500MW塔式炉包墙过热器频繁泄漏原因分析及改造方案

2023-10-25 11:47山西大唐国际神头发电有限责任公司孙志文
电力设备管理 2023年17期
关键词:过热器钢带拉杆

山西大唐国际神头发电有限责任公司 孙志文 闫 锵

中国大唐集团科学技术研究总院有限公司西北电力试验研究院 李梦阳

1 设备概况

某电厂500MW亚临界机组,锅炉为塔式布置、一次中间再热、低倍率强制循环、固态排渣炉,蒸发段设有强制循环泵和小型汽水分离器。

锅炉包墙过热器和水冷壁均为垂直一次上升全密封式膜式管排结构,外部均设计有刚性梁和与主钢架连接的膨胀导向结构。包墙过热器和水冷壁连接处为交错管密封过渡焊接结构,将水冷壁及其连接的设备的重量传递到包墙过热器上。

包墙过热器流向从下而上,顺烟气流方向,入口联箱布置在53m,出口联箱布置在 94m,根据出入口联箱分布,包墙过热器分为A、B、C、D 四路。包墙管设计为φ31.8×5,材质为15Mo3,包墙外侧的刚性梁共13层,与包墙的管中心距为300mm。刚性梁受热部分设计制作在包墙管屏上,每个管屏都有单独的膨胀零点,刚性梁与包墙用销轴和拉杆连接,刚性梁端部与包墙角部转角板用链板及销轴连接。

2 锅炉包墙过热器运行中存在的问题

机组投产后,包墙过热器频繁发生泄漏,尤其在低氮燃烧器改造后,包墙过热器泄漏次数明显增加,严重影响机组的安全稳定运行[1]。根据包墙过热器泄漏位置及现象,主要的情况如下。

一是包墙过热器长期超温导致管材失效,管材表面存在环向裂纹缺陷,机组频繁启动及负荷波动大产生交变应力导致频繁泄漏;二是各联箱固定横梁与包墙焊接部位、刚性梁梳型板固定焊缝、热钢带固定U 型卡焊缝、钢带吊杆固定焊缝存在应力集中导致频繁泄漏;三是包墙过热器穿墙让位弯、人孔门让位弯密封焊缝处存在应力集中频繁泄漏。

3 锅炉包墙过热器频繁泄漏原因分析

包墙过热器泄漏情况如图1所示。

图1 包墙过热器泄漏情况

图2 包墙管金相组织老化分析及表面氧化皮

图3 包墙过热器改造前后流量、阻力、温度、管道壁厚比较

3.1 包墙过热器长期超温,管材力学性能降低

包墙过热器设计材质为15Mo3,该材料受热面管长期使用壁温上限值为480℃。近几年因煤炭供应及经济效益综合因素影响,入炉煤热值在13~16MJ/kg,远低于设计值的18.96MJ/kg。入炉煤热值降低,烟气量增加,导致锅炉包墙过热器发生超温现象。

表1 燃烧器改造前后包墙过热器温度比较

此外为适应超低排放要求,对燃烧器进行改造,采用内浓外淡的旋流燃烧器,目的是推迟燃烧,降低炉膛火焰中心温度,以减少NOx 的生成量,但同时导致火焰中心上移约6~7m,进一步加剧锅炉包墙过热器的超温情况。低氮燃烧器改造后包墙过热器出口蒸汽温度平均值比设计值高41℃,而C 路和D路分别较设计值升高了51℃和82℃,达到了453℃和484 ℃,均超过报警值;过热器减温水量由87t/h 增加至198t/h,再热器减温水量由28t/h 增加至61t/h,均大幅上升。

取样试验分析,包墙过热器管材的抗拉强度、屈服强度、韧性及断面收缩率等力学性能指标不断下降,均低于标准要求下限值。组织珠光体球化等级不断升高,不可逆的组织老化情况不断加剧,部分管材石墨化已达到四级,导致包墙过热器频繁泄漏。

对锅炉进行燃烧调整试验,从配煤掺烧、制粉系统、配风方式、磨煤机组合方式、一二次配比等方面对锅炉各项参数进行了优化。试验发现锅炉在低氮燃烧器改造后,炉内缺氧燃烧,整体火焰中心上移,导致一级过热器、高温再热器吸热量偏高。且低氮燃烧器改造后煤质适应性变差,锅炉在燃用低位热值17MJ/kg 以上的煤质时,基本上能保证机组带负荷能力,超温问题也能得到缓解。但是近年入炉煤热值平均不到15MJ/kg,因此超温问题难以缓解,燃烧器不能满足安全稳定带负荷的要求。

3.2 包墙过热器刚性梁固定方式不合理

包墙过热器承受附加荷载导致管屏变形严重;刚性梁梳型板固定焊缝、热钢带固定U 型卡焊缝、刚性梁吊杆、联箱固定横梁与包墙过热器固定焊缝存在应力集中现象。包墙过热器只设计水平刚性梁而未设计竖向刚性梁,水平刚性梁采用斜拉杆吊挂,斜拉杆生根在墙体上,斜拉杆除承受刚性梁的重量外,在墙体的膨胀和收缩过程中还要承受其他的附加应力。该设计不利于水平刚性梁的纠偏,一旦出现局部应力集中,势必造成冷热钢带的不平行,滑块移位受阻,成为一个新的膨胀死点。锅炉膨胀量考虑不足,如平台、刚梁、立柱、吊架、拉杆对锅炉膨胀的限制,进而造成拉杆受力不均,出现拉杆拉断现象。

3.3 其他原因

一是包墙过热器穿墙让位弯、人孔门让位弯密封焊接设计不合理,鳍片与让位弯焊接部位在弯头起弧处,应力集中易发生泄漏。二是包墙过热器管道设计尺寸为φ31.8×5,管壁较薄,强度不足;而管道间鳍片厚度为6mm,鳍片厚度大于管壁厚度,在同样的受力情况下,管壁容易先拉裂。三是煤粉细度整体超设计值较多,部分磨煤机分离器挡板无法调整,粉管出口煤粉分配偏差较大,煤粉分配不均匀。

4 锅炉改造方案

4.1 对锅炉包墙过热器管进行改造

根据统计分析,锅炉包墙过热器泄漏的位置主要集中在53~83m,也是超温集中区域。综合考虑,对此区域的包墙过热器管进行改造,其材质由15Mo3升级为12Cr1MoV,管材规格尺寸由φ31.8×5改为φ31.8×6.5,壁厚增加1.5mm,同时增加壁温测点。12Cr1MoV 作为小口径受热面管,其最高许用温度可达到560~580℃,能够满足锅炉的实际运行温度需要。

4.2 对包墙过热器的刚性梁进行调平、热钢带固定卡进行修复

对水冷壁、包墙过热器的二十七层刚性梁进行全面检查,更换已断裂的斜拉杆,在53~83m 的水平刚性梁中间加装竖向刚性梁;调整较核现有的膨胀指示器,并根据实际情况在角部加装膨胀指示器;消除膨胀死点,使炉本体自由膨胀。

表2 管道材质对应各参数要求

4.3 将让位弯密封焊改为密封盒形式

从新设计包墙过热器穿墙让位弯、人孔门让位弯,将让位弯处的密封焊接改为密封盒与浇铸料的方式,减少让位弯密封焊接处的应力集中现象。

5 改造效果

锅炉包墙过热器提材质改造后,在满负荷工况下,包墙过热器各温度测点处的运行温度比改造前降低10℃左右,分析为管径变细流速加快致使换热效果增强而引起;同时因12Cr1MoV 的许用温度为560~580℃,未发生因超温限负荷现象。

6 结语

锅炉受热面泄漏是一个综合问题,需根据实际情况进行全面分析,针对不同原因采取不同的措施,在日常检修维护时加强防磨防爆检查,运行时做好掺配煤并及时进行燃烧优化调整,再实施有针对性的技术改造,确保锅炉实现长期安全稳定运行。

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