高效缓蚀阻垢剂在钛冶炼循环系统中的应用

2019-12-10 06:00谢丽娟滕凤远陈勇
鞍钢技术 2019年6期
关键词:挂片阻垢结垢

谢丽娟,滕凤远,陈勇

(攀枝花钢城集团有限公司,四川 攀枝花 617000)

循环冷却水处理是工业生产中必不可少的环节,其水量占工业用水的60%~90%,对生产的顺畅运行有极为重要的作用。在实际生产中,因循环冷却水处理不当而引起的换热设备腐蚀、结垢问题屡见不鲜。腐蚀容易引起金属管穿孔、开裂,增加设备的检修时间和次数,缩短设备的使用寿命,减少产量,增加成本;管道结垢一方面会导致垢下腐蚀,另一方面也会降低换热器的热交换效率,从而影响到生产效率,增加能源消耗,导致正常生产周期缩短,设备寿命降低,运行成本提高,生产效率下降,造成巨大的经济损失。因此,采取经济有效的手段防止循环冷却水系统的腐蚀和结垢非常重要。目前阻垢药剂主要针对普通工业水,阻垢率一般可达90%以上,但对于冶炼系统软水在运行中出现结垢的特殊情况却鲜有报道[1-3]。本文结合攀钢钛冶炼厂循环水系统的实际情况,进行了缓蚀阻垢剂配方的优化研究,并将其应用于现场试验。

1 循环冷却水系统概况

攀钢钛冶炼厂区内循环水系统用冷却设备以碳钢为主,部分主要供冶炼冷却使用的设备含少量铜和不锈钢。循环水量为1 700 m3/h,保有水量1 000 m3,补充水量15 m3/h。循环水系统关键部位采用铜质管道,接触温度约50℃,进入凉水塔冷却前温度为45℃。现场循环水系统均属于净环水处理系统,新鲜的生产水经过树脂吸附处理后作为补水,前期药剂投加量为60~70 mg/L,浓缩倍数为2~3倍。循环水系统水质情况及出水要求如表1所示。

表1 循环水系统水质情况及出水要求

从表1可以看出,系统循环水硬度超标。实际上在循环水冷却系统中,需要通过CaCO3饱和指数(L.S.I)和稳定指数(R.S.I)判断其水质倾向[3-4],从而找到循环水系统存在的主要问题,确定循环水缓蚀阻垢剂的主要作用方向。其中,L.S.I是用水的实际pH值与饱和pHs值之差来判定,即L.S.I=pH-pHs;R.S.I指数则是在修正L.S.I的基础上提出的,对循环水的故障倾向能做出更进一步的判断,R.S.I=2pHs-pH。饱和pHs值按以下公式计算:

pHs=(9.7+A+B)-(C+D) (1)式中,A为总溶固系数;B为温度系数;C为钙镁硬度系数;D为M-碱度系数。

水质的结垢腐蚀倾向判定如表2所示。根据表1的水质检测结果,结合公式(1)和表2,可以测算出循环系统补水的R.S.I为10.8,具有很强的腐蚀性。然而因为冶炼系统的特殊性,当浓缩倍数升高后,循环水水质硬度超标,经测算,循环水R.S.I降低到5.03,整个循环水系统呈现出结垢的趋势。所以,循环冷却水处理的重点应该是防止管道在高浓缩倍数下的结垢,同时预防管道的腐蚀。

表2 水质的结垢腐蚀倾向判定

2 循环水缓蚀阻垢实验

2.1 实验方案

选取可抑制阻垢的缓蚀阻垢剂单体HEDP、AA/AMPS、PBTC、PAPE、HPMA、ATMP 和 ZnCl2进行有机组合[1,5],配制 6 种配方药剂,依次标记为1#~6#,另取一水样做空白对比,标记为 0#,循环水缓蚀阻垢剂配比方案如表3所示。

表3 循环水缓蚀阻垢剂配比方案(质量分数) %

采用现场新鲜补水,进行静态阻垢法和鼓泡法阻垢性能测试,及静态挂片腐蚀实验。根据现场药剂量设定实验药剂投加浓度为65 mg/L(以补水量计)。最终结合实验数据,筛选出药剂的最佳配比。

2.2 阻垢性能测试

阻垢性能测试的原理:大多数水的结垢是由于水中的碳酸氢钙分解为碳酸钙沉淀引起的,化学反应如式(2)所示。添加阻垢剂可以抑制碳酸钙垢的析出,阻垢剂的性能越好,则从水中析出的碳酸钙越少,保留在水中的碳酸氢钙越多,水中的钙离子(Ca2+)浓度就越高。

2.2.1 静态阻垢法

静态阻垢法以Ca2+稳定浓度的大小作为评定阻垢性能优劣的标准。水温控制为恒温80℃,实验时间10 h,检测加热前后水中Ca2+浓度。在相同的实验条件下,投加阻垢剂后的Ca2+浓度稳定后的数值越大,则说明该阻垢剂的性能越好。静态阻垢法测试结果如表4所示。

从表4可以看出,在系统不排污的情况下,1#~6#药剂均具有明显的阻垢效果,阻垢率在60.93%~94.25%范围。其中1#和6#药剂阻垢效果最佳,投加后水中的Ca2+浓度明显高于其他药剂,阻垢率达到90%以上,说明1#和6#药剂的阻垢性能较其余药剂更加适宜于循环水系统。

表4 静态阻垢法测试结果

2.2.2 鼓泡法

鼓泡法模拟了冷却水在换热器中受热和在冷却塔中曝气两个过程,相当于动态模拟过程,相较于静态阻垢法,其具有更高的可靠性。采用鼓泡快速测定法对优选出来的1#和6#药剂进行进一步阻垢效果验证[4,6]。 根据《水处理阻垢性能的测定方法 鼓泡法》(HG/T 2024-2009)内容进行实验,水温控制在(60±1)℃,按 80 L/h鼓入空气,实验 6 h后检测Ca2+浓度。系统鼓泡法测试结果如表5所示。

表5 系统鼓泡法测试结果

从表5可以看出,1#和6#药剂的阻垢率与静态阻垢法实验结果基本一致,均达到90%以上。其中6#药剂处理的水样中Ca2+浓度最高,阻垢率为94.28%,相比1#药剂的阻垢效果更优。

2.3 缓蚀性能测试

根据阻垢实验的结果,选取阻垢效果较好的1#和6#药剂进行15天的静态挂片腐蚀实验,考察不同药剂及其投加浓度对I型A3碳钢和铜质挂片的腐蚀效果。水质采用现场循环用水,使用碳钢和铜质挂片各1片,药剂投加浓度分别设置为40 mg/L、65 mg/L、90 mg/L。 循环水缓蚀实验结果如表6所示。

表6 循环水缓蚀实验结果

从表6可以看出,随着投加浓度的提高,两种药剂对挂片的腐蚀速度降低。其中,6#药剂对碳钢和铜片的腐蚀速度要低于1#药剂,即6#药剂的缓蚀性能要优于1#药剂;且从经济角度出发,投加浓度设置为65 mg/L为宜。

3 缓蚀阻垢剂应用试验

3.1 试验方案

根据循环水缓蚀阻垢实验结果,选择6#配方进行现场应用试验,跟踪记录实际阻垢和缓蚀效果[7]。实验持续31天,在冷却池对角线两端放置A3、铜质和不锈钢Ⅰ型挂片各2片。药剂量按补充水量计,浓度按65 mg/L控制,进行连续投加;杀生剂每间隔一周进行冲击性投加。

3.2 阻垢试验结果

现场循环水监测数据如表7所示。从表7可以看出,循环水pH值略微偏高,但仍基本处于6~9的要求范围,浊度出现波动(与现场系统运行波动有关),电导率<2 000 μs/cm。总硬度稳定,维持在20 mg/L以下,经检测,其中钙硬度<6.0 mg/L,结垢趋势控制良好。虽然总碱度偏高,但仍满足<400 mg/L的指标要求,且由于能与其结合的Ca2+含量低(钙硬度<6 mg/L),因此投加药剂后结垢趋势可以得到有效抑制。由于循环系统无直接排污口,水中总磷出现富集,含量较高。结合现场实际水质来看,较高的总磷含量对管道的缓蚀控制是有利的。药剂中的有机膦可以与管道表面金属形成沉积型保护膜,隔绝水与管道的接触,从而控制管道腐蚀。经检测,循环水中由有机磷分解的无机磷含量仅为1.158 7 mg/L,占总磷含量的11%,说明6#药剂对现场高温、高pH值条件具有较强的适应性和稳定性,同时形成磷酸钙垢的可能性很小。为保证杀菌灭藻效果,投加的非氧化性杀菌剂含氯,所以循环水中Cl-含量较试验前有所升高,但控制在200 mg/L以内,且满足《工业循环冷却水处理设计规范》(GB 50050-2007)中Cl-浓度 ≤1 000 mg/L的要求,对水质影响不大。

另一方面,从循环水R.S.I的变化来看,试验开始前循环水系统R.S.I为5.03,趋于结垢;试验开始后,循环水R.S.I逐步下降,最后在6.2~6.6范围内波动,说明试验投加的药剂对系统水质控制稳定,基本处于不腐蚀不结垢的状态。

表7 现场循环水监测数据

3.3 缓蚀试验结果

腐蚀速率测算结果如表8所示。

表8 腐蚀速率测算结果

从现场挂片的情况来看,悬挂了24天的挂片表面均无生物黏泥附着和结垢情况出现,这与上述水质指标分析结果一致,说明试验药剂的阻垢、杀菌效果明显。在试验中,不锈钢和铜质挂片没有明显变化,仅碳钢挂片有轻微腐蚀,说明Cl-含量对系统无明显影响,与上文分析一致。虽然在现场试验过程中存在各种影响因素,但总体来说,6#药剂的缓蚀阻垢性能在冶炼炉循环系统中发挥了明显的作用,水质结垢倾向得到控制,各类挂片的腐蚀速率均低于国家标准GB 50050-2007要求。

综上所述,循环水的8项监测指标基本稳定,数据无明显波动,且均满足冶炼厂对循环水质的要求(见表2)。因此,6#药剂适应冶炼厂的循环水质,现场系统和投加情况均控制良好。

4 结论

针对攀钢钛冶炼厂循环水冷却系统的实际情况,选取5种缓蚀阻垢剂单体进行有机组合,形成6种配方药剂,通过实验优选出最佳配方药剂,并应用于现场试验,结果表明:

(1)6#药剂缓蚀阻垢效果最佳,其配方(质量分数)为 HEDP 20%、HPMA 5%、PAPE 5%和ZnCl24%,在实验室鼓泡法阻垢性能测试中,投加浓度控制为65 mg/L)(按补水量计)时,阻垢率达到94.28%,且对碳钢和铜质试片的腐蚀速率均满足国标要求。

(2)在现场应用试验中,循环水硬度<20 mg/L,pH 在 6~9 范围内, 电导率< 2 000 μs/cm,Cl-浓度<200 mg/L,总碱度<400 mg/L,指标均满足运行要求;系统的R.S.I由5.03升高至6.2~6.6范围,循环水从结垢趋势调整为不腐蚀不结垢状态;现场挂片试验各材质试片腐蚀率均满足国标要求。试验期间系统运行正常,无异常反馈,6#药剂表现出良好的阻垢和缓蚀性能,能够满足现场生产要求。

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