常减压装置电脱盐单元切水异常原因分析

2020-11-14 05:17孙艳
炼油与化工 2020年5期
关键词:管输脱盐悬浮物

孙艳

(中国石油乌鲁木齐石化公司研究院,新疆乌鲁木齐830019)

近几年来,受国际油价下跌影响,油田为增加效益,采用各种办法增效,加入各类助剂提高原油采收率,原油品质较以往相比发生了较大变化。原油性质变差给下游炼厂生产装置提出诸多挑战性难题[1-2],包括原油乳化严重、破乳困难、脱盐罐电流居高不下、脱后含盐合格率低等问题。

某公司第3套常减压装置主要加工管输混合原油,近年来电脱盐单元间歇性出现切水异常的问题,近期出现频次增加,表现为电脱盐切水带油,水中有大量黑色悬浮物,COD明显偏高,严重冲击下游供排水厂污水处理装置正常运行。

1 问题现状

近期原油原油性质波动较大,原油含水经常超标,含水最高达6%。常压电脱盐单元效率下降,脱后含盐不合格,电脱盐切水中含有大量黑色悬浮物,因电脱盐单元严重乳化,脱后原油大量带水,装置被迫降加工量处理。更为突出的是下游污水处理装置受到严重冲击,电化学除油设施出水开始大量携带黑色污水。

2 电脱盐切水黑色悬浮物分析

为判断黑色悬浮物成分,从装置现场取样,对黑色悬浮物进行过滤,开展灼烧实验。收集第3套常减压装置加工的原油水洗杂质进行过滤、灼烧,并与油泥过滤灼烧状态对比。实验结果见表1。

表1 3种样品灼烧实验数据

根据灼烧实验结果,电脱盐切水中的黑渣基本为有机物,550℃减量均在90%以上。通过对灼烧后酸不溶物金属分析,发现第3套常减压装置电脱盐切水中金属铁含量异常超高,第3套常减压装置加工的原油的铁含量在10 mg/kg左右,因此,此种异常高的铁含量不是来自于原油,而是原油中混入的不明污油[3]。对比油泥酸不容物实验金属含量数据,钙含量,铁含量均较高,因此,原油中异常的铁含量极有可能是原油中混入了回收污油类物质。这些回收油的特点是含有少量的水,大量机械杂质,大量存活细菌及表面活性剂等,菌落周围黏附有油珠和机械杂质颗粒从而构成松散聚集体。在电脱盐单元过程中,随着破乳的进行,这些物质容易积聚在油水界面的原油或乳化液中,因密度大于原油接近于水,在流体流动过程中一经扰动容易进入水相随电脱盐切水排出。

3种样品黑色悬浮物质经过550℃、950℃灼烧后,呈土褐色,外观类似。

3 原油性质变化的影响

针对现场出现的问题,首先对原油性质变化情况进行了分析,虽然造成电脱盐切水异常的原因有多种,但原油品质恶化,极有可能是电脱盐单元切水异常的重要原因。装置在电脱盐单元乳化期间加工的原油性质见表2。

表2电脱盐切水异常期间管输混合原油性质

从1~3月份管输原油关键性质可以看出,自2月17日开始原油含水开始出现超标情况,机械杂质含量呈升高趋势,金属钙含量有升高趋势,说明原油性质发生了变化。为了找到造成管输混合原油性质变化的原因,对可能输往该公司的不同区块原油性质进行了跟踪监测,结果见表3。

表3管输原油不同区块性质

根据不同区块原油监控数据,可以看出除区块6外,其它区块原油机械杂质均超标,其中区块3超标6倍以上。区块8除机械杂质超标外,水含量、酸值、灰分、金属铁含量均异常偏高,可能是造成管输混合原油性质变化的主要原因。由于管输原油采用各种区块混输的方式,部分区块原油机械杂质超指标3~5倍以上。机械杂质中的粘土颗粒类物质[4]具有较强极性,是天然的表面活性剂,会吸附包括油田压裂液在内的各类助剂,这类助剂一般为有机大分子物质,对COD贡献较大。

4 采取的措施

4.1 加强上游原油性质管理

针对区块8原油性质明显异常,联系油田公司对区块8的原油不进入管道输送,考察下游运行效果。停输前后原油性质对比情况见表4。供排水厂污油处理单元电除油水质对比分析结果见表5。

表4区块8原油停输前后原油性质对比

表5污水处理单元电除油装置进出口水质分析对比

根据对比,停输前,管输混合原油机械杂质均较高,停输后,均检测不到机械杂质。停输后,原油灰分、残炭、氯盐含量均呈降低趋势,上游电脱盐单元来水水质好转,电除油进出口的石油类、COD均明显下降。说明区块8原油中极有可能混入了油田回收油、老化油等。此类物质的乳化作用极强,导致原油在油田企业出厂时无法达到含水指标要求,虽然油田会将此部分油与水含量低的原油混合后外输,但由于部分油水含量未达标,在装置连续生产过程中就会出现装置间歇含水超标的情况,与装置生产状况吻合。此部分原油由于富含了大量表面活性剂,装置加工时极易乳化导致切水带油等问题发生。

4.2 对电脱盐废水进行预处理,加注反向破乳剂

电脱盐切水中的黑色悬浮物主要是原油中含有的机械杂质,经过电脱盐工艺过程洗入水中,具有较强的吸附作用,会吸附油类及各类助剂,形成稳定的乳化体系。水中悬浮物多,造成油水密度差变小,油、水、粘土颗粒、药剂混合程度高,形成水包油型稳定体系[5],粘土颗粒与油互相黏附,难以自然沉降分离。需要加入反向破乳剂破坏水中油滴的稳定状态,使之聚集并上浮,使水质澄清。

5 结束语

电脱盐切水灼烧实验表明,水中悬浮物主要为有机物,少量的机械杂质与油、水形成了稳定的乳化体系,造成电脱盐单元切水中大量浮渣类物质。原油性质变化导致了电脱盐切水异常。个别区块原油混入了回收油等杂质,导致管输原油品质降低,回收油中大量的助剂、机械杂质是导致原油乳化的根本原因。通过加强原油品质管控,对电脱盐切水添加助剂等措施,可缓解电脱盐切水不正常状况,保证下游污水处理单元正常运行。

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