气浮/铁碳/Fenton+水解+A/O+接触氧化组合工艺处理农药废水

2024-03-06 03:31田启平徐丽亚姚华奇
工业水处理 2024年2期
关键词:铁碳容积水解

田启平,许 猛,赖 亮,徐丽亚,张 峰,姚华奇

(浙江省机电设计研究院有限公司,浙江杭州 310000)

我国是世界上最大的农药生产国和出口国,农药产量占世界的1/3以上〔1〕。农药生产过程中产生大量废水,该废水成分复杂,盐分、有机物、氮、磷浓度高,含有大量油脂、有机溶剂类物质〔2〕。同时,农药废水可生化性差,其中的杀菌剂对微生物具有抑制作用,降低了微生物的生物降解能力。因此,采用传统的废水处理方法对农药废水进行处理,往往难以达到理想的处理效果〔3-4〕,并且运行费用高,不利于社会经济的可持续发展〔5〕。笔者拟采用气浮/铁碳/Fenton+水解+A/O+接触氧化组合工艺处理农药废水,以期更经济、高效地实现出水达标排放,为类似农药废水项目设计、建设及运行提供参考。

1 工程概述

1.1 项目概况

1.2 进水水质及排放标准

本工程设计水量500 m3/d,其中,工艺废水240 m3/d,其他废水260 m3/d。工艺废水设计进水水质pH 3~11,COD≤8 000 mg/L,NH4+-N≤60 mg/L,甲苯≤70 mg/L;其 他 废 水 设 计 进 水 水 质pH 6~9,COD≤1 200 mg/L,NH4+-N≤30 mg/L。

处理后的农药废水纳管排入嘉兴某污水处理厂,排放标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962—2015)B级标准,主要出水水质要求:pH 6.0~9.0,COD≤500 mg/L,NH4+-N≤35 mg/L,甲苯≤0.5 mg/L。

1.3 工艺流程

本工程工艺废水经车间预处理后进入废水处理站,结合来水的水质水量特点,采用气浮/铁碳/Fenton+水解+A/O+接触氧化组合工艺对其进行处理,工艺流程见图1。

图1 废水处理工艺流程Fig.1 Wastewater treatment process

2 主要构筑物及设备选型

工艺废水调节池1座,设计流量10 m3/h,尺寸为11.0 m×8.0 m×4.0 m,有效容积为260 m3,HRT为26 h,配置工艺废水提升泵2台,流量为12 m3/h,1用1备。

浅层气浮池1座,尺寸D15.0 m×8.0 m,表面负荷6 m3(/m2·h),溶气水回流比40%,配置溶气水泵2台,流量为4 m3/h,1用1备。

铁碳微电解反应池1座,尺寸为3.0 m×3.0 m×4.0 m,有效容积为27 m3,HRT为2.7 h,池内填充铁碳填料,此处投加HCl调节pH至3~5。

Fenton反应池1座,尺寸为2.0 m×6.0 m×3.5 m,有 效 容 积 为30 m3,HRT为3.0 h,此 处 投 加FeSO4、H2O2、PAM,在酸性条件下发生Fenton氧化反应。

初沉池1座,地上竖流式,尺寸为4.0 m×5.3 m×4.0 m,表面负荷为0.5 m3(/m2·h),配置初沉污泥泵2台,流量为10 m3/h,1用1备。

调配池1座,设计流量21 m3/h,尺寸为15.0 m×8.5 m×4.0 m,有效容积380 m3,HRT为18 h,配置调配池提升泵2台,流量为21 m3/h,1用1备。

兼氧水解池1座,尺寸为11.0 m×21.8 m×6.0 m,有效容积为1 199 m3,HRT为57.5 h,池内设置弹性立体填料。

A池2座,按两系列设计,单座尺寸为3.0 m×11.0 m× 5.5 m,总有效容积为297 m3,HRT为14 h,配置3.0 kW进口潜水曝气机2台。

O池2座,按两系列设计,单座尺寸为11.0 m×13.0 m×5.5 m,总有效容积为1 287 m3,HRT为62 h,配置空气悬浮风机3台,风量为11 m3/min,功率为22 kW,2用1备,与后续接触氧化池共用,内回流比按400%设计,配置内回流泵4台,流量为42 m3/h,2用2备。

二沉池1座,中心传动,尺寸为D7.0 m×4.1 m,表面负荷为0.5 m3(/m2·h),配置外回流污泥泵2台,流量为21 m3/h,1用1备。

接触氧化池2座,尺寸为11.0 m×10.0 m×5.5 m,有效容积990 m3,HRT为24 h,设置弹性立体填料550 m3,采用穿孔管曝气,风机与O池风机共用。

排放水池1座,尺寸为5.0 m×2 m×2.5 m,有效容积20 m3,HRT为1 h,重力排放。

3 工艺特点

1)本工程选择气浮+铁碳+Fenton作为物化预处理单元。气浮去除废水中的油脂、有机溶剂,降低COD,回收有机溶剂〔6〕。铁碳微电解、Fenton具有强氧化性,能破坏大分子有机物的结构,去除部分有毒有害物质,同时提高废水可生化性〔7〕。杀菌剂废水经铁碳微电解、Fenton处理后活性被破坏,对保护后续生物处理的微生物起到关键性作用。

2)铁碳/Fenton组合工艺中的Fe2+、Fe3+及其水合物具有强烈的吸附絮凝活性〔8-9〕,对色度、SS及胶体均有较好的去除效果〔10〕。铁碳微电解和Fenton反应均为酸性环境,Fenton反应无需再加酸调节pH,减少加酸量。铁碳微电解产生的Fe2+可继续作为后续Fenton反应的催化剂,可减少Fenton反应中硫酸亚铁的加药量,降低运行费用〔11〕。

3)利用剩余污泥的絮凝性能,通过将A/O系统剩余污泥回流到初沉池前的絮凝反应池,可降低混凝反应加药量,同时也能改善剩余污泥的脱水性能〔12〕。

4)生化系统采用水解+A/O+接触氧化,水解酸化提高废水B/C比,A/O与接触氧化串联运行,前者富集高负荷微生物菌群,后者富集低负荷微生物菌群,提高生化处理效率,实现出水达标排放〔13〕。

4 运行效果

该项目运行至今,工程处理效果稳定,2022年监测数据年均值见表1。

表1 工程稳态运行效果Table 1 Engineering steady-state operation effect

由表1可以看出,在平均进水COD 7 866 mg/L、NH3-N 56 mg/L、甲苯53 mg/L的条件下,COD平均去除率94.5%,NH3-N平均去除率81%,甲苯平均去除率99.2%,系统出水达到纳管标准。生化系统培菌期间,无剩余污泥回流到初沉池前,当PAC投加质量浓度为126 mg/L,PAM投加质量浓度为2.7 mg/L时,初沉池出水COD能维持在3 600 mg/L以下。生化系统稳定运行后,剩余污泥回流到初沉池,PAC投加质量浓度降至93 mg/L,PAM投加质量浓度降至1.8 mg/L,初沉池出水COD能维持在与培菌前相当水平,PAC投加量降幅达26%,PAM投加量降幅达33%。利用剩余污泥的生物絮凝性能,能有效降低混凝反应的加药量,从而降低运行费用,同时也能改善剩余污泥的脱水性能。

5 经济技术指标

1)工程投资。工程总投资858万元,其中土建投资为450万元,设备及安装投资为408万元,吨水投资为1.716万元。

2)运行费用。项目装机功率270 kW,常用功率180 kW,吨水运行费用为17.40元,其中吨水电耗4.68元,吨水药耗11.12元,吨水人工费1.60元。

3)占地面积。该工程占地面积2 160 m2,吨水占地4.32 m2。

6 结论

1)本工程采用气浮/铁碳/Fenton+水解+A/O+接触氧化组合工艺处理农药废水,COD、NH3-N、甲苯污染物平均去除率分别为94.5%、81%、99.2%,排水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962—2015)B级标准,且经济合理,可为类似农药废水处理设计建设时提供参考。

2)铁碳微电解和Fenton氧化组合作为预处理,减少Fenton反应所需的加药酸量,铁碳微电解产生的Fe2+可继续作为后续Fenton反应的催化剂,可降低Fenton反应中硫酸亚铁的加药量,从而降低运行费用。

3)剩余污泥具有促进生物絮凝的性能,将A/O系统剩余污泥回流到Fenton反应后的絮凝反应池,降低絮凝剂的加药量,在降低运行费用的同时改善了剩余污泥的脱水性能。

4)生化系统采用水解+A/O+接触氧化,水解酸化提高废水B/C比,A/O与接触氧化串联运行,前者富集高负荷微生物菌群,后者富集低负荷微生物菌群,提高生化处理效率,实现出水达标排放。

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