深冷法制氧装置优化运行研究

2023-03-02 08:06刘福明罗建伟
现代工业经济和信息化 2023年12期
关键词:制氧空分停机

刘福明, 姜 超, 罗建伟, 武 广

(唐山唐钢气体有限公司, 河北 唐山 063000)

0 引言

工业气体氧气生产中一般可获取的氧气产品有:工业O2、高纯度O2和医用O2等。设备制取O2的办法一般是利用空分技术,个别工业中采用电解水或其他方法也可获取O2,冶金行业是通常采用空分制氧,具有代表性的空分制氧技术有:深度冷冻法(深冷法)、变压吸附法和膜分离法等。

1 制氧装置现状介绍

1.1 设备配置

某公司现有的制氧设备为3 套21 000 m3/h 深冷空分装置和1 套公辅设备,可生产的产品有O2、液氧、N2、液氮、Ar 和液氩。O2产量为15 万m3/h,N2产量为17 万m3/h,Ar 产量为4 700 m3/h。

1.2 工艺结构

深冷制氧工艺流程:空压机将原料空气进行压缩、冷却及液化后,液态空气进入分子筛纯化系统进行筛分净化,净化后的空气被分为两路送至分馏塔,利用O2、N2和Ar 不同的沸点,通过重复蒸发、冷凝进行精分馏[1-2],最终得到O2、N2和Ar 产品。

设备当前采用的DCS 控制系统[3]是PKS R101 DCS 系统,整个系统通过共享服务器和C/S 的架构实现监控。DCS 系统结构图如图1 所示。

图1 制氧装置DCS 系统结构

1.3 问题分析

设备当前控制系统为C/S 架构,服务器不能停机做检修,服务器统一监控3 套空分设备和1 套公辅设备,一旦发生故障,会直接影响所有设备的监控工作。服务器长期运行得不到有效的维护检修,导致系统出现如下问题:

1)系统程序不能备份。

2)修改程序或增加程序后,装载时会出错,存在风险。

3)服务器工程数据库部分测点、流程图数据丢失。

另外,制氧装置系统自运行以来,陆续增加了氩泵、数据采集装置等,利用了预留的I/O 接口,现在系统的I/O 接口被全部占用,没有余量。

2 制氧装备系统优化设计

2.1 系统优化方案

针对某公司制氧装置DCS 控制系统目前存在的问题,对原有DCS 系统进行分离升级优化改造,将原有的控制系统一分为二,降低问题集中的风险。更换升级分离得到的2 套系统的冗余模块和网络模块,解决老旧系统无备件、兼容性低的问题。进一步扩展I/O接口,解决I/O 接口无余量的问题。改造优化工作内容包括:

1)对系统进行分析和升级。

2)新增加1 对冗余服务器及操作站等配套装置,安装最新版应用软件,配置2 000 个I/O 接口授权。

3)分离原系统中的2 套C200 冗余控制器,形成可独立工作的DCS 系统。

4)更换升级系统硬件,采用最新版冗余控制器、冗余模块和容错以太网模块,替换原有相应部分,并对分离后的系统进行平台升级。

分离升级优化后的系统结构如图2 所示。

图2 分离升级优化后的系统结构

2.2 方案实施

结合生产中空分设备检修工作的安排以及实际生产组织情况,方案实施时先对3 号空分设备进行优化改造,然后,再对公辅设备进行分离升级。按上文优化方案对3 号空分进行升级,升级过程中更换了C200 冗余控制器、R M冗余模块和FTEB 容错以太网模块等部分。完成分离升级工作后,拆下3 号空分设备上的新板卡,安装回原卡并进行升级。升级完成的板卡可在公辅设备系统升级时再次利用。

3 制氧装备优化系统方案工业应用和经济性分析

3.1 工业应用

根据上文阐述的优化方案,对某公司3 套空分制氧装备进行改造,改造工程分3 个步骤进行:前期准备、优化改造施工和结果测试。

3.1.1 前期准备

备份当前系统的数据库、流程图等关键工作信息。升级冗余服务器,对系统进行功能性测试。准备硬件配件,完成接线,确保各设备上电正常运行。

3.1.2 优化改造施工

首先,规划建立3 号空分设备和公辅设备独立的DCS 控制系统,确认功能后从原系统中分离出来。然后,对系统进行软、硬件的升级,使用最新版本的软件系统,新增2 台冗余服务器、4 台操作站及配套件等硬件结构。对原系统硬件模块进行升级,更换新的C200 冗余控制器、R M冗余模块和FTEB 容错以太网模块等部分,并对系统平台进行升级。

3.1.3 结果测试

优化改造后,对系统各项功能进行测试,确保无误后,投入运行。主要进行以下几项功能测试:

1)测试流程图界面:正常运行制氧装置,流程图界面能正确并流畅地显示运行参数,如流量、压力、液位和设备状态等,表明流程图界面正确、无误。

2)测试参数设定功能:实际运行设备,自定义运行参数,调节设备运行状态。设定工艺参数,调节生产状态。经测试,参数设定正确有效。

3)测试报警功能:报警功能包括设备运行工艺参数的限位报警、联联锁报警和运行异常报警等,通过观察设备运行过程及报警信息,报警功能正确无误。

4)测试记录、备份功能:记录、备份功能用于记录操作人员的操作信息、备份设备运行数据,方便信息追溯,经试用观察,记录、备份功能正确无误。

3.2 经济性分析

某公司制氧装置DCS 控制系统分离改造之前,由于服务器不能停机检修,长期运行已积累诸多问题。其中,程序问题、流程图数据问题尤为突出。在生产过程中,程序故障频繁出现,程序无法备份、修改程序后装载不成功,流程图数据出错,平均解决时间为48 h。由于个别配件版本老旧,问题无法彻底解决,故障隐患仍然存在。每套设备产量按O2:21 000 m3/12 h、N2:21 000 m3/12 h 和Ar:750 m3/12 h 计算,直接损失约312 万元。另外,由于3 套空分设备和1 套公辅设备共用1 套控制系统,无法独立停机检修,其中1 台发生停车事故,其余设备也得同时停机,系统再次启动恢复生产至少需要12 h,直接损失约52 万元。以上成本损失尚未计维修相关费用。

对DCS 控制系统分离升级改造后,分为相互独立的2 套系统,1 号、2 号为1 套,3 号、公辅为1 套。2套系统可独立工作,也可同时工作。

首先设计了3 号空分和公辅设备的控制系统,确认功能后,再从原系统分离,独立做系统升级,并未造成设备全面停机。对于分离升级完成后的系统,在为期6 个月的试运行阶段,服务器在一备一用的状态下进行检修维护,排除了若干问题,避免了停机事故的发生,维护按4 h 计,另系统停机后完全启动需12 h,粗略估计可节约70 万元。此外,对空分设备和公辅设备制定了严格的1 次/月的维保计划,维保时一备一用,不耽误生产进程。在试运行期间,2 号设备因发生故障停机一次,停机至维修完成投入使用整个过程中,未影响3 号空分和公辅设备的运行,未影响生产运行,则至少可节省52 万元。

4 结语

针对某公司制氧装置配置情况、工艺流程以及DCS 控制系统现状及存在的具体问题,提出相应的解决方案。设计制氧装置分离升级优化方案,将原有1套系统分离为2 套独立的系统,并对系统软硬件进行升级或更新,解决风险集中、I/O 接口余量等问题。实施分离升级改造方案,并对改造完成后的系统进行功能测试与试运行,优化后的系统具有较较好的稳定性和经济性。

猜你喜欢
制氧空分停机
离火星更近一步!火星制氧催化剂来啦
制氧系统的冷量损失故障分析与应对策略研究
质量管理工具在减少CT停机天数中的应用
医用PSA制氧设备的远程检验和实时监控系统的技术研究
火星表面高氯酸盐生物转化及原位制氧工艺技术
雷克萨斯NX200t车停机和起动系统解析
欠费停机
浅析压力仪表在空分装置中的应用
空分设备防雷措施
空分设备电控回路的改良