煤炭工业中新型注浆工艺的经济性分析

2023-03-02 08:06李旭亮梁福兵杨雅卓
现代工业经济和信息化 2023年12期
关键词:固化剂粉煤灰浆液

李旭亮, 梁福兵, 秦 涛, 杨雅卓

(山西长治联盛首阳山煤业有限公司, 山西 长治 046099)

0 引言

首阳山煤业3 号煤层赋存区域全部遭到了开采破坏,复采时重新掘进巷道要通过以往的老空区,虽然在顺槽进行了钢棚支护,可是顶板管理难度非常大,煤岩体的整体稳定性和承载能力很差[1],极易发生设备下沉、工作面冒顶等事故,严重影响工作面的生产安全和生产效率,因此必须及时有效地维护好顶板,才能安全通过老巷,确保生产安全[2-5]。依托于现代工业的高度科技化进步,本文对首阳山煤业3106综采工作面空巷开展注浆充填加固应用,并分析了其带来的良好效益。通过现代化工艺的应用,确保了工作面的生产安全,生产效率得到保障,也为煤炭工业经济的健康发展提供助力。

1 工程概况

本次施工所在的3 号煤层位于山西组下部,上距K8 砂岩底45 m 左右,下距K7 细砂岩8 m 左右。煤层厚5.05~5.15 m,平均5.11 m,为厚煤层。含1 层炭质泥岩夹矸,结构简单,厚度大,井田北部和东部大面积剥蚀,仅赋存于井田西部。煤层赋存条件稳定可采,3 号煤层的直接顶为粉砂质泥岩,其上方的基本顶和底板均为泥岩,都具有良好的隔水性能。

3106 工作面位于井田西侧边界,如图1 所示,整体地势呈现北高南低的趋势。3106 工作面主要被1996、1998 小煤窑破坏区影响,采空区不仅大面积存在且分布无规律。根据现场调查情况,3106 回风顺槽整体煤壁和顶板都遭到不同程度的破坏,目前巷道内采用工字钢进行支护。

图1 3106 工作面底板等高线示意图

2 注浆加固方案

根据3106 工作面内实际情况,且煤壁遭到一定程度的破坏,因此设计采用分段注浆的方法进行施工。在施工时,先进行浅孔施工,先用低压对浅孔进行注浆,具有胶结性的浆体可以封堵浅部破碎围岩的裂隙,如此在保证围岩完整的基础上,可以避免之后注浆时有浆液渗漏。完成煤壁加护后,再进行深孔施工,高压对深孔进行补强注浆加固,使内部破碎岩体的承载能力得到提升。

在施工时,钻孔应向顶板方向仰起,利用重力使浆液得到充分扩散,实现采空区密闭、掘进迎头正前方老巷完全充填满,冒落矸石实现胶结,巷道掘进至老巷位置时,矸石及胶结料可形成一个整体作为人工假顶。

3 注浆加固治理

3.1 注浆孔布置

由于3106 运输顺槽内皮带的影响,钻机在3106运输顺槽内无法进行大幅度活动,所以主钻孔工作场地设于3106 回风顺槽内,辅助工作在3106 运输顺槽开展。每个钻场间隔20 m 分布于3106 回风顺槽内,钻孔深浅交替排列。浅孔加固煤壁,深孔以5°~10°的仰角钻进至破碎区。浅孔每排1 个,孔深6 m,20 m一排;深孔每排两个,孔深以实际施工为准,20 m 一排。钻孔布置如图2 所示。

图2 钻孔布置断面图

3.2 注浆孔设计

1)钻孔直径:充填管的内径为2.5 英寸(63.5 mm)或2.0 英寸(50.8 mm),选用50 mm 的钻杆,开孔直径110 mm,终孔直径75 mm。

2)钻孔终孔高度和深度:煤层厚度4.5 m,巷道掘进高度2.6 m,上方1.9 m 顶煤(综采工作面采高2.4 m、顶煤高度2.1 m),直接顶为3.43 m 砂质泥岩。为实现胶结后顶板稳定性及减少充填成本两个目的,终孔位置距离巷道顶板3 m 左右较为合适。终孔深度应以实际到达破碎区的深度为准,且终孔位置需要满足高度要求。

3)封孔方式:采用囊袋“两堵一注”封孔(封孔长度2 m)或者注水封孔器封孔。

3.3 注浆材料

本次施工设计采用粉煤灰加固化剂作为注浆材料,主要原材料成分见表1,粉煤灰固化充填材料的特点主要有:由于粉煤灰为主要成分,不但可以做到废物利用,还能大大降低充填成本;粉煤灰与固化剂混合浆体流动性能好,可以均匀充填各类地下空洞和空隙,快速且具有一定强度,而且沉缩率小,操作工艺简单、安全。粉煤灰固化充填材料在粉煤灰水化和固化过程中不产生有害气体,对环境无污染,成本较低。粉煤灰固化充填材料不仅单浆可以长距离输送,双浆混合后速凝且时间可调,而且其高强性能和微膨胀性令其固结后能够及时承担承载作用,是一种经济又环保的材料。

表1 粉煤灰固化剂的主要原材料成分

无机粉煤灰固化剂为无机材料、呈粉末状。单位质量的粉煤灰固化剂能够固结5~25 倍粉煤灰,粉煤灰浆液与固化剂浆液混合后,初凝需要5~90 min,终凝需要120~240 min,凝结体不仅不吸水,而且受热失水速度很慢。用在矿井空巷充填、采空区充填等领域时,具有明显的经济社会效益。

由于可以超前进行两顺槽回采帮打孔老巷充填,而回采推进到充填区域所需要的时间较长,浆液凝固速度会稍慢一些,因此浆液配比为:固化比1∶15,粉煤灰浆液水灰质量比0.8∶1,即使用1 t 固化剂配15 t粉煤灰、12 t 水制浆。

4 应用效果分析

4.1 社会经济效益

在进行注浆加固前,巷道掘进安全隐患时所采取的补打锚杆、锚索进行补强支护成本投入较大,实际投入成本是设计时成本的1.5 倍左右。进行注浆加固之后,整体成型质量有所提高以外,冒顶现象也大大减少,每年可节约人工和材料投入成本约300 万元。除此之外,由于有效的加固支护,巷道掘进效率的提升带来的是煤炭产量的有效释放,较注浆加固之后增产240 万t,有效解决了矿井工作面连续开采的问题。随着该工艺进一步的深入研究和发展,将不断促进煤矿的绿色高效开采,具有十分良好的社会经济效益。

4.2 工业安全效益

为了观测注浆加固施工完成之后的空巷围岩控制效果,通过在巷道安置监测点观测围岩位移情况。通过观测可知,初期时巷道围岩位移量呈快速增加的趋势,当时间到达一定峰值后开始走向平稳,此后巷道顶底板和两帮的最大移动量均在安全允许范围之内。此外经过观测发现注浆后的顶板具有良好的完整性,冒顶状况显著改善,说明此次施工效果良好。不仅增加了巷道围岩的整体的稳定和安全,而且每天正常采煤情况下(检修、检查、停工或其他不可抗力等情形除外)工作面推进速度提高到了3 m/d,效率明显提高,表明注浆加固工艺的应用有效增强了煤岩体的整体性和稳定性,保证了煤炭开采的安全生产。

4.3 综合管理效益

注浆加固后,带来的不仅是掘进效率的提升,还有大量人力、资金、时间成本的节约,如此便有利于企业有更多的资源投入到运营管理中,以便制定科学合理的产、运、销一体化经营战略。在煤炭工业生产中,投入资金便可更新智能化设备,通过现代化、精细化的管理模式,强化运营管控,优化业务流程,不断提质增效,进而能够提高煤炭企业的整体竞争力,不断释放新时代煤炭工业经济企业的活力、动力。

5 结语

通过实地应用观测表明,对3016 工作面开展注浆加固施工以后,工作面冒顶的发生概率大幅降低,使巷道的整体性、稳定性得到改善。这项工艺不但保证了掘进工作的高效开展,为工作面过老巷时创造了安全的条件,还取得了社会和经济等多方面的良好效益。在新时代煤炭工业经济激烈竞争环境下,为煤炭企业提供了增强市场竞争力的有力法宝,持续助力企业的可持续发展,为煤炭工业经济发展添砖加瓦。

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