某核电厂汽轮机机械超速远程注油试验失效分析

2020-03-25 07:22袁凤学
仪器仪表用户 2020年3期
关键词:注油油压停机

袁凤学

(三门核电有限公司 维修处,浙江 台州 317112)

浙江某核电厂一期工程汽轮机采用日本三菱重工技术,汽轮机为单轴、四缸、六排汽的反动凝汽式核电汽轮机,额定功率1251MW,额定转速1500r/min[1]。为防止汽轮机超速,设置了超速保护控制(107.5%)、机械超速保护(110%)和电气超速保护(111%)。其中,机械超速和电气超速在机组功率运行期间每月执行1 次试验。本文从机械超速跳闸(MOST)远程注油试验时发生的压力信号异常而导致试验失败的案列出发,分析压力信号在该类试验中的重要性,并提出优化方向。

1 MOST原理

该核电厂汽轮机MOST 装置安装在汽轮机主油泵轴的末端。包括带压缩弹簧和注油孔的偏心飞锤、脱扣扳机、滑阀、危急跳机活塞阀、就地复位手柄、远程复位装置、节流孔板、试验三通电磁阀以及相关的仪表和管线等[2]。如图1 所示。

图1 汽轮机机械超速跳闸原理图Fig.1 Mechanical over speed trip system of turbine

机组正常运行时,飞锤的弹簧力大于飞锤的离心力,飞锤受弹簧约束不会飞出。当汽轮机实际转速上升到MOST 的设定值时,飞锤将克服弹簧阻力从小孔中飞出,撞击脱扣扳机,打开滑阀,自动停机油排出。危急跳机活塞阀由自动停机油压保持在关闭状态,当自动停机油排出后,危急跳机活塞阀开启,危急跳机油排出,危机跳机油压低导致所有汽轮机进汽阀关闭,汽轮机停机。

2 MOST远程注油试验

MOST 远程注油试验是通过高压油冲击飞锤,使飞锤飞出撞击脱扣扳机,危急跳机油排出,危机跳机活塞阀打开,EH 油压(图1 的P3 处)释放[3]。具体试验步骤如下:

2.1 试验步骤

1)在试验选择模式界面中选择“机械超速”。

2)操作“MOST 试验闭锁”按钮,使SV-MOST(SV125)电磁阀(S-1)通电,关闭(P1)处的危急跳机油至(P3)处的排油,以防止在试验中由于危急跳机活塞阀开启,关闭汽轮机进汽阀。

3)为了确认以上MOST 试验闭锁状态,在EH 油管路上安装了2 个节流孔。2 个节流孔之间的压力(P4)比危急跳机油压(P1)设置的稍低(相差约3.5MPa)。在MOST试验闭锁动作时,(P3)处的压力等于(P4)处的压力。差压开关DPS-DMOST(PDS072)检测(P1)和(P3)之间的压差,用来在主控界面指示“正在进行MOST 试验”。

4)通过持续按下“试验投入”按钮,SV-OST(SV044)一直带电开启,MOST 试验油供到飞锤的下面。MOST 试验油压冲击力大于弹簧约束力时,飞锤飞出。

5)当飞锤飞出时,通过PS-MOST2(PS026)检测到MOST 自动停机油压减少。

6)自动停机油压减少使危急跳机活塞阀开启,危急跳机油压(P3 和P4)与排油压力相等。PS-MOST1(PS073)检测到危急跳机油压减少,操作员也可以通过PS073 的指示来确认系统正常。

2.2 试验复位

1)释放“试验投入”按钮。

2)SV-OST(SV044)失电关闭,到飞锤的MOST 试验油管路关闭。

3)通过操作“试验复位”按钮,汽轮机复位电磁阀(SV-OSTR)(SV090)通电开启;汽轮机远程复位装置动作,机械超速跳闸装置复位;限位开关(ZS051)检测汽轮机的复位状态;自动停机油压回到正常值,危急跳机活塞阀关闭。

4)危急跳机油压(P3 和P4)回到“试验投入”操作前的值(通过PS073 判断)。

5)SV-MOST(SV125)的S-1 失电,S-2 带电。SVMOST 的两端压力(P1 和P3)相等,差压开关DPSDMOST(PDS072)检测到SV-MOST 复位。“MOST 试验闭锁”状态指示消失。

6)在试验选择模式界面中,选择“模式选择切除”按钮,由试验模式回到正常位置。

表1 MOST远程注油试验过程中压力信息Table 1 Pressure status during the remote MOST oil injection test

3 MOST远程注油试验失效分析

同类型机组中发生过两次因压力信号异常导致MOST远程注油试验失败的案例,其中1 例导致汽轮机跳机。MOST 远程注油试验过程中,压力相关信号的变化见表1。

3.1 差压开关DPS-DMOST(PDS072)异常,导致试验不成功

故障现象:执行完毕2.2 节中的步骤3)之后,步骤5)中的差压开关PDS072 没有按照预期复位(对应表1 中的状态5),无法通过压力信号(PDS072)确认MOST 功能是否恢复正常。

处理过程如下:1)实验室校验差压开关PDS072,正压侧打压大于1.5MPa,负压侧对大气,校验动作30 次均动作正常;2)检查差压开关PDS072 对应卡件通道,模拟动作30 次,通道响应正常;3)检查三通电磁阀SV125 线圈阻值绝缘均正常;4)在图1 中的P3 处安装临时精密压力表,确认油管道压力正常;5)在表1 中的状态1 与状态2 之间往返切换30 次,差压开关PDS072 均动作正常;6)通过执行20 次MOST 远程注油试验,前15 次正常,后5次试验中差压开关PDS072 没有复位,试验不成功;7)在实验室再次校验PDS072,单侧打压13.5MPa(模拟现场工况),10min 后迅速释放压力,PDS072 无法复位,轻轻敲击后,PDS072 成功复位,重复多次后仍能复现;8)校验PDS072 新备件,未出现上述异常现象。说明该压力开关在单侧高静压持续受压后,无法快速恢复形变,导致动作异常。经查询,机组调试期间在高压油还未可用时,为执行汽轮机汽阀试验,将SV125 长期置于闭锁状态(即图1 中P1 处压力为13.5MPa,P3 压力为0),导致PDS072 长期处于单侧高静压环境,更换新备件后,运行3 年未出现异常。

3.2 压力开关PS-MOST1(PS073)异常,导致汽轮机停机

故障现象:执行完成2.1 节中的步骤6)之后,压力开关PS073 应该处于表1 中的状态3,即值为1。而实际PS073(值为1)仅保持0.2s 后就自动复位了。执行完毕2.2节中的步骤3)之后,由于PS073 信号已经提前复位(实际图1 中P3 处油压还未恢复),逻辑中自动将SV125 解锁(图1 中P1 与P3 连通),危急跳机油排出,导致危急跳机油压低,汽轮机停机。

处理过程:1)审查压力开关PS073 最近校验记录和通道回路检查记录,均正常;2)检查与PS073 同卡件的其他信号通道均正常;3)检查试验过程中,对应机柜处理器和卡件无异常报警;4)机组挂闸后再次执行3 次MOST 远程注油试验,均成功;5)由于短时无法复现故障现象,机组正常启动运行,待停机检修窗口再次进一步排查,同时在MOST 试验程序中增加操作前后对PS073 状态的确认步骤,避免PS073 的再次异常。PS073 长期工作压力为13.5MPa,动作值为≤3.9MPa,工作压力和动作压力相差较大,不排除感压元件疲劳引起设定值瞬间异常的可能。

4 MOST远程注油试验优化方向

由试验过程可知,油压信号的响应是判断试验是否成功的标志,同时油压信号异常也将导致试验提前解锁,进而引起汽轮机停机。针对压力信号的重要性,提出以下优化方向。

4.1 差压开关的改进

由4.1 节的分析可知,差压开关PDS072 长期处于单侧高静压环境将影响其动作的灵敏性,机组正常运行期间仅在MOST 定期远程注油试验时才会使PDS072 形成单侧高静压环境,且持续时间较短,对PDS072 的影响可以忽略。但是在机组大修期间,若高压油还未可用时需要操作汽轮机进汽阀,则仍然会闭锁SV125,使得PDS072 长期处于单侧高静压环境,此时可以在闭锁操作前,先将PDS072 的仪表隔离阀关闭,平衡阀打开,以保护PDS072 的性能。

4.2 压力开关的改进

根据压力开关PS073 的作用,有两种改进方式:一种增加压力测点保障信号可靠;一种修改逻辑实现手动解锁。

1)PS073 参与逻辑自动解锁SV125,如果试验期间异常,将会导致严重后果,可在PS073 取压口处(图1 中P3处)增加1 个压力测点,连接压力变送器,将压力变送器通过定值(≤3.9MPa)触发后的信号与PS073 的信号共同参与逻辑,避免单个设备故障而误触发逻辑信号。同时也可在PDS072 异常时,判断图1 中P1(已经配置压力变送器)与P3 之间的压差,进而判定MOST 试验成功与否。

2)取消自动解锁SV125 的逻辑。为避免压力信号异常再次引起严重事故,可取消自动解锁逻辑,通过在画面增设独立操作按钮,实现手动解锁功能。

5 结束语

汽轮机MOST 定期远程注油试验,是为了验证MOST的飞锤能够正常飞出、危急跳机活塞阀能够正常打开等功能,试验期间若压力信号异常将影响试验结果甚至导致汽轮机跳机事件。文中通过分析MOST 的动作原理和远程注油试验过程,提出了压力信号的改进建议,保证了MOST远程注油试验的可靠性和安全性,为后续同类型机组的试验改进提供了方向。

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