昭通褐煤浮选及腐植酸提取实验

2024-01-09 09:50陈鹏白新伟李远张谌虎王市委陈瑶瑶
矿产综合利用 2023年6期
关键词:糊精褐煤昭通

陈鹏 ,白新伟 ,李远 ,张谌虎 ,王市委 ,陈瑶瑶

(1.六盘水师范学院 化学与材料工程学院,贵州 六盘水 553004;2.贵州省煤炭产品质量监督检验院,贵州 六盘水 553000)

褐煤作为一种低阶煤,因其变质程度低,不适于炼焦,主要用于燃烧发电、煤化工原料等[1-3]。腐植酸是褐煤的主要组成部分,目前已被广泛应用于农业、石油、化工、医药卫生等领域[4]。云南省昭通市拥有大量的褐煤资源,但是利用率较低[5],开展昭通褐煤分选及腐植酸提取研究工作显得尤为重要。

褐煤表面含有大量的含氧官能团,亲水性强,采用常规药剂浮选,药剂消耗量大,可燃体回收率低[6]。目前,研究人员主要利用磨矿、加热或微波处理、超声处理及表面活性剂,对褐煤进行表面改性,进而降低褐煤浮选时捕收剂的用量[7]。褐煤中腐植酸提取方法主要有碱溶酸析法、氧解法、催化法及离子交换法,其中前两种方法简单高效[8]。

昭通褐煤具有内灰高的特点,不利于腐植酸的提取。本文利用司盘80 对褐煤表面改性,然后利用常规药剂进行正浮选,同时进行反浮选实验,并对两种实验结果进行对比;然后,利用碱溶酸析法和氧解法,对浮选精煤进行腐植酸提取实验。采用先浮选后提取腐植酸的方法,将有效降低腐植酸提取过程中固体物料的处理量,以期为昭通褐煤腐植酸的提取提供借鉴。

1 煤样性质与实验

1.1 实验煤样和性质

浮选实验所用褐煤煤样取自云南省昭通市,经破碎、磨矿及筛分而来。浮选效果的好坏,除与煤炭表面性质密切相关之外,还受粒度组成、密度组成等煤泥性质的影响。因此,了解煤泥的粒度组成与密度组成,对于浮选设备、浮选药剂的选择至关重要。

1.1.1 粒度组成

依据GB/T 477-2008 对浮选所用煤样进行小筛分实验,煤泥粒度组成见表1。由表1 可知,0.25~0.50 mm 粒级的产率为35.21%,灰分为22.59%,为主导粒级;0.25~0.50、0.125~0.25、0.075~0.125 以及0.075~0.045 mm 粒级的产率有所差异,但灰分基本一致;-0.045 mm 粒级的产率为13.74%,灰分为27.68%,该粒级灰分较其他粒级高5 个百分点左右。初步判断该煤泥适于浮选机浮选[9],微细泥的产率较高,灰分不是较高,将对浮选效果产生一定影响。

表1 昭通褐煤煤泥粒度组成Table 1 Particle size composition of Zhaotong lignite slime

1.1.2 密度组成

依据国标GB/T 478-2008 对浮选所用煤样进行小浮沉实验,煤泥密度组成见表2。由表2 可知,煤泥中<1.30 g/cm3密度级的产率为29.25%,灰分为19.53%,该煤泥无法选出较高产率的低灰精煤;1.3~1.4 g/cm3密度级的产率为55.63%,灰分为21.11%,该密度级为主导密度级;其他密度级的灰分,明显高于上述两个密度级;<1.40 g/cm3密度级的累计产率为84.88%,灰分为20.57%,初步判断该煤泥能选出较高产率的高灰精煤。

表2 昭通褐煤煤泥密度组成Table 2 Density composition of Zhaotong lignite slime

1.2 昭通褐煤煤泥浮选实验

褐煤表面含氧官能团多,亲水性强,需对其表面进行改性后浮选,以便减少捕收剂用量。此外,反浮选也是褐煤浮选的常用方法[10-12]。为了对比昭通褐煤正、反浮选效果,进行分别进行正浮选与反浮选实验。

1.2.1 正浮选实验

昭通褐煤正浮选工艺流程见图1。用司盘80 对褐煤进行表面改性,采用多因素逐项实验法,分别探索司盘80 的用量及捕收剂用量,对浮选效果的影响。首先,固定起泡剂用量为260 g/t,捕收剂用量为20 kg/t,改变司盘80 的用量,分别为20、30 及40 kg/t,探索司盘80 的较优用量。然后,固定探索到的司盘80 用量,起泡剂、矿浆浓度与上述实验一致,改变捕收剂用量,分别为20、40 及60 kg/t。

图1 昭通褐煤正浮选流程Fig.1 Positive flotation process of Zhaotong lignite

1.2.2 反浮选实验

昭通褐煤反浮选工艺流程见图2。利用多因素逐项实验对捕收剂十二胺用量、抑制剂糊精用量、起泡剂用量进行初步探索。首先,固定糊精用量为3 kg/t,起泡剂用量为260 g/L,改变十二胺用量,分别为5、7、9 kg/t,确定十二胺的较优用量。然后,固定探索到的十二胺较优用量,改变糊精用量,分别为1、3、5 kg/t,确定糊精的较优用量。较后,固定探索到的十二胺与糊精较优用量,改变起泡剂用量分别为130、260、390 g/t,确定起泡剂的较优用量。

图2 昭通褐煤反浮选流程Fig.2 Reverse flotation process of Zhaotong lignite

在上述实验基础上进行正交实验,探索十二胺、糊精及起泡剂的较佳用量。

1.3 浮选精煤腐植酸提取实验

分别利用碱溶酸析法、氧解法探索浮选精煤腐殖酸提取的较佳条件。

1.3.1 碱溶酸析法腐植酸提取实验

碱溶酸析法提取腐植酸的流程见图3。浮选精煤经盐酸溶液活化后,过滤所得固体经氢氧化钠溶液浸泡,再过滤所得溶液,利用盐酸调节pH 值至2,过滤所得固体即为腐植酸。

图3 碱溶酸析法腐植酸提取流程Fig.3 Process of humic acid extraction by alkali solution-acid separation

1.3.2 氧解法腐植酸提取实验

氧解法提取腐植酸的流程见图4。浮选精煤经双氧水活化后,过滤所得固体经盐酸溶液活化,再过滤所得固体,经氢氧化钠溶液浸泡,过滤所得溶液,利用盐酸调节pH 值至2,过滤所得固体即为腐植酸。

图4 氧解法腐植酸提取流程Fig.4 Process of humic acid extraction by oxygen decomposition

1.3.3 腐植酸提取率

腐植酸提取率计算公式[13],见式(1):

式中:m1为浮选精煤活化干燥后的质量,g;m2为氢氧化钠溶液浸泡后滤渣的质量,g;m为浮选精煤的质量,g;Ad为浮选精的灰分,%。

2 实验结果与分析

2.1 浮选实验结果分析

2.1.1 正浮选实验结果分析

昭通褐煤煤泥表面改性浮选实验结果见表3。由表3 可知,在捕收剂用量为20 kg/t,起泡剂用量为260 g/t 时,随着司盘80 用量由20 到40 kg/t增加的过程中,浮选精煤产率提高了3.19%,灰分降低了0.50%,精煤产率提高与灰分降低均不明显,各浮选尾煤灰分差距不大;当司盘80 用量为40 kg/t,起泡剂用量为260 g/t 时,随着捕收剂用量由20 到60 kg/t 增加的过程中,浮选精煤产率提高了15.40%,较高产率为26.64%,结合表2 可知,浮选精煤产率低,灰分降低了0.87%,灰分降低不明显。利用司盘80 进行表面改性浮选,不能在捕收剂较低用量的条件下,获取高产率的高灰浮选精煤。

表3 昭通褐煤煤泥正浮选实验结果Table 3 Positive flotation test results of Zhaotong lignite slime

2.1.2 反浮选实验结果分析

昭通褐煤煤泥反浮选条件初步探索实验结果见表4。由表4 可知,当抑制剂糊精用量为3 kg/t,起泡剂用量为260 g/t 时,随着十二胺用量的改变,浮选完善指标先减小后增加,但变化不大。当十二胺用量为7 kg/t 时,浮选精煤产率明显偏低。十二胺用量5 kg/t 时,浮选精煤产率明显高于十二胺用量为9 kg/t 时,但是其灰分也高0.39%,且其浮选完善指标相对较小,故初步确定十二胺用量9 kg/t 较优。当十二胺用量为9 kg/t,起泡剂用量为260 g/t 时,随着抑制剂糊精用量的改变,浮选完善指标先增大后减小,较大为11.15%,且此时浮选精煤的产率较高,灰分较低,浮选尾煤会分较高,故初步确定糊精用量3 kg/t 较优。当十二胺用量为9 kg/t,糊精用量为3 kg/t 时,随着起泡剂用量的增加,浮选完善指标先减小后增加,较大为12.14%,且此时浮选精煤产率较高,灰分较低,故初步确定起泡剂用量130 g/t 较优。

表4 昭通褐煤煤泥反浮选多因素逐项实验结果Table 4 Multi -factor test results of reverse flotation of Zhaotong lignite slime

昭通褐煤煤泥反浮选条件正交实验结果见表5,采用浮选完善指标评价浮选效果。由表5 可知,各因素主次顺序为糊精用量>十二胺用量>起泡剂用量;各因素的较佳水平为十二胺用量5 kg/t,糊精用量3 kg/t,起泡剂用量260 g/t,同时各因素的较佳水平也组成了昭通褐煤煤泥浮选较佳条件搭配。该条件下获得的浮选指标:浮选精煤产率为84.35%、灰分为20.52%,浮选尾煤产率为15.65%、灰分为36.75%,浮选完善指标为12.08。利用反浮选方法浮选昭通褐煤煤泥,可以获取较高产率的高灰浮选精煤。

表5 昭通褐煤煤泥反浮选正交实验结果Table 5 Orthogonal test results of reverse flotation of Zhaotong lignite slime

2.2 腐植酸提取实验结果分析

2.2.1 碱溶酸析法较佳提取条件

碱溶酸析法提取浮选精煤腐植酸,实验结果见表6。由表6 可知,腐植酸的提取率较低为3.52%,较高为32.69%;影响腐植酸提取率的主次顺序为NaOH 浸泡时间>HCl 活化时间>NaOH 浓度>HCl 浓度;各因素的较佳水平分别为HCl 浓度10%、HCl 活化时间30 min、NaOH 浓度0.7 mol/L、NaOH 浸泡时间30 min;经实验验证各因素较佳水平即为较佳水平搭配,此时腐植酸提取率为43.80%。

表6 碱溶酸析法腐植酸提取正交实验结果Table 6 Orthogonal test results of humic acid extraction by alkali-soluble acid separation

2.2.2 氧解法较佳提取条件

氧解法提取浮选精煤腐植酸,实验结果见表7。由表7 可知,腐植酸的提取率较低为4.29%,较高为28.36%;影响氧解法腐植酸提取率的因素的主次顺序为NaOH 浓度>H2O2活化时间>NaOH 浸泡时间>H2O2浓度;H2O2浓度为0.7 mol/L,H2O2活化时间为35 min,NaOH 浓度为0.3 mol/L,NaOH浸泡时间为30 min;经实验验证各因素较佳水平即为较佳水平搭配,此时腐植酸的提取率为37.14 %。

表7 氧解法腐植酸提取正交实验结果Table 7 Orthogonal test results of humic acid extraction by oxylysis

在浮选精煤腐植酸提取过程中,碱溶酸析法比氧解法能获得更高的提取率,且碱溶酸析法提取流程更简单;而浮选精煤的灰分较高是造成腐植酸提取率较低的主要原因。

3 结论

(1)利用司盘80 对昭通褐煤煤泥进行表面改性,然后浮选,不能获得较高的浮选精煤产率;而利用十二胺作捕收剂、糊精作抑制剂,进行反浮选,可以获得较高产率的高灰浮选精煤。

(2)昭通褐煤煤泥反浮选的较佳条件为:十二胺5 kg/t、糊精3 kg/t、起泡剂260 g/t,较佳浮选指标为浮选精煤产率84.35%、灰分20.52%,浮选尾煤产率15.65%、灰分36.75%,浮选完善指标12.08。

(3)氧解法较佳的提取条件为H2O2浓度0.7 mol/L、H2O2活化时间35 min、NaOH 浓 度0.3 mol/L、NaOH 浸泡时间30 min,腐植酸提取率37.14%;碱溶酸析法较佳的提取条件为HCl 浓度10%、HCl 活化时间30 min、NaOH 浓度0.7 mol/L、NaOH 浸泡时间30 min,提取率43.80%。

(4)碱溶酸析法比氧解法能获得更高的提取率,且碱溶酸析法提取流程更简单。

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