梅钢5 号高炉大比例使用外购焦操作实践

2019-06-11 08:34董跃玲
中国钢铁业 2019年10期
关键词:炉缸炉温变差

董跃玲

梅钢5号高炉于2012年6月投产,有效容积为4070m3,设置36个风口,4个铁口。由于自产焦不足,5号高炉长期用焦结构为75%自产焦+25%外购焦。由于限煤要求不断提高,2018年9月11日7米的2B焦炉停炉,自产焦产能缩减,外购焦使用比例大幅提高。为此, 5号高炉探索了大比例使用外购焦高炉操作。由于没有大比例使用外购焦操作的经验,导致高炉透气性变差,高炉接受风量的能力降低,炉缸活跃性变差,管道、崩滑料次数增多。经过实践,通过采取降低矿焦比、调整上下部制度、控制炉身煤气平均流速、大矿批冶炼技术、控制热制度和造渣制度等措施,高炉接受风量的能力增强,炉缸工作状况逐步改善,高炉利用系数达到正常水平。

1.焦炭结构的变化及对高炉冶炼的影响

1.1 焦炭结构的变化

2018年9月12日,5号高炉入炉焦炭结构进行了较大的调整,外购焦比例由25%提高至50%,最高用至65%。5号高炉使用的外购焦品种为梗阳焦炭和金达焦炭,自产焦、梗阳焦炭及金达焦炭的主要指标,见表1。

1.2 外购焦比例增加后对高炉冶炼的影响

大比例使用外购焦,入炉后对高炉冶炼的影响主要有:

(1)高炉透气性变差。外购焦冷态强度、热态强度均差于自产焦,入炉后在炉内易产生粉末,对高炉的透气性影响较大,高炉接受风量的能力降低,2018年9月-12月中上旬风量低于正常水平200Nm3/min -300Nm3/min,12月中下旬风量水平最低萎缩至正常水平的一半。

(2)炉缸活跃性变差。大比例使用外购焦后,高炉炉内透气性变差,风量萎缩,长期低风量运行,风量不能吹到炉缸中心,导致中心死料柱变大,炉缸活跃性变差,管道、崩滑料次数增多。2018年12月24日炉芯温度由398℃开始下行,2019年5月7日下行至最低207℃。

表1 2018年9月-12月自产焦、梗阳焦炭及金达焦炭的主要指标 %

(3)炉顶温度变低。外购焦水分高,入炉后易直接导致炉顶温度低;炉内透气性变差,风压偏高,间接引起炉顶温度偏低。2018年9月-12月炉顶温度低于正常水平15℃。高炉煤气到达布袋除尘,还有一定的温降,若布袋除尘入口煤气温度低于80°就会凝露,造成布袋糊死,高炉煤气通路受阻,影响高炉生产。

2.外购焦比例提高后的生产操作应对

2.1 原燃料质量管理

(1)控制矿石和焦炭结构调整频次和幅度。5号高炉入炉矿石结构为烧结矿81%-85%+块矿12%-16%+球团矿3%,矿石入炉结构变化会对气流的稳定性、软融带及渣系造成较大的影响。焦炭入炉结构变化会对炉温的控制、煤气流分布造成较大的影响。平衡原燃料物流,矿石结构调整周期>1月,每次各矿种比例调整幅度≤2%。焦炭结构调整周期>48小时,每周调整次数≤1次,每次外购焦比例调整幅度≤5%。

(2)增设外购焦脱湿工艺,改善外购焦质量。外购焦水分波动大,影响筛分效果,对高炉炉况造成影响。因此,增设外购焦脱湿工艺,采用热风炉热废气与焦炭进行充分热交换,脱除焦炭水分,使入炉外购焦的质量得到提高。目前正在施工,预计2019年9月投用。

(3)改进块矿筛分,降低入炉粉末。投入离线筛分设备,确保离线筛分效果满足高炉使用标准。形成离线筛分块矿与在线筛分块矿相结合的高炉块矿供给模式,降低块矿入炉粉末,改善高炉透气性。

2.2 降低矿焦比

通过降低矿焦比0.3及以上,焦炭批重提高,焦窗厚度增加,特别是提高了软融带焦窗厚度,改善高炉透气性;矿焦比降低后,喷煤量减少,减少未燃煤粉量,改善炉缸透气性。

2.3 上部制度调整

炉芯温度降低,炉缸活跃性变差后,高炉接受风量能力更差,气流波动大,炉体热负荷剧烈波动。上部制度由“平台+漏斗”模式调整为“中心加焦”模式,中心加焦量25%左右,以中心气流为主,适当抑制边缘气流,布料矩阵由C:1049483736251、O:103938373调整为C:1039383726114、O:103938372,调整后气流稳定性逐步转好,风量逐步恢复至正常水平。

2.4 控制下部送风参数

为了吹透中心,活跃炉缸,5号高炉风速控制在260-270m/s,鼓风动能150-170KJ/s。风口布局为28×130mm+8×125mm,风口面积0.4696m2,当高炉炉况波动、风量减小时,采取堵风口措施,缩小风口面积,确保风速和鼓风动能在要求范围内。

2.5 炉身煤气平均流速控制

根据炉腹煤气量,在炉顶设备允许的条件下,调整炉顶压力,确保炉身煤气平均流速<3.0m/s。

2.6 大矿批冶炼技术

通过扩大矿批,保证焦窗厚度充足,实际炉腰焦层厚度控制高于200mm,有利于气流的合理分布 。

2.7 热制度和造渣制度的控制

炉渣成分和铁水温度是影响渣铁流动性的因素,所以保持合理的炉渣成分和较高的铁水温度,可以保证渣铁流动性,促进炉缸工作状况的改善。

(1)炉渣控制要求:R21.16-1.20,(Al2O3)≤16%,(MgO/Al2O3)≥0.45。

(2)炉温控制要求:[Si] 0.3-0.5%,铁水温度大于1500℃。

引入综合校正焦比控制炉温,相比燃料比控制炉温,炉温稳定性更强。综合校正焦比将风温、湿份、煤气利用率、烧结矿TFe、渣比、炉身热负荷等影响炉温的因素进行统筹分析。

2.8 生产效果

通过以上实践,5号高炉采用中心加焦后,虽然煤气利用率下降,燃料比上升,但高炉接受风量的能力增强,自2019年5月7日开始,5号高炉炉缸工作状况逐步改善,炉况稳定性逐步提高,炉芯温度逐步回升至正常温度范围,至8月12日炉芯温度达到390℃,见图1。高炉利用系数逐步达到正常水平,见表2[2]。

3.讨论

(1)风速和鼓风动能控制。对于大型高炉而言,由于炉缸直径大,长时间减风,建议风速控制在260m/s-270m/s,鼓风动能150KJ/s-170KJ/s,能够吹透炉缸中心,确保炉缸活跃性。

(2)炉腰焦层厚度控制。若焦窗厚度不足,影响高炉炉内透气性。建议实际炉腰焦层厚度控制高于200mm 。

表2 梅钢5号高炉主要技术指标

图1 2018年9月-2019年8月炉芯温度趋势图 ℃

(3)矿焦比的选择。外购焦比例由25%提高至50%后,对高炉透气性影响较大,建议控制矿焦比低于正常矿焦比0.3及以上。

(4)上部制度的选择。建议上部制度采取“中心加焦”措施,中心加焦量为25%左右,高炉炉况稳定性更强。

(5)热制度和造渣制度的控制。炉缸活跃性变差后,为改善渣铁流动性,建议炉渣控制要求:R21.16-1.20,(Al2O3)≤16%,(MgO/Al2O3)≥0.45。炉温控制要求:[Si] 0.3-0.5%,铁水温度大于1500℃。

4.结语

(1)原燃料质量对高炉透气性影响较大,对炉缸活跃性影响存在一个较长的作用周期。炉缸活跃性变差,易破坏炉内煤气流分布,影响高炉稳定顺行,应重视入炉原燃料质量的管理。

(2)通过降低矿焦比、采用大矿批技术提高焦窗厚度,改善高炉透气性。

(3)采用“中心加焦”上部制度,提高高炉炉况稳定性。

(4)通过下部制度的调整,能够吹透中心,改善炉缸活跃性。

(5)对热制度和造渣制度的控制,可以保证渣铁流动性,有利于渣铁处理,促进炉缸工作状况的改善。

参考文献略

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