转炉双联工艺冶炼X80管线钢脱磷试验研究

2022-12-29 10:52张瑞青
天津冶金 2022年6期
关键词:碱度钢水脱碳

张瑞青

(河钢集团唐山钢铁集团有限责任公司,河北 唐山 063600)

0 引言

对于绝大多数钢种来说,磷是钢中有害元素之一,作为杂质元素必须在铁水预处理或者转炉冶炼环节尽可能去除。钢中磷元素含量越高,在钢水的凝固过程中越容易产生偏析,钢材冲击性能降低就越大。磷元素也能够降低钢水表面张力,很容易聚集在结晶边界处,导致钢材的局部组织异常,降低钢材的抗热裂纹性能,容易引起“冷脆”,对焊接使用功能也有不利影响。目前低温容器用钢、海洋用钢、石油天然气用钢等高级别管线钢中,均要求极低的磷、硫含量。其中X80 管线钢对钢中磷元素的质量分数要求低于0.010%,目前常规的冶炼工艺已无法满足超低磷钢的生产工艺要求。唐钢公司根据现有的工艺装备,采用了转炉双联炼钢工艺生产X80 管线钢,即脱磷转炉先进行脱磷,再装入脱碳转炉继续进行冶炼。脱磷转炉利用低温的有利条件实现充分快速脱磷,脱碳转炉出钢温度在1680℃较高的条件下,要控制钢中磷含量不大于0.009%。

唐钢公司利用两座转炉冶炼,再通过LF 工序进行温度调节,RH 工序进行脱气,进一步提高了钢水洁净度,不仅降低了管线钢的生产成本,还生产出高品质的洁净钢[1-3]。本文介绍了唐钢公司X80管线钢生产工艺流程,结合唐钢公司实际提出X80管线钢的试验方案,并对试验结果进行了分析。

1 唐钢公司X80管线钢生产工艺流程简介

唐钢公司热轧部共有3 座公称容量200t 顶底复吹转炉,其中1 座脱磷炉,2 座脱碳炉,配有双工位LF 炉2 座和RH 炉2 座,以及2 台直弧型两流板坯连铸机,年产合格板坯600 万吨左右。其中大部分是[P]<0.02%的优质钢,要求出钢[P]≤0.015%。X80 管线钢生产采用了转炉双联工艺,KR 脱硫→脱磷转炉→脱碳转炉→LF 精炼处理→RH 精炼处理→连铸。

2 试验方案

现场首次试验共生产两炉X80 管线钢。脱磷炉要在低供氧强度下脱磷、脱硅,并要抑制铁水升温过高,防止碳的氧化。根据铁水硅元素含量,脱磷炉使用恒流量吹炼,供氧强度为2.22Nm3/(t·min),底吹强度为0.08Nm3/(t·min)。根据现场炉况和生产节奏要求,铁水预处理脱硫,控制入炉铁水[S]≤0.005%。加入转炉的废钢要使用自产的优质废钢,不得使用生铁块、钢渣。脱磷炉目标碱度控制在1.8~2.2,半钢温度控制在1340℃~1380℃;脱碳炉终点温度控制在1665℃~1685℃,控制终点钢水[P]≤0.009%,全程底吹氩气。在生产中,分别对脱磷炉和脱碳炉的入炉铁水、冶炼终点进行取样,在出钢时取炉渣试样。入炉铁水成分和温度如表1所示,H1、H2代表2炉实验炉的入炉铁水样。

表1 入炉铁水成分和温度

3 试验结果及分析

3.1 试验结果

表2为两炉实验炉脱磷终点和脱碳终点钢水成分及温度,P1、P2 为脱磷终点样,C1、C 2 为脱碳终点样。表3为两炉实验炉脱磷终点和脱碳终点渣成分,S1、S2 为脱磷终点渣样,F1、F2 为脱碳终点渣样。由表2、表3可知,S1 脱磷炉渣碱度是1.36,T.Fe 含量为10.67%,钢水温度为1361℃,脱磷率为25.85%,磷分配比LP为35;F1脱碳炉渣碱度是4.15,T.Fe 含量为33.74%,钢水温度为1672℃,脱磷率为94.18%,磷分配比LP为320。S2 脱磷炉碱度是1.7,T.Fe 含量为13.08%,钢水温度为1366℃,脱磷率为50.85%,磷分配比LP为36;F2脱碳炉渣碱度是3.27,T.Fe 含量为18.35%,钢水温度为1684℃,脱磷率为87.93%,磷分配比LP是232。

表2 两炉实验炉脱磷终点和脱碳终点钢水成分和温度

图1是由表1、表2数据绘制成的2 炉X80 实验管线钢碳、磷、硫成分变化曲线。由图1可以看出,第2炉钢的脱磷炉终点磷元素含量比第1炉钢低了32.55%,碳元素含量低12.5%。由于首次试验,根据第1 炉的试验生产实际状况,对普瑞特自动化冶炼模型的供氧强度、氧枪枪位、加料过程等参数进行了调整,降低了脱磷转炉终点磷含量。

图1 两炉X80实验管线钢碳、磷、硫成分变化曲线

3.2 铁水中磷的氧化反应

研究表明,铁水中磷的氧化及其实际自由能变化如式(1)所示。由式(1)中ΔrG= 0,可得到式(2)。磷分配比的定义式如式(3)所示。

由式(2)和式(3)可得磷分配比LP的计算式,如式(4)所示。

式中:XP2O5为脱磷渣中P2O5的摩尔分数;aFeO为脱磷渣中FeO活度;γFeO为脱磷渣中FeO活度系数;fP为铁水中磷的活度系数;w[P]为铁水中磷的质量分数;γP2O5为脱磷渣中P2O5活度系数;T为温度,K。

由式(4)可知,若要提高磷在渣铁间的分配比,可以采取下述方式。一是提高渣中的氧化性,即增加渣中FeO 含量;二是降低冶炼温度;三是提高渣量并降低炉渣中P2O5的活度系数。

3.3 脱磷主要影响因素分析

3.3.1 渣中氧化性影响分析

图2为渣中T.Fe 含量和碱度对磷分配比的影响情况。由图2可知,随着渣中T.Fe 含量的增大,氧化性的提高,渣/钢间的磷分配比增大;随渣中碱度的提高,冶炼终点渣/钢间的磷分配比逐渐增大。由式(1)~(4)可知,渣中(FeO)与(P2O5)形成的(3FeO·P2O5),有利于渣中(CaO)与(P2O5)反应结合成(3CaO·P2O5)。另外(FeO)可与石灰反应生成低熔点铁酸钙,降低炉渣的黏度,改善熔渣的流动性,加快磷在渣/钢界面的传质,改善脱磷的动力学条件,从而提高脱磷速率。但若渣中T.Fe含量过高,不仅会增加铁的损失,降低金属收得率,也会造成炉渣稀释,降低(CaO)的脱磷作用。廖鹏等研究认为半钢时转炉渣中T.Fe 含量保持在14%~20%较为合适,转炉终渣中T.Fe 含量保持在16%~18%较为合适[4]。吴伟研究认为前期转炉渣中T.Fe含量保持在35%~40%较为合适,转炉终渣中T.Fe 含量保持在20%~25%较为合适[5]。

图2 渣中T.Fe含量和碱度对磷分配比的影响

综上所述,唐钢公司脱磷转炉终渣中T.Fe含量保持在10%~15%较为合理,脱碳转炉终点的磷含量要求更低,渣中T.Fe 含量保持在20%~25%较为合理。

3.3.2 渣中碱度影响分析

炉渣碱度高且熔化好,则炉渣的脱磷能力强,炉渣在温度较高条件下生成的磷酸钙比较稳定。(CaO)可降低(P2O5)活度,在渣中的(SiO2)一定的前提下,渣中的(CaO)增加,可以获得高碱度、高氧化性炉渣,得到较大的磷分配比。由于石灰在渣中的熔解需要Fe3+和O2-,石灰的加入量过大,炉渣不能提供足够的Fe3+和O2-,造成炉渣的黏度增加、流动性变差,炉渣反应的动力学条件变差,反而会影响脱磷效率。所以,保持合理的碱度是脱磷的关键。廖鹏等研究认为保持半钢时渣碱度在2.0~2.3,脱碳转炉终点渣碱度在3.6~3.8 较为合适[4]。吴伟研究认为前期转炉碱度保持在2.0,转炉终点渣碱度保持在3.5~4.0较为合适[5]。

综上所述,唐钢公司脱磷转炉终中渣碱度保持在1.6~2.0 较为合适,脱碳转炉终渣中碱度保持在3.3~4.1较为合适。

3.4 转炉终炉渣矿相分析

炉渣矿相分析的主要目的是确定渣中的矿相组成和分布,把矿相分析与炉渣化学成分结合起来,更全面地了解炉渣的性质。图3和表4分别为脱磷炉和脱碳炉终渣的矿相微观结构和矿相组成。由图3可知,两炉实验炉渣的矿相主要特征如下:

表4 脱磷炉和脱碳炉终渣的矿相组成

(1)两炉炉渣的矿相组成基本一致,主要包括C2S(硅酸二钙)、C3S(硅酸三钙)、RO 相、C4AF(铁铝酸钙)、fCaO(自由氧化钙)。由于终点温度不同,低温条件矿相结构还没有形成稳定组织,从图3中可以看出,炉渣终点温度越高矿相晶体组织越明显。脱碳炉终点温度较高,渣(CaO)和(SiO2)反应充分,形成的C3S 相也较粗大,而脱磷炉温度较低,渣中形成的C3S 相对较少,粒状分布的C2S 相含量较多,炉渣中形成C2S和C3S的固溶体,热力学条件好有利于反应的正向进行[6-9]。

图3 脱磷炉和脱碳炉终渣的矿相微观结构

(2)脱碳炉终渣的矿相组成中,以长条状及板柱状存在的C3S 数量比脱磷炉终渣的比例高15%,以灰褐色粒状分布的C2S 数量比脱磷炉终渣的比例高10%。

(3)脱磷炉终渣的矿相组成中的C4AF 数量比脱碳炉终渣中的C4AF 高15%,两炉终渣中RO 和fCaO相比例基本相当。

4 结语

(1)使用转炉双联高效化生产工艺生产的X80钢水洁净度对比传统生产工艺有较大幅度提高,终点钢水中[P]+[S]最低可控制到90ppm。

(2)双联工艺复合吹炼条件下冶炼过程中炉渣成渣快,渣-钢反应更加充分。脱磷转炉终渣中T.Fe 含量保持在10%~15%,炉渣碱度保持在1.6~2.0 较为合适;脱碳转炉终渣中T.Fe 含量保持在20%~35%,炉渣碱度保持在3.3~4.1较为合适。

(3)复合吹炼工艺条件下,炉渣矿相为C2S、C3S、RO 相、C4AF、fCaO。脱碳炉终渣矿相组成中的C3S 数量比脱磷炉终渣的比例高15%,以灰褐色粒状分布的C2S 数量比脱磷炉终渣的比例高10%,炉渣组元反应充分。

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