泾河油田长8储层合理生产参数

2017-06-15 14:27
承德石油高等专科学校学报 2017年2期
关键词:泵效泾河抽油机

方 群

(中国石化华北油气分公司 石油工程技术研究院,河南 郑州 450000)



泾河油田长8储层合理生产参数

方 群

(中国石化华北油气分公司 石油工程技术研究院,河南 郑州 450000)

针对泾河油田长8储层处于开发初期,机采工艺不完善的问题,为提高开发效果,以机械采油系统效率测试结果为依据,寻求适合该储层的合理生产参数,对比分析发现,泾河油田长8层合理泵效为40%~60%,合理沉没度为200 m~300 m,合理抽汲制度为“大泵径、长冲程、低冲次”,并通过现场试验进行了初步验证,对泾河油田及类似油田的增产增效具有一定借鉴意义。

泾河油田;系统效率;合理生产参数

泾河油田长8油藏裂缝、断裂较为发育,平均孔隙度7.41%,平均渗透率0.34×10-3μm2,属超低渗砂岩油藏,储层埋深1 300 m~1 500 m。原油密度0.872~0.924 g/cm3,平均密度为0.90 g/cm3;凝固点16 ℃~28 ℃,平均22 ℃,含蜡量13%~15%,平均14%;初馏点60 ℃~101 ℃,平均79 ℃。与鄂南其余油田相比,泾河油田具有高凝、高黏、高含蜡的特点,且井间差别较大[1]。目前处于开发初期,采油方式为有杆泵,受稠油影响,抽油机平衡率低,检泵周期短,机采工艺不完善。目前,对有杆泵系统的参数优化多数是以提高油井参量为目标,该方法是以计算机设计、模拟、诊断分析一系列图表和关系式程序,但该方法未考虑系统能耗,计算的参数不能达到经济有效开发的要求[2,3]。本文通过测试泾河油田长8储层的机采系统效率,以此为基础,优选适合的合理泵效、沉没度、抽汲参数等生产参数,对泾河油田的高效开发具有重要意义[4-6]。

1 抽油机井系统效率测试及评价

抽油机井系统效率为抽油机在提液过程中有效功与系统输入能量的比值。测试标准依据SY/T 5264—2006《油田生产系统能耗测试和计算方法》。评价标准依据SY/T 6275—2007《油田生产系统节能监测规范》,见表1。泾河油田原油井间黏度差异较大,如图1所示,地层温度下黏度范围为22.9~5 370 mPa·s,集中在100~500 mPa·s,但未进行热采,因此根据稀油井系统效率评价标准进行评价,节能监测限定值取11.25%,节能评价值取18.125%。

表1 系统效率测试评价标准

注:K1为油田渗透率对机采井系统效率影响系数,特低渗透油藏取值1.6;K2为泵挂深度对机采井系统效率影响系数,泵挂小于1 500 m 取值1.0。

2 系统效率测试结果

泾河油田长8层地面效率16.67%~84.73%,平均60.26%,井下效率14.23%~71.86%,平均41.49%,系统效率8.16%~47.7%,平均23.15%,百米吨液耗电0.57~3.34 kW·h,平均为1.32 kW·h。与国内平均水平26.2%相比还有一定提升潜力。

根据测试结果对抽油机井系统效率进行分类,如表2所示,可看出泾河油田长8层系统效率集中在15%~30%范围内的井数较多,占测试井数的61.5%,该范围内平均百米吨液耗电为0.97~1.61 kW·h。

表2 泾河油田系统效率分类

3 生产参数优化

根据系统效率测试结果,优选出适合泾河油田长8层的合理泵效、沉没度、抽汲参数等生产参数[7-10]。

3.1 泵效

泵效是反映抽油设备利用率和管理水平的一个重要指标。测试油井泵效14%~90%,平均55.4%。泵效与井下效率散点图、泵效与百米吨液耗电散点图分别见图2和图3。从图2中可以看出,井下效率与泵效间无明显关系,整体随泵效增大而增大。从图3中可以看出,百米吨液耗电随泵效的增大而减小,当泵效达40%~60%左右时,随泵效增大百米吨液耗电减小幅度变缓。基于节约能耗的考虑,泾河油田长8油井的泵效为40%~60%左右时较为合理。

3.2 沉没度及下泵深度

沉没度与下泵深度关系密切,沉没度过低易导致供液不足,沉没度过高易导致悬点载荷增大、冲程损失增大,影响系统能耗。因此,维持合理沉没度对生产开发具有重要意义。沉没度与泵效散点图、沉没度与百米吨液耗电散点图分别见图4和图5。从图4中可看出,泵效随沉没度的增大而增大,沉没度为200 m~300 m时,泵效集中在60%左右,在此之后泵效增大趋势变缓;从图5中可看出,百米吨液耗电随沉没度增大而减小,沉没度大于300 m后,减小趋势变缓。综合两者考虑,泾河油田长8油井的沉没度为200 m~300 m时,生产效率高,能耗较低。

统计泾河油田长8油藏投产半年后水平井的平均动液面为723 m,优化油井下泵深度为1 000 m。

3.3 抽汲参数

泵径、冲程、冲次等参数直接影响有杆抽油系统的井下效率。泾河油田长8油井多使用38 mm及44 mm泵,冲程以3 m为主,冲次为1.82~5.50 r/min。统计做出每冲次产液量与百米吨液耗电散点图如图6所示。从图6中可看出,百米吨液耗电随每冲次产液量的增大而减小。根据“长冲程、低冲次”的原则,结合目前实际生产情况,合理每冲次产液量应不低于0.003 m3/(r·min-1)。

3.4 现场应用

在泾河油田长8层选井试验增大泵径、降低冲次,试验结果见表3。观察到产液量及泵效均有一定程度提高,动液面由调整前的750 m降至450 m,电流减小5.6 A,起到了一定程度增产增效的作用,为后续推广提供了指导与借鉴。

表3 泾河油田长8层油井生产参数调整试验

4 结论

1)泾河油田长8储层平均系统效率23.15%,仍有较大的提升空间。根据系统效率测试结果优化生产参数,泾河油田长8储层泵效为40%~60%,沉没度为200 m~300 m时,生产效率较高,能耗较低,合理抽汲制度为“大泵径、长冲程、低冲次”;

2)现场试验表明增大泵径、降低冲次可增大产液3.39 t/d,提高泵效4.6%,并将沉没度降至较明显范围,可在长8储层推广实行。

[1] 刘伟华.泾河油田17井区原油粘度分布及成因分析[J].江汉石油职工大学学报,2014,27(4):44-46.

[2] Gault R H. Designing a sucker-rod-pumping system for maximum efficiency[J].SPE Production Engineering,1987,2(4):284-290.

[3] 韩二涛,黄伟,甘庆明,等.低渗透油田抽油机井系统效率及评价指标[J].石油矿场机械,2012,41(8):69-72.

[4] 崔振华,余国安,安锦高.有杆抽油系统[M].北京:石油工业出版社,1994.

[5] Jean J M. Recently developed long stroke pumping unit incorporates novel flexibility for a wide variety of application[C].SPE 11338,1982.

[6] 崔学军,张永利,盛学方.提高抽油系统效率的研究与应用[J].新疆石油科技,2009,19(1):25-31.

[7] 邓吉彬.抽油机井系统效率评价与管理新方法及其应用[J].石油地质与工程,2006,20(5):100-102.

[8] 郭小哲,刘跃忠,孙宝龙,等.抽油机井系统效率方案优选及因素分析[J].钻采工艺,2008,31(3):92-96.

[9] 周超,徐兴平,孙耀国.抽油机井系统效率分析及提高对策[J].石油矿场机械,2009,38(1):17-21.

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Reasonable Production Parameters of Jinghe Oilfield Chang 8 Reservoir

FANG Qun

(Research Institute of Petroleum Engineering and Technology,Sinopec North China Branch of Oil & Gas Company, Zhengzhou 450000, Henan, China)

Jinghe Oilfield is in the early stage of development and the pump recovery system is imperfect. In order to improve development effect, Jinghe Oilfield Chang 8 reservoirs is looking for reasonable production parameters based on rod pumping system efficiency results. By comparative analysis, the reasonable pump efficiency is 40~60%; the reasonable submergence depth is 200 m~300 m; the reasonable swabbing system is “large pump diameter, long stroke, low pumping speed”. It is preliminarily proved by field test, and it is meaningful for Jinghe and similar oilfield.

Jinghe Oilfield; system efficiency; reasonable production parameters

中国石化科技部项目(致密砂岩油藏有效开采关键技术应用研究):P14076

2016-09-26

方群(1988-),女,山东东营人,助理工程师,硕士,主要从事低渗油田开发方向的工作,E-mail:fangqun0319@126.com。

TE355

B

1008-9446(2017)02-0011-04

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