裂孔疝合并胃间质瘤的临床应用
腹腔镜食管裂孔疝修补术联合胃底折叠术治疗食管裂孔疝三例术中测压
“两堵一注”带压封孔技术在白龙山煤矿一井的应用研究
两种新型封孔工艺在首山一矿的应用