球磨机同步电机励磁系统改造

2010-08-25 08:21徐明华徐燕兵
设备管理与维修 2010年12期
关键词:球磨机接点同步电机

徐明华 林 峰 徐燕兵

作者通联:新余钢铁集团公司机动能源处 江西新余市 338001

E-mail:xmh1104@sina.com

同步电机可控硅励磁系统的发展主要经历了三代:以插件控制为核心,如KGLF系列励磁装置;以集成单元控制为核心,如KCL系列励磁装置;以PLC或单片机等微电脑控制为核心,如TMDS系列励磁装置。

一、存在的问题

新钢良山矿业公司的空压机、球磨机等配套同步电机的励磁系统采用KGLF11恒流型励磁装置,使用中存在以下问题。

(1)控制系统全部为插件(其中6块触发环节,给定、投励、保护、灭磁、投全压、逆变、附加环节各1块),易发热,导致励磁控制稳定性差。

(2)更换插件和励磁装置投用前,必须进行灭磁调试、输出波形调试、强励时间整定等一系列操作,需要借助试验设备,较为繁琐。调试结束后还需固定所有调节电位器,等待工作位置试车。

(3)可控硅散热为普通散热片配合风机抽风散热,风机必须始终运行,耗电量大。灭磁环节在正常运行中有误导通情况(励磁柜灭磁电阻经常发热),可导致励磁电流不稳定而影响生产,为此经常放置1台轴流风机对柜体进行额外冷却,并且定期清扫或更换插件板,工人维护量大,长时间影响生产。

为此,公司决定改造4台球磨机的同步电机励磁系统,各电机参数见表1。

表1

二、球磨机励磁系统改造

1.改造方案

由于KGLF系列的控制系统已基本淘汰,生产厂家大多不再生产,经技术论证,确定使用重庆中鼎公司的TMDS 11恒流励磁装置(图1)取代KGLF11-300/110型励磁柜。1#、2#电机使用TMDS 11-Ⅲ型,3#、4#电机使用 TMDS 11-Ⅱ型,考虑价格因素,使用和原励磁柜配套的整流变压器。

图1 TMDS 11系列励磁装置原理

主电路和移相触发电路采用集成移相调控晶闸管智能模块,三相交流输入无相序,完全实现免外接设备调试、免维修。根据转子回路内测取的转子电压波形,通过变换整形为方波,经光耦隔离,输入电脑系统,由电脑控制实现最佳投励角的选择。TMDS 11-Ⅱ型采用Microchip公司全数字化PIC微控制器,TMDS 11-Ⅲ型采用三菱公司FX系列PLC。人机界面友好,可通过显示屏在线设定或修改励磁参数以及各种保护整定值,在运行中可人工调节励磁电流和功率因数。采用真空管散热器,散热效果好。

2.电气接线(图 2)

拆除原励磁柜,找出球磨电机控制回路连接的控制接线端子(5副接点,10根控制联系小线)。励磁故障输出接点(141,142)接入电机跳闸回路;断路器无源常开接点接入励磁装置,向励磁控制回路提供合闸信号(103,105);励磁系统允许工作接点(137,138)接入断路器合闸回路;励磁柜电流表和功率因数表电流接点由A相电流互感器提供一副接点接至“A413,A416”;励磁柜功率因数表电压接点由电压互感器提供B、C两相线电压的一副接点接至“B601,C601”。

3.主要参数设定(表 2)

(1)励磁电流设定为恒流运行,投励时间设定为4s。

(2)过励值、欠励值根据用户需要在现场设定。欠励、过励故障发生5s后未恢复正常(可通过人为调节励磁电流试验验证),保护动作于主电机跳闸回路,显示屏显示“欠励”或“过励”故障信号。

4.系统调试

(1)灭励整定。励磁电流调至正常使用值的1.4倍时,反时针调节励磁调节旋钮开关TRO使励磁电压表刚好有下降趋势,然后往顺时针方向调节约40°即可(如反时针调完TRO励磁电压表未有下降趋势,则顺时针方向调节约20°即可)。将励磁电流调至正常使用值后,按“检测”键,励磁电压表读数为零,电流有所下降,放开“检测”键,励磁电压、电流表恢复原来指示即可,表明灭磁可控硅工作正常。

图2 球磨机励磁系统电气接线图

表2

(2)运行前调试。由于球磨电机2台功率为400kW、2台功率为600kW,均设计为直接启动电机,故可将投全压时间设定为0s。将励磁柜面板上转换开关XK旋至“调试”位置(图2中XK触点3、4接通),做一次投励试验(电机不用送电,转子接入励磁回路),4s后自动投励,电流电压表有正常指示。

(3)上述调试均正常后,再做一次运行调试。将转换开关XK旋至“允许”位置(图2中XK触点1、2接通,触点7、8接通),然后启动电机,一般情况下约3s后电机转速达到同步转速的95%(亚同步速)时会投励,若4s前未投励,计时至4s自动投励。电流稳定在整定值,表明励磁装置正常,可投入使用。

球磨机同步电机励磁系统改造后,自动化程度显著提高,设备故障率和维护量明显降低,励磁消耗电能总体下降20%~30%,设备安全经济运行,确保生产顺利进行。

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