钛铝酸钙加入量对铝镁浇注料性能的影响

2020-05-14 12:03梁小龙王子军王义龙纪建东郝立可
工业炉 2020年2期
关键词:气孔率耐压试样

梁小龙,王子军,王义龙,姜 乐,纪建东,郝立可

(唐山市国亮特殊耐火材料有限公司,河北 唐山063021)

钛铝酸钙是在钛铁合金的冶炼过程中产生的副产品,通过对现有钛铁合金冶炼过程中排出的“渣”即钛铝酸钙的化学成分及物相组成的分析,这类“渣”实际上是一种以钛铝酸钙、六铝酸钙为主,二铝酸钙及钛酸钙为副的高熔点复相材料,其耐火度可达1 790℃以上,在高温工业应该有很好的利用价值。综合利用、消耗废渣及尾矿是目前国家产业政策的导向。本试验中,拟在钢包铝镁浇注料中加入钛铝酸钙等量替代其中的高铝骨料,研究钛铝酸钙加入量对钢包铝镁浇注料性能影响。

1 试验

1.1 原料

试验所用原料有:A85 高铝矾土(8~5 mm、5~3 mm、3~1 mm、≤1 mm、≤0.045 mm)、钛铝酸钙(5~3 mm、3~1 mm)、96烧结镁砂 200目、氧化铝微粉、92硅灰、减水剂等。A85高铝矾土及钛铝酸钙的主要化学组成见表1,钛铝酸钙XRD图谱见图1,其主要物相为 Ca((Al0.84Ti0.16)2)6O19和 CaAl12O19(CA6),次晶相为CaAl4O7(CA2)、α-Al2O3,还有少量的 CaTiO3和金红石相[1-2]。

表1 主要的原料化学组成

图1 原料钛铝酸钙原料的XRD图谱

1.2 试验过程

表2为试样的配料表。按照表2进行配料并干混均匀,在砂浆搅拌机中加水搅拌均匀,振动成型,制成尺寸为40 mm×40 mm×160 mm的长方条试样及70 mm×70 mm×70 mm、内孔尺寸为Φ30 mm×35 mm的干锅试样,在室温条件下养护24 h脱模。然后在110℃干燥24 h,分别经 110℃×24 h,1 000℃×3 h,1 500℃×3 h热处理。

表2 试样配比

1.3 性能检测

按照YB/T 5201-1993测量干燥后、烧成后样条的抗折、耐压强度;按YB/T 5200-1993测量干燥后、烧成后样条的显气孔率、体积密度;按YB/T 5203-1993检测试样在1 200℃和1 550℃保温3 h热处理后的线变化率。

在干燥后的坩埚试样的内孔中加入40 g的钢包渣,在1 550℃处理3 h后,自然降温至常温后,沿最大径切开,测量其侵蚀面积和渗透面积,计算试样的侵蚀指数和渗透指数(2#~6#试样的侵蚀(渗透)面积/1#试样的侵蚀(渗透)面积×100%)。钢包渣的化学成分见表3。

表3 钢包渣化学组成

2 结果与讨论

2.1 体积密度和气孔率

钛铝酸钙对高铝矾土替代率对浇注料显气孔率、体积密度的影响如图2、图3所示。可以看出110℃×24 h干燥后试样的气孔率和体积密度均差别不大,显气孔率在17%~18%的范围内,体积密度2.84左右。

图2 钛铝酸钙对高铝矾土替代率对浇注料显气孔率的影响图

图3 钛铝酸钙对高铝矾土替代率对浇注料体积密度的影响图

当经过1 500℃保温3 h热处理后,在替代率为60%时,试样的显气孔率最小,体积密度最大。这是因为适量的钛铝酸钙加入可以促进烧结,提高材料的致密性;同时,随着温度的升高,钛铝酸钙所含的CA2相与试样的刚玉相反应生成CA6,伴随着体积膨胀,挤压试样内部气孔,从而降低试样气孔率,提高体积密度。当替代率超过60%之后,过量的液相可能导致试样内部产生裂纹,物相反应导致体积膨胀过大,使得气孔率升高,体积密度减小。

2.2 重烧线变化率

钛铝酸钙对高铝矾土替代率对浇注料重烧线变化率的影响如图4所示。1 200℃保温3 h后的试样均发生膨胀,并且随着钛铝酸钙替代率的增大,试样的线变化率增大。1 550℃保温3 h后的试样先收缩,当替代率≥60%的时候开始膨胀,在60%时线变化率为+0.12%,试样的微膨胀可以提高试样的致密性,从而有利于提升其强度性能及抗渣性能等。

图4 钛铝酸钙对高铝矾土替代率对浇注料重烧线变化率的影响图

2.3 常温强度

钛铝酸钙对高铝矾土替代率对浇注料常温抗折、耐压强度的影响如图5、图6所示。可以看出,常温抗折及耐压强度呈现先降低再升高然后再降低的趋势,并且在替代率为60%的时候,除常温耐压强度外,其他强度指标均达到最大值。

图5 钛铝酸钙对高铝矾土替代率对浇注料抗折强度的影响图

图6 钛铝酸钙对高铝矾土替代率对浇注料耐压强度的影响图

2.4 抗渣性

抗渣试验后的试样沿最大径切开的剖面如图7所示,试样的渣侵蚀指数及渣渗透指数如表3所示。

图7 钛铝酸钙对高铝矾土替代率对浇注料抗渣性的影响图

表3 试样的抗渣性能

从图7和表3可以看出随着钛铝酸钙对高铝矾土替代率的增加,试样抗渣侵蚀和抗渣渗透性能均变差。在钛铝酸钙替代率为60%时,抗渣性稍有回升趋势,再继续提高替代率,抗渣性有明显下降。

3 结论

(1)随着钛铝酸钙对高铝矾土替代率的增加,试样经1 550℃保温3 h处理后的显气孔率先减小再增大,体积密度先增大再减小,在替代率为60%时气孔率最小,体积密度最大。

(2)随着钛铝酸钙对高铝矾土替代率的增加,试样经1 200℃保温3 h处理后的膨胀率逐渐增大;试样经1 550℃保温3 h处理后先收缩,在替代率为60%时开始膨胀。

(3)随着钛铝酸钙对高铝矾土替代率的增加,常温抗折及耐压强度呈现先降低再升高然后再降低的趋势,并且在替代率为60%的时候,除常温耐压强度外,其他强度指标均达到最大值。

(4)随着钛铝酸钙对高铝矾土替代率的增加,试样抗渣侵蚀和抗渣渗透性能均变差。在钛铝酸钙替代率为60%时,抗渣性稍有回升趋势,再继续提高替代率,抗渣性有明显下降。

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