低噪声变压器结构优化

2015-05-30 11:57杨少伟
科技创新与应用 2015年25期
关键词:噪声

摘 要:随着国家提出110kV变压器新的指标要求,众多厂家采用新式技术,力求减小噪音。文章通过改进变压器结构,达到降低变压器噪声的目的。

关键词:接缝;噪声;低噪声变压器

前言

现在客户对110kV变压器对噪声要求越来越高,新的国家标准将110kV变压器提出新的指标要求。对于变压器降噪某些厂可能做的比较好的,他们使用大多采用新式铁心结构技术,常规的变压器噪声在60分贝左右,某些厂家的110kV变压器(自冷)噪声可以控制在52分贝,甚至达50分贝,现对变压器结构和降噪技术进行了总结。来达到降低变压器噪声的目的。变压器噪声的产生由于主要由铁心引起,因此为了达到减小噪声的目的,主要方法是减小铁心产生的噪声、对噪声传播的途径进行阻断、减小油箱箱壁的震动等,针对以上问题在变压器结构上进行了相应的改进。

1 油箱采用了加强铁灌沙,油箱带屏蔽(高低压及储油柜侧)

国网山东产品,铁心为圆轭,油箱加强铁不灌沙,油箱不带屏蔽,铁心叠片材质:B30P105

变压器磁通密度1.746铁心直径670,MO=1235,HW=1200,叠片采用六步进结构、单拉带、五个垫脚、五处撑板。噪声实测值为69dB。

国网邯郸产品,D型轭,叠片六步进搭接,双拉带,五个垫脚,五件撑板,油箱加强铁灌沙降噪,油箱带屏蔽(高低压及储油柜侧)。铁芯直径650mm,中心距1300mm,窗高1185mm。铁心叠片材质:B30P105,变压器磁通密度1.746,油箱采用了加强铁灌沙,油箱带屏蔽(高低压及储油柜侧),噪声实测值为60dB。

从以上两台产品来看,箱壁加强铁中灌沙及加装油箱磁屏蔽对降低变压器噪声有一定作用。

2 铁心部分

(1)铁心叠片采用六步进叠装方式,在叠装及搬运过程中需严格控制工艺,将起吊和搬运的次数降到最低限度,避免不规范的起吊和搬运,采用不叠上铁轭工艺,减少因再次插片时引起的对硅钢片性能的影响,。严格控制铁心片边缘在剪切过程中产生的毛刺,避免影响铁心夹紧的质量和夹紧力的均匀分布。在叠装过程中不允许使用波浪片。铁心夹紧力需控制在0.08~0.12Mpa,一般要求控制在98KPa,芯柱的相对弯曲挠度不大于0.2%。

(2)铁心片接缝处的夹紧,接缝处有弯转磁通,局部磁密高,磁致伸缩量比较大,因此铁心接缝处是噪声的主要声源之一。如果铁心接缝处未被夹紧或边缘处有挠曲片(常发生在全斜接缝铁心45°角的尖部),将出现异常的噪声。铁轭顶部中间(中柱)位置的振动比铁轭左右两侧振动幅值大,这是由在铁心T型连接处的交变励磁导致上铁轭和心柱硅钢片磁致伸缩造成的。针对以上延长台阶垫块,实现对接缝处的压紧。

(3)叠片芯柱聚酯绑扎密度加大(绑扎带间距60mm左右);增加芯柱用撑条,提高叠片紧实度;铁心叠装、绑扎后,在其剪切端面涂刷树脂类涂层,涂层厚度以50~100μm为宜;使用聚酯帮扎带将铁轭与夹件绝缘一同绑扎(上下轭均绑),每个窗口2道,绑扎位置靠近铁心柱(接缝处),为了保证夹件对叠片的加紧效果,夹件绝缘采用整体结构。

(4)重新绘制垫脚、撑板、拉带处垫块,尽量使每级叠片都能有效压紧。

(5)在铁心垫脚和箱底间放置减震垫,使刚性接触变为弹性接触,降低振动的传播:垫脚下垫25mm厚度复合垫板15mm橡胶垫,考虑胶垫压缩5mm,10mm绝缘纸板,最终按20mm计算高度。铁心采用3道垫脚,每个垫脚下的橡胶板分4段放置,橡胶垫压强尽量接近2.7N/mm^2(西门子理论),橡胶板长度尺寸按下式计算:L=器身重量(kg)×9.8/(2.7×3×4×200)+40(四舍五入取整)。考虑到实际情况,橡胶垫长度按110mm选取,垫脚接触面压强为1.46N/mm^2。

(6)铁心加紧采用了三个撑板、三个垫脚及框间双拉带结构,将垫脚、撑板等改为钢拉带或整体PET绑扎结构,对铁轭的均匀夹紧有益,维持现有结构以及保证吊装安全角度考虑,适当保留撑板、垫脚。

(7)拉带下面放置长垫块,即两个拉带用一个垫块,增大了垫块与铁心接触。

(8)第二台和第三台铁心叠片级间增加6处0.5mm橡胶垫,铁心油道由6mm更改为4mm,橡胶。

(9)器身与箱底定位按定位钉结构绘制,在定位钉螺母与夹件支板之间为成型绝缘圈(绝缘纸板)避免器身与箱底的刚性连接。

(10)变压器除了上铁扼部位考虑维修可拆行还在使用阶梯木外,其余在不需要拆卸部分全部使用环氧腻子,如下图可以保证铁心台阶绝大部分可以获得良好的支撑。这种环氧腻子材料是常规的环氧材料加入电工级的硅粉配制而成,机械强度很高。可以保证充分压紧铁心;而且材料现场配制比较方便,不需要外协,固化时间也比较合理,总体成本也较低。

3 降低磁密

该项目铁心直径选取650mm,中心距1300mm,窗高1245mm,磁密选取1.655T,变压器整体结构和以往产品类似(容量一致,油箱宽度、长度一致,油箱高度较以往产品高70mm,带散热器总宽度大80mm),根据试验结果,降低磁密后总体噪声可以降低约1.5分贝左右。经分析降低磁通密度,在1.50T~1.70T范围内,磁密每降低0.1T,噪声可降低1~3dB(A)。但降低磁密成本相应增加,低噪声变压器铁心磁密一般取1.65T左右。虽然通过降低磁密来降低噪声的效果比较明显,但磁密太低成本增加幅度太大。另外,过分降低磁密使铁心重量增加,变压器体积增大,噪声发射面积增大,噪声声功率级增大。因此完全依靠降低磁密来获取变压器大幅度降低噪声是不可取的。一般工作磁密降低幅度应控制在10%左右。

4 硅钢片牌号的影响

对噪声要求严格的产品,考虑使用日本进口硅钢片,其综合成本并不一定比降低磁密等措施来的高,有必要试算;鉴于进口(尤其是日本)硅钢片性能优异,对重点地区、重点用户,为确保产品性能,有必要考虑使用高性能的硅钢片,以确保产品性能。

5 油箱部分

经分析,没有片散遮盖的油箱宽面及四角部位噪声测量值较高,储油柜侧箱壁安装有磁屏蔽,相对于开关侧(没有磁屏蔽)噪声值偏低,磁屏蔽的安装对降低噪声有一定的效果。在设计变压器油箱时根据以上结论采取相应措施。

(1)上节油箱采用长面各布置四道竖加强铁,为提高刚度箱体钢度,在中间布置一道横加强铁,加强铁中灌干燥河沙。

(2)在油箱窄面各布置两道竖加强铁,外扣8mm钢板(钢板高度高于加强铁高度),加强铁中灌干燥河沙。(类似于双层油箱结构),长面片散没有覆盖位置也按上述外扣钢板,灌沙。

(3)降低箱壁振动,降低油箱壁的振动幅度就必须提高整个油箱的刚性。提高刚性的方法是增加箱壁的厚度及增加加强铁的个数,以及选择较好的加强铁形状和焊接位置。当油箱壁厚加倍,实际隔声量增加4dB(A)。因此,增加壁厚和加强铁的个数,对降低油箱壁的振动噪声是十分有效的,但是却增加了油箱的重量和制造成本。可以采取双层隔声结构,箱壁涂以内磨擦损耗大的阻尼材料等措施,可取得较好的隔声效果。

(4)箱壁厚度的影响,不同厚度箱壁的隔音量。增加箱壁厚度降低噪声的经济性较差,除非特殊情况才予以应用。

6 结束语

在不增加变压器成本的基础上,通过改进变压器结构,实现降低变压器噪声的目的。这对应变压器厂来说,是有效的方案。这是今后的研究重点;低噪声变压器设计的重点环节。

参考文献

[1]谢毓城.电力变压器手册[M].北京:机械工业出版社.

[2]赵静月.变压器制作工艺[M].北京:中国电力出版社.

作者简介:杨少伟(1980-),男,河北定州人,保定天威特变电气有限公司工程师,主要从事110kV级以下变压器设计工作。

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