7 000 m3多用途乙烯运输船快速性研究

2014-11-10 06:18葛明臣管凤武
关键词:船模线型螺旋桨

葛明臣, 管凤武, 胡 平

(1.航运技术与安全国家重点实验室,上海200135;2.上海欧得利船舶工程有限公司,上海200023)

0 引 言

乙烯运输船是一种半冷半压液化气船,以-104°C压力容器式液货舱(C型独立舱)载运液化气体,主要用于载运乙烯,丙烷,丁烷,丙烯,氯乙烯,二甲醚等货品。

优化船型应满足以下要求。

1.由于乙烯运输船需穿行于江河沿海水域的液化气站和化工厂,要求浅吃水。

2.IGC规则要求任意位置破损后船舶状态衡准,要求有较高破舱稳性。

3.甲板上设备、管路复杂,要有较大横向甲板面积以便通道顺畅。

4.为节省材料,液罐直径达到12.28 m,船长大大缩短。然而,由于液罐直径较大,液罐与船体的连接结构也较大,再加上250 mm厚的隔热保温层,为合理布置舱内通道及液罐与船体间间隙,船宽要远大于同宽度的其他货运船只。

5.由于液化气船载货密度较小,设计载货密度为0.68 kg/m3,因此在满载状态下相对其他货运船只,对船舶的尾倾倾向校正不足,要求船的浮心位置必须设计在船中附近。

6.相对其他货运船,其机舱内需安装数台喷淋泵、货物加热泵等大型设备,发电机容量相对巨大,集控室内配电板多,采用二冲程低速机推进,要求船机舱布置合理。

7.由于运输过程中要进行降温再液化操作,耗能较大,需要尽量提高航速,缩短航行时间,即要求快速性。

1 主尺度优化

船体主尺度、船型系数及尺度比是表示船体大小、形状、肥瘦程度的几何参数,这些参数对船舶的设计、建造和性能有重要影响。母型船主尺度见表1。

采用该尺度需加大方形系数来增加排水量,这必定会降低船舶的快速性能,因此须对该尺度做优化。

(1)优化尺度降低方形系数提高快速性能;

(2)优化主机,降低主机转速,尽量增大螺旋桨最佳直径,提高推进效率。

优化主尺度后,目标船主尺度见表2。

表1 母型船主尺度

表2 目标船主尺度

由表2可知,增加船宽和吃水,方形系数大幅减小,长宽比仍然接近6.0,船宽吃水比接近2.8,该尺度比对提高快速性和线性优化十分有利。

母型船螺旋桨直径3.8 m,5叶。优化主机参数并调整齿轮箱减速比,使用航速预报系统对目标船预估,螺旋桨最佳直径4.2 m,较母型船螺旋桨直径提高10.5%,敞水效率提高3.5%。

2 线型优化

在服务航速为15 kn时,对应的傅氏数Fn=0.23,为方形系数为0.74的中速船,兴波阻力在总阻力中的比重较大。为降低兴波阻力,前体设计了1个较大的SV球艏,横剖面呈梨形,球艏均在设计水线以下。Lb/Lpp为3.67%,使进流段加长,进流角减小,通过球艏与船首兴波的有利干扰来减小兴波阻力。球艏参数见表3。

表3 球艏特征 %

艉部设计成球艉。采用球艉船型的优点是伴流分布均匀,推进效率高,并可改善艉部振动。

浮心位于舯后,后体丰满且去流段较短,易引起漩涡、增加粘压阻力。因此,将排水量尽量堆积在船侧,收缩螺旋桨上方的艉部线型,并尽量使整个艉部线型光顺,使该处流场的水流从船底经螺旋桨顺利流出。

初步线型确定后,采用非线性势流软件RAPID对初始线型进行评估,通过计算船体波系特性、船体表面压力场分布,定性分析船体线型优化的改善方向。

计算状态设定为设计吃水T为6.6 m,航速Vs为15 kn,允许自由纵倾和升沉(见图1~图4)。

CFD计算结果表明,对于Fn=0.23的船型,该线型艏艉兴波较小,压力分布均匀,可进行船模试验。

3 船模试验研究

该船模试验研究在上海船舶运输科学研究所拖曳水池中进行。

1)试验用船模为木制,桨模采用库存侧斜桨。

螺旋桨敞水试验由敞水动力仪测量;阻力试验带舵,由R63测量;自航试验采用强迫自航方法,用R25测量;伴流试验采用五孔毕托耙进行测量。全部试验由计算机进行数据采集分析。

模型试验照片见图5、图6,可以看出,波形状态与CFD计算结果吻合,波形平稳,艏部无破波。

图1 波形分布

图2 半宽处纵切波分布

图3 船体表面压力分布

图4 自由面压力分布

图5 船模照片

图6 船模试验

2)试验结果分析计算

船模阻力计算使用二因次方法;自航分析采用等推力方法;实船预估采用1978年15届ITTC单桨船预估方法进行。试验结果见图7、图8、表4。

图7 设计状态有效功率曲线

图8 压载状态有效功率曲线

表4 自航试验结果(T=6.6/6.6 m)

与母型船相比,设计吃水下,目标船排水量多出1 100 t,而阻力降低10%,推进效率提高10%,节能效果明显。

4 压载纵倾优化

在压载状态,原压载吃水为Tf/Ta=4.0/5.5 m,由于艏吃水正处于球鼻艏最宽处,致使水线进角太“钝”,造成球艏波破碎,导致阻力增大。如若装载状态许可,改变纵倾状态,增大或减小艏吃水,则可降低压载阻力。综合考虑后,采用保持艉吃水不变,艏吃水增加至4.5 m,额外补充一组压载吃水纵倾优化试验,结果表明,在12.5~15 kn,阻力降低明显,最高达到6%(见图8),推进效率也提高1%~3%。

5 结 语

通过对7 000 m3LEG船进行尺度优化和线型优化,降低方形系数、增大螺旋桨直径,并采用CFD软件对线型做前期优化分析,船模试验验证表明节能效果显著,设计吃水状态下收到功率较母型船降低近20%。并且通过压载状态纵倾优化试验,证明油耗降低最高达9%。市场上类似船型主机在5 000~6 000 k W,多数服务航速在14.5~15 kn,主机4 170 k W,航速>15 kn。可见,该7 000 m3多用途乙烯运输船线型快速性处于领先水平的。

[1] 1978 ITTC Perf or mance Prediction Method[S].1978.

[2] 盛振邦,刘应中.船舶原理[M].上海:上海交通出版社,2003.

[3] 王福军.计算流体动力学分析—CFD软件原理与应用[M].北京:清华大学出版社,2004.

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