AAO-MBR工艺在某城镇污水处理厂中的应用

2020-08-18 10:14谢晓旺李露泽
净水技术 2020年8期
关键词:活性污泥去除率污泥

谢晓旺,李露泽

(1.南水北调江苏水务发展有限公司,江苏南京 210029;2.永嘉县排水有限公司,浙江温州 325100)

温州某城镇污水处理厂一期建设规模为5 000 m3/d,污水处理采用“AAO+SBR”工艺,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)中一级B标准。2017年扩建提标至1.0×104m3/d处理规模,因用地受限,污水选用AAO-MBR处理工艺,废弃了原有的SBR池,新建1.0×104m3/d AAO-MBR池。污泥采用带式浓缩脱水一体机干化,含水率降低至80%以下外运。二期工程于2017年底通水,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)中一级A标准。

1 工艺设计

1.1 工艺选择

本项目规划处理总规模为2.0×104m3/d,占地1.5×104m2,厂区为三角地形,土地利用率低。项目水质如表1所示,实际进水BOD5及悬浮物 SS均低于设计值,TN平均值为20 mg/L,SS平均值为110 mg/L,各项污染负荷均不高。BOD5/CODCr平均值约0.59,生化性极好,常规的活性污泥法和生物膜法均能有效处理。因原执行一级B标准,无深度处理设施,本次提标扩建工程需增加该部分单元,但现状预留用地面积仅为0.6×104m2,且地形不规整,还需考虑二期预留,土地资源紧张。如果按传统工艺出水,达到一级A标准则需增设1座直径为28 m的二沉池、1座深度处理间(L×B=24.5 m×13.5 m)和1座5 000 m3/d的生化池(L×B=40 m×25 m),那么提标扩建总占地约为1 942.5 m2,就会导致项目二期无法布置。因此,选用工艺流程短、占地面积小的AAO+MBR工艺。此外,MBR较高的回流污泥浓度使得AAO池内污泥浓度高,生物池处理能力强、设计池体容积相对减小。故而,虽然MBR的运行成本略高,但MBR工艺因流程短、工程投资和占地面积小,在该项目中优势显著而被推荐使用。

表1 工程进出水水质 (单位:mg/L)Tab.1 Water Quality of Influent and Effluent (Unit: mg/L)

1.2 工艺流程

市政污水重力流进入厂区粗格栅,经潜污泵提升至细格栅及旋流沉砂池后,过初沉池去除可沉物,再进入膜格栅拦截1 mm以上杂物,以防止堵塞膜孔。一级处理后,污水进入AAO-MBR生物池降解有机物,并同步生物脱氮除磷,当出水磷有超标风险时,在膜池投加PAC化学除磷,膜池处理后的出水进入紫外消毒池,灭杀大肠杆菌等微生物后出水。污水处理工艺流程如图1所示。

图1 工艺流程图Fig.1 Flow Chart of the Process

1.3 主要设计参数

1.3.1 提升泵房(改建)

提升泵房用于将污水一次性提升至设计水位高程,靠重力流进入后续构筑物,进行污水处理。原采用3台潜污泵,其中1台常开,另1台待水量大时开启且设置变频控制,第3台备用。集水池有效水深H=1.8 m,平均日流量Qave=1.0×104m3/d,总变化系数Kz=1.58,设计流量Qmax=658.33 m3/h,原水泵参数Q=220 m3/h,H=14 m,N=15 kW,本次新增同参数潜污泵1台。

1.3.2 膜格栅(新建)

MBR工艺是一种膜分离技术,在产水泵负压抽吸的作用下,泥水实现固液分离、污水跨膜运动。采用的聚偏二氟乙烯中空纤维膜公称孔径为0.1 μm,污水中的颗粒杂质逐渐在壁孔附着,长时间会堵塞孔隙或缠绕膜丝,跨膜动力要求增大,膜丝寿命缩短[1]。因此,MBR工艺系统正常运行,必须设置膜格栅,本次采用内进外出型膜格栅,栅条间隙为1 mm。膜格栅土建及设备均按1.0×104m3/d的规模建成,1用1备,共2台。过栅流速为0.7 m/s,栅前水深为1.25 m,膜格栅间隙为1 mm,过栅流速v=0.4~0.6 m/s。

1.3.3 AAO+MBR膜综合间

生物反应池是污水处理最重要的构筑物,分为厌氧区、缺氧区和好氧区,去除和降解污水中各种主要的有机污染物质,固液分离,使出水达标。AAO池设2组,总停留时间为10.0 h,厌氧区停留时间为1.5 h,缺氧区为2.5 h,好氧区为6.0 h。污泥浓度为5.5 g/L,污泥负荷Ns=0.15 kg BOD5/(kg MLSS·d),污泥回流比为200%,混合液回流比为200%,供气量Gs=2 700 m3/h。膜池共设计4个廊道,并列运行,每个廊道4个膜位,安装3只膜组器,预留1个膜组器位置,单组膜面积为2 100 m2,设计平均膜通量为16.53 L/(m3·h),水力停留时间为1.3 h,回流比1为500%,回流比2为400%,回流比3为200%。膜吹扫风量为160 m3/min,设计污泥浓度为10 g/L。膜设备间配产水泵5台(4用1备),Q=167 m3/h,H=10.1 m,N=7.5 kW;膜清洗泵2台(1用1备),Q=106 m3/h,H=11.8 m,N=5.5 kW;膜吹扫风机3台(2用1备),Q=32 m3/h,H=44.10 m,N=55 kW。AAO段池尺寸为33.2 m×24.7 m×6.7 m,MBR膜池尺寸为33.2 m×14.55 m×14.95 m,MBR膜设备间尺寸为33.2 m×11.65 m×10.15 m。

1.3.4 鼓风机房(改建)

鼓风机房作为厂区主要的附属构筑物,改建鼓风机房主要用于新建1.0×104m3/d的AAO池好氧段曝气。现有2台罗茨鼓风机(1用1备),Q=22.5 m3/min,H=60 kPa,N=37 kW。本次设计增加同样参数罗茨鼓风机1台。

1.3.5 紫外消毒池(改造)

采用紫外消毒,用以杀灭污水中的细菌、病原菌等微生物。现状土建已按2.0×104m3/d规模设计,设备按1.0×104m3/d规模设计。平均日流量Qave=1.0×104m3/d,总变化系数Kz=1.58,设计流量Qmax=416.67 m3/h,有效水深为1.8 m,现状紫外消毒池1座,分为2组,总平面尺寸为15.5 m×3.75 m。

2 污染物去除效率

项目2018年1月开始经过反复调试后,生化系统运行参数控制如下:膜池污泥浓度维持在10 g/L,溶解氧为4 mg/L, 膜池回好氧池回流比为350%,好氧池回缺氧池回流比为200%,缺氧回好氧池回流比为75%,泥龄为25 d。

2.1 有机物去除效率

该系统2018年全年运营中CODCr指标降低效果如图2所示,进水CODCr浓度在123.87~252.25 mg/L,但出水CODCr基本维持在25 mg/L以下,平均浓度为20.48 mg/L。图3为2018年全年运营中BOD5指标处理效率,进水BOD5在42.41~146.45 mg/L,但出水BOD5保持在6 mg/L以下,平均浓度为4.18 mg/L。全年运营结果表明,即使在温度较低的春季初期,微生物活性有所降低的条件下,该工艺的有机物去除率仍然能达到85%以上,出水水质远优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)中一级A标准。

图2 进出水月均CODCr浓度及去除率Fig.2 Monthly Average CODCr Concentration and Removal Rate of Influent and Effluent

图3 进出水月均BOD5浓度及去除率Fig.3 Monthly Average BOD5 Concentration and Removal Rate of Influent and Effluent

项目COD月均去除率在83.90%~94.83%,年平均去除率为88.30%。BOD月均最低去除率为94.32%,年平均降解率为96.14%。本工艺拥有较好的有机物去除效果,得益于项目进水BOD/COD平均值较高(约0.59),生化性强,而膜处理器表面形成的生物膜又能截留水中的可溶性大分子物质,维持生物系统内较高的污泥浓度。有机物接触反应时间大于膜池的水力停留时间,得以充分降解。

2.2 脱氮效率

图4为全年TN去除效率,进水TN在15.42~27.65 mg/L,出水TN维持在13 mg/L以下,平均浓度为9.47 mg/L,月均去除率在29.84%~63.42%,年平均去除率为55.02%。图5给出了全年NH3-N的降解情况,进水NH3-N在8.03~18.08 mg/L,出水NH3-N维持在4 mg/L以下,平均浓度为2.02 mg/L,月均去除率为75.75%~90.76%,年平均去除率为84.24%。

图4 进出水月均TN浓度及去除率Fig.4 Monthly Average TN Concentration and Removal Rate of Influent and Effluent

图5 进出水月均NH3-N浓度及去除率Fig.5 Monthly Average NH3-N Concentration and Removal Rate of Influent and Effluent

理论上,膜工艺在较长的污泥停留时间和BOD/TN为 4.97的条件下,适宜自养型反硝化细菌的生长与脱氮[2],但因项目进水TN浓度较低,满足达标的条件下体现的去除率均不高[3],如10月进水TN为15.42 mg/L,出水浓度为10.82 mg/L,去除率为29.84%。MBR工艺中,生化池能保持较高的活性污泥浓度和较长的泥龄,在好氧的环境下,污水中含氮物质充分硝化转化成硝态氮,NH3-N降解率较高[4]。反硝化过程在缺氧区进行,除缺氧的环境、充足的有机物、适宜的温度和pH外,还需要硝态氮的存在,本项目硝化产生的硝态氮从膜池和好氧池逐级回流,在进水浓度不高、保证达标排放前提下,部分硝态氮未经反硝化直接排放,是TN去除率不高的可能原因。

2.3 磷与SS去除效率

图6为全年TP进出水月平均变化情况,进水TP在1.71~3.09 mg/L,除2018年1月—3月调试期出水TP浓度超过0.60 mg/L外,其他月份均小于0.50 mg/L。TP月均去除率在72.46%~92.77%,年平均去除率为85.71%。生物除磷需要较短的泥龄,而MBR工艺泥龄长,通过排泥达到磷排放的效果有限。在膜池投加絮凝剂,通过化学除磷与生物除磷相结合的形式保证出水TP达标。图7为全年SS进出水月平均变化情况,进水SS浓度在74~155 mg/L,因为膜组器中膜堵头松动,膜丝断裂,出水SS在前期浓度超过10 mg/L,最大为13.3 mg/L。膜组器修复以后稳定控制在4 mg/L以下,月均去除率在83.58%~97.97%,年平均去除率为92.15%。聚偏二氟乙烯中空纤维膜过滤精度较高,菌类和病原体去除率高达95%以上,因此,MBR工艺无需设置二沉池就能稳定达到排放标准。

图7 进出水月均SS浓度及去除率Fig.7 Monthly Average SS Concentration and Removal Rate of Influent and Effluent

3 主要经济指标

一级A标准出水要求下,AAO-MBR工艺与传统活性污泥法主要经济技术指标对比如表2所示。项目投资为2 933.80万元,与传统活性污泥法相比,虽土建投资有所减少,但膜系统及配套设备费较高。此外,因AAO-MBR工艺流程缩短,生化池总停留时间较小,单位占地为0.65~0.90 m2/(m3·d),比传统活性污泥法1.55 ~1.75 m2/(m3·d)小。

项目全年运转361 d,日均进水量为6 899 m3/d,日均用电量为3 248 kW·h,单位水处理电耗为0.47 kW·h /m3,高于传统活性污泥法的0.30~0.40 kW·h。膜工艺由电能形成的压差来实现污水跨膜运动,且需要持续的高风量吹扫擦洗膜丝以防堵塞,因此,单位电耗较高[5]。

污泥日均产量为3.29 t,PAC日均用量为194 kg,PAM日均用量为48 kg,单位产泥量为4.77 t/(万m3),吨泥PAC耗量为0.059 t,吨泥PAM耗量为0.015 t。传统活性污泥法采用带式污泥脱水机PAM耗量与MBR工艺接近,但AAO-MBR工艺虽设置有厌氧池,因泥龄较长,好氧段存在释磷过程,导致需要投加PAC辅助化学除磷。与传统活性污泥法相比,AAO-MBR工艺为缓解膜丝堵塞和结垢情况,需次氯酸钠和柠檬酸在线和周期性离线清洗,增加了部分药剂费用。

4 结语

(1)AAO-MBR工艺能够稳定地降解有机物和脱氮除磷,出水CODCr、TN、NH3-N和TP平均浓度分别为20.48、9.47、2.02 mg/L和0.33 mg/L。

(2)AAO-MBR工艺吨水电耗为0.47 kW·h,吨泥PAC耗量为0.059 t,高于传统活性污泥工艺。

(3)AAO-MBR工艺产泥量为4.77 t/(万m3),吨泥PAM耗量为0.015 t,与传统活性污泥法相当。

(4)AAO-MBR虽然在投资和运营成本上略高于传统活性污泥法,但是该工艺较好的出水水质,可用于城市杂用水和景观补水,特别适用于对水质要求高且水资源紧张的地区使用。

(5)该工艺比传统活性污泥法单位水量占地小,适宜在规划用地紧张的改扩建项目中使用。

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