掘进机后退式斜切扩帮工艺的应用

2019-11-30 08:04吴士全徐衍民张经龙
山东煤炭科技 2019年11期
关键词:掘进机单体分段

吴士全 徐衍民 张经龙

(汶上义桥煤矿有限责任公司,山东 济宁 272500)

通常情况下,采煤工作面切眼小断面即导硐施工后,采煤设备安装前需进行二次扩帮,以满足综采设备安装的空间需求[1]。切眼扩帮一般采用钻爆法或掘进机截割法,扩帮速度直接影响设备的安装工期和采掘接续[2]。选择安全系数大、掘进工效高且掘进工期短的施工方案,对于矿井安全接续和经济效益有极大的正相关影响。本文通过实践总结,综掘施工切眼小断面后,采用掘进机后退式分段对采煤工作面进行斜切扩帮作业,该方案避免重复支设单体液压支柱对顶板的破坏,避免二次安装皮带机和跑道,减少了工作量,降低了劳动强度,充分发挥了掘进机快速灵活掘进的特点,比传统钻爆法扩帮提前8d时间具备了综采设备安装条件。

1 概况

汶上义桥煤矿有限责任公司4308工作面切眼设计长度190m,沿煤层顶、底板施工,施工坡度约为5°,采用倾斜长壁采煤法布置工作面,一次采全高方式采煤。煤层顶板为灰白色细砂岩和灰色粉砂岩、底板为深灰色砂质泥岩和浅灰色细砂岩。

1.1 切眼导硐

切眼小断面规格为矩形,已与4308工作面上、下顺槽贯通,小断面掘进宽度4000mm,掘进高度约为3200mm(沿煤层顶底板施工),掘进断面面积12.8m2。切眼导硐掘进期间使用EBZ-160掘进机进行破煤,采用DSJ80/40型皮带机运煤。

1.2 切眼导硐支护设计

切眼顶部永久支护选用MSGLD-335/Φ20×2500mm等强螺纹钢锚杆,帮部选用MSGLD-335/φ20×2100mm等强螺纹钢锚杆,锚杆间排距为800×800mm,锚固力50kN。顶部采用锚索+槽钢加强支护,锚索规格为Φ15.24×5000mm,槽钢规格为14#×3800mm,锚索间排距为1700×3200mm,每排布置三根锚索。

1.3 切眼扩帮

扩帮断面为矩形,掘进宽度3000mm,掘进高度4000mm(顶部沿顶),扩帮后切眼跨度为7000mm。切眼扩帮支护方式如下:

锚杆支护与切眼导硐支护一致,锚索+槽钢沿扩帮施工方向,在扩帮中心线纵向布置,锚索间距为1700mm。

扩帮期间,采用单体液压支柱配合1000mm铰接顶梁对切眼顶板进行加强支护。单体型号为DZ45液压单体,沿扩帮后巷道中线两侧各1200mm处打设,单体间距为1000mm,单体上部挂1000mm铰接顶梁(横向布置),底部穿铁鞋,单体迎山有力,迎山角为1°~2°,初撑力不低于90kN。验收员每班对工作面单体支设质量进行检查,使用单体测压表对单体初撑力进行检测(支柱不大于10棵时,每棵进行检测;支柱大于10棵时,每班抽检不小于10棵)。扩帮后支护示意图如图1所示。

图1 扩帮后支护示意图(单位:mm)

2 切眼扩帮施工工艺

传统扩帮方法是待切眼导硐与上下顺槽贯通后,拆卸掘进机重新安装皮带机和耙装机进行钻爆法扩帮[3],但是该方案工作量大,延长施工工期。

2.1 掘进机后退式斜切扩帮

(1)采用掘进机分段后退,再逐排向前斜切扩帮,分段距离不得大于50m,分段长度以35~45m为宜。

(2)施工工艺:按分段长度退掘进机、退跑道→打设左帮(切眼导硐侧)单体→拆除右帮(扩帮侧)锚网支护→掘进机斜切入刀掘进扩帮→临时支护→永久支护→牵引跑道→掘进。

(3)每段向前掘进到位后,退掘进机、退跑道,打设右帮单体,进入下一段施工。后退斜切施工示意图如图2所示。

图2 后退斜切施工示意图

2.2 施工管理

(1)在掘进机后方安装一台JSDB-12稳车,后退跑道时使用该稳车配合绳径不小于15.5mm的钢丝绳牵引掘进机跑道。牵引跑道时可使用皮带电铃作为信号,皮带、稳车牵引采用1套信号装置时,“1声”为停止,“2声”为皮带运行,“3声”为稳车紧绳,“4声”为稳车松绳。

(2)在不影响掘进机斜切进刀的情况下,尽量缩短支设的左帮单体至掘进机的距离,一般不得大于6m。

(3)每分段施工结束,退机后,必须及时支设右帮单体,该侧单体距未扩帮实体煤壁不大于2m。

(3)掘进机截割前拆除右帮原支护轧花网,每次不得超过4排锚杆,每次截割循环进尺不得超过3排锚杆。

(4)轧花平网整体拆除,使用铁丝或前探梁固定在已施工巷道顶部,截割完毕后使用该轧花网支护扩帮侧巷道顶板。

(5)掘进机截割时,在掘进机前方不小于10m的位置拉设警戒线,挂设警戒牌,防止人员进入掘进机截割危险区域。

(6)斜切进刀三角区,扩帮侧未成巷段,距离顶板1~1.5m处在煤壁上打设锚杆挂网进行临时支护,防止煤壁片帮。

3 掘进机后退斜切扩帮的优缺点

3.1 相较传统钻爆法施工方案的优点

(1)与炮掘扩帮相比,有效地减小了放炮对巷道围岩及支护的破坏,适用压力大、跨度大的切眼扩帮。

(2)与地质条件、支护设计相似的4302工作面、4306工作面炮掘扩帮相比,4308工作面扩帮宽度比4302工作面扩帮宽度超700mm,炮掘每班平均进尺四排即3.6m,采用此工艺每班平均进尺6排即5.4m,与炮掘相比减少了打眼放炮的时间,可以极大提高扩帮工效。

(3)可集中对单体进行支护,避免了每班人员分散进行单体支护,也解决了炮掘崩坏单体的问题,提高了安全系数及工效,减少了班组人员定额。

(4)与炮掘扩帮相比,掘进机截割时减少了对煤壁的的震动,成型易控制。

(5)切眼导硐施工结束后,可使用原皮带机出煤,而且掘进机可实现边截割边出煤,充分利用了掘进机快速高效的优点。

(6)在单体之间安设木板,有效减少了扩帮期间破煤的洒落面积,有利于出煤的快捷,减轻了工作劳动强度。

(7)整体拆除原巷道帮部支护轧花网,对扩帮处顶板支护,简化了临时支护工艺,提高了临时支护安全系数,节约了支护材料。

3.2 存在的问题及改进方向

(1)掘进机斜切进刀时,掘进机二运卸载点与皮带搭接处出煤不顺畅,易撒煤,因此每段长度不宜过大,且需在搭接处采取防煤矸洒落措施。

(2)掘进机进入扩帮侧时,因掘进机偏离皮带中心线角度较大,掘进机在跑道行进过程中容易掉道。因此需加宽跑道边沿宽度或采用“双板”跑道限位固定二运滚轮。

4 结论

汶上义桥煤矿有限责任公司打破传统的切眼扩帮方式,采用掘进机后退斜切扩帮方案,较传统炮掘施工,掘进工效提高两倍,具有工艺简单、劳动强度低、施工速度快、作业安全等特点,为今后切眼快速高效扩帮提供了宝贵的实践经验。

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