注汽锅炉过热及提效改造技术的研究

2024-03-09 01:50杜丰中油辽河工程有限公司
石油石化节能 2024年2期
关键词:硅酸铝干度汽水

杜丰(中油辽河工程有限公司)

辽河油田是一个具有多油气藏类型、多套含油层系,油品性质丰富、地质情况复杂的大型复式油气田,目前已形成多元开发格局,在千万吨规模以上稳产36 a,是国内最大的稠油、高凝油生产基地;每年的稠油产量占全国总产量的70%以上,稠油开发方式主要以蒸汽吞吐、蒸汽驱、SAGD 为主[1-4],其稠油热采技术位于国际领先地位。直流注汽锅炉是稠油热采的主要设备,锅炉可以产生干度为75%的湿饱和蒸汽,通过注汽管线输送至注汽井口注入地下,高温、高压蒸汽将携带的热量传递给稠油以使其黏度降低、流动性增强,最终得以开采[5-6]。但由于蒸汽热值在管线和井筒输送过程中的能量损失较多[7-8],到达井底的干度只剩下约50%~60%,真正进入到油层的蒸汽会含有大量的凝结水,降低了加热效果,原则上到达井底的蒸汽干度越高,原油采收率越高[9-10],因此提高锅炉出口干度,可以改善开发效果,增加原油产量。目前辽河油田有注汽锅炉300 多台,平均热效率约89%,距离国家标准规范《锅炉节能环保技术规程》[11]要求的燃气锅炉热效率(92%以上)有一定的差距,注汽锅炉消耗天然气量约15×108Nm3/a,热注系统能耗占总能耗约70%,是能源消耗的重点环节,因此锅炉提效对辽河油田节能降耗有着重要意义。

1 注汽现状

某采油厂热注站始建于1997 年,每台注汽锅炉规模为19.5 t/h(1#炉、2#炉、3#炉)。2008年,2#和3#炉各增加1 台汽水分离器,用于高干度注汽。1#炉吞吐注汽量约为9.5×104t/a,2#炉和3#炉汽驱注汽量均为12×104t/a,汽驱注汽压力约为10 MPa。经相关部门出具他热效率测试报告,1#炉和2#炉锅炉热效率约92%,3#炉的热效率约88%,3#炉热效率偏低且锅炉排烟温度已达到170 ℃以上。目前热注站汽水分离器产生的25%高温分离水与汽水分离自带的给水换热后温度降至90 ℃,经减压后,进到污水箱,由污水泵输送至站内高架污水罐内,再由污水泵加压输送至联合站进行深度污水处理,处理后回用锅炉。存在的问题如下:分离水外排造成了25%分离水的浪费及约15%热量的浪费,增加联合站的污水处理费用;排烟温度高,热效率未达到《锅炉节能环保技术规程》规范要求(要求新建的燃气锅炉热效率达92%以上)。因此,对3#炉进行升级改造,采用注汽锅炉过热及提效改造技术,解决上述的问题,对今后注汽系统节能降耗有着重要的意义。

2 改造工艺流程设计

对3#炉进行升级改造,采用注汽锅炉过热及提效改造技术,保留锅炉辐射段、过渡段、烟囱,改造对流段,增加过热段以及喷水减温器,改造汽水分离器汽水流程。改造后的工艺流程见图1。

图1 改造后的工艺流程Fig.1 Process flow after transformation

42 ℃给水由柱塞泵加压输送至锅炉自带的换热器,水温升至69 ℃,进入锅炉对流段加热升温至230 ℃,经锅炉换热器换热至205 ℃,再进锅炉辐射段进一步加热升温变为干度75%、温度353 ℃的湿饱和蒸汽,湿饱和蒸汽经汽水分离器分离,分离后变成两部分,一部分为高干度蒸汽,另一部为25%的高温分离水,高干度蒸汽经过锅炉过热段加热升温变为464 ℃的过热蒸汽,过热蒸汽与高温分离水在喷水减温器进行掺混,混合后产生压力为16 MPa、温度为353 ℃、过热度为5 ℃的微过热蒸汽。

3 设计参数

注汽锅炉过热及提效改造后,排烟温度降低,热效率提高,锅炉出口额定蒸汽温度为464 ℃。

改造后参数如下:额定蒸发量为18 t/h;额定蒸汽压力为16 MPa;设计热效率大于或等于92%;过热段额定蒸汽温度为464 ℃;额定掺混后的压力为16 MPa;额定掺混后的温度353 ℃(过热度5 ℃);烟温小于120 ℃;燃料为油、天然气;控制方式为PLC;最低运行的负荷为9 t/h。

4 改造技术

4.1 新增过热段

过热段将汽水分离器分离出的蒸汽进一步加热,在降低炉膛出口烟气温度的同时,将高干度蒸汽加热,转变为高过热的过热蒸汽。过热段采用12Cr1MoVG(GB/T5310)D89×10 光管及翅片管组成,采用单管呈蛇形结构,过热段尺寸4 060 mm×1 849 mm×1 580 mm,质量为16.8 t。

翅片部分受热面积:

管子部分受热面积:

式中:Scp为翅片部分受热面积,mm2;SGZ为管子部分受热面积,mm2;d为管子直径,取值89 mm;h为翅片高度,取值15 mm;δ为翅片厚度,取值2 mm;t为翅片节距,取值8 mm;L为管子长度,取值3 156 mm;n为管子根数,取值19。

光管部分受热面积:

式中:SGG为光管部分受热面积,mm2;n为管子根数,取值46。

经计算后,过热段总的受热面积为132 m2。

4.2 改造对流段

由于给水温度较低,为42 ℃左右,低于烟气露点温度,会在尾部换热面形成冷凝水。冷凝水的聚积易造成金属腐蚀,保温层损坏,需要设置回收与导流装置,将冷凝水排出。同时对侧门密封进行改进,防止冷凝水渗出腐蚀对流段外表面。改造前后整体的参数对比见表1。

表1 改造前后整体的参数对比Tab.1 Comparison of overall parameters before and after transformation

4.3 过渡段保温改造

过渡段金属构件部分利旧,拆除原有硅酸铝保温层,采用气凝胶复合保温技术降低外表面温度。气凝胶复合保温技术采用高纯硅酸铝折叠块+气凝胶的结构形式,由于气凝胶良好的绝热性能,在满足气凝胶耐温要求的条件下,将气凝胶安装于高温区段,可有效减少保温层厚度。在筒体向火面采用高纯硅酸铝纤维模块保温,近筒体侧采用普通硅酸铝纤维毯和高纯硅酸铝纤维毯,在高纯硅酸铝纤维毯上敷设气凝胶保温,保温层之间用铝箔隔开,防止窜烟。

4.4 汽水流程调整

对锅炉本体部分汽水流程进行调整,拆除原有水换热器与对流段及辐射段连接管线,按照新流程连接水换热器、低温冷凝段、对流段以及过热段管线。管线改造如下:

1)断开汽水分离器间去往井场的注汽管线,与过热段出口管线连接,管线上安装喷水减温器。管线上设置蒸汽孔板、高压阀门、压力表、压力变送器、温度计、安全阀等。

2)断开分离器到换热器管线,改为喷水减温管线。管线上设置电动调节阀、高压阀门、压力表、温度计。

3)原三级减压管线进口改为与喷水减温管线连接,阀门及设备利旧。

4.5 自控系统升级

1)汽水分离器控制盘。锅炉改造后,在汽水分离器间需要测量过热段出入口的温度和压力、蒸汽出口温度和压力、过热度、分离器液位、过热蒸汽流量、分离水流量、调节阀开度、过热段压降等参数。

原分离器间有汽水分离器液位控制盘,采用Omron CS 系列PLC+昆仑通态工控机(触摸)系统,模拟量输入模块为AD003,模拟量输出模块为DA004,已有分离器液位、调节阀开度、过热蒸汽流量、分离水流量、蒸汽出口温度和压力等参数,需增加过热段出入口温度、压力、过热度等,以及新增AD003 输入模块 一个、输出模块DA004 一个。

2)锅炉控制盘。锅炉改造后,在锅炉间需增加过热段出口管壁温度测点。原锅炉控制盘位于炉前,采用Omron CS 系列PLC+Omron 触摸屏系统,模拟量输入模块为AD003,模拟量输出模块为DA004,数字量输出模块CS1W-OC201,数字量输入模块为CS1W-IA111,增加的过热段管壁温度测点(两个)直接并入原输入、输出模块的空裕接口。汽水分离器控制盘信号传至锅炉PLC 控制系统。

5 实施效果

对注汽锅炉进行升级改造,采用注汽锅炉过热及提效改造技术,增加过热段及低温冷凝段,提高烟气吸热量,降低排烟温度,过渡段采用新型保温结构,减少散热损失,提高了热效率,效率由原来的88%提高到92%以上;采用分离水回掺产生微过热蒸汽技术,回收了分离水外排造成的25%分离水及约15%的热量。由于分离水获得了有效的回掺,柱塞泵的排量降低25%,因此柱塞泵电能消耗降低。目前按照实际运行压力为10 MPa 进行节气量计算,10 MPa 压力下蒸汽和给水焓值见表2。

表2 10 MPa 压力下蒸汽和给水焓值Tab.2 Enthalpy values of steam and feedwater under 10 MPa pressure

标煤和CO2减排折算系数依据《油气田节能低碳示范区建设技术要求》中的附录1,天然气折合标煤系数为13.3 tce/104m3;天然气折合碳排放系数为21.621 9 tCO2/104m3。根据表2 数值计算,注汽锅炉天然气用量由改造前816.8×104m3/a 下降到712.3×104m3/a;注汽单耗由68.1 m3/t 上升到80.2 m3/t;改造后年过热蒸汽用量为8.88×104t。该技术节能效果显著,单台锅炉年可以节省天然气量104.5×104m3,年替代标煤1 389.9 t,年减排CO2为2 259.5 t,年节约电能7.5×104kWh,年节省天然气费用176.6 万元。

6 结论

注汽锅炉过热及提效改造技术不仅提高了锅炉的热效率,而且回收了分离水外排造成的能量浪费,节能降耗效果非常显著;另外,提高了锅炉出口干度,从而提高了蒸汽到达井底的干度,改善油藏的开发效果,可以增加一定的产量,给油田企业带来一定的经济效益。该技术对今后开采更深的油藏,以及后续SAGD 注过热蒸汽开发提供了重要的技术支持和储备,因此具有一定推广价值。

但该项技术不太适用于二氧化硅含量高的水质,由于分离水是浓缩水,如果水质不好,回掺后喷水减温器很容易结垢堵塞,导致操作员工需要经常清洗喷水减温器,影响注汽锅炉的正常运行。

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